李 炜
国营芜湖机械厂 安徽芜湖 241007
某型飞机发动机启动成功后,座舱内信号盘“2号发电机故障切断”告警灯亮,语音报2号发电机供电失效。经查,2号发电机工作性能符合要求,并未切断供电,机上更换供电管理装置后,告警信息消失,发生一起发电机断电虚警故障。
某型飞机的主电源为115V交流电源,主要由交流发电机、供电管理装置、配电系统等组成[1]。供电管理装置用于实时监控飞机供电系统的工作状态,及时切除故障部分,进行系统重构,同时使飞机供电系统具备机内自检测功能,提高系统的可测试性,减少维护时间。供电管理装置主要由电源模块(PS)、模拟量输入模块(AIN)、离散量输入/输出模块(DIO)、主处理机模块(CPU)、离散量输出保持模块和通信模块(CIM)以及机箱等组成。
当发电机开始工作后,供电管理装置对发电机输出的性能参数进行监测,当参数满足技术标准时,供电管理装置的模拟量输入模块(AIN)发出电源正常信号,给到主处理机模块(CPU),主处理机模块(CPU)内的电控制组件工作,将接通电源信号输出到机上配电装置,配电装置启动工作,接触点进行转换,将发电机输出的电压连接到配电系统,向机上各用电设备供电,同时断开灯光告警信号和语音告警信号。工作原理图见图1。
图1 工作原理图
通过图2分析,因供电管理装置故障导致“2号发电机故障切断”告警灯亮,语音报2号发电机供电失效的可能原因为:模拟量输入模块(AIN)故障、主处理机模块(CPU)故障,产品内部信号传输线路故障。主处理机模块(CPU)故障的可能原因为:接插件故障、线路故障、电控制组件故障。
图2 问题分析图
打开供电管理装置机箱盖板后,检查产品内部信号传输线路,未发现断线、触点虚焊、线路接触不良等问题,排除了产品内部信号传输线路故障的可能。用地面检测设备给供电管理装置上电后,通过万用数字表测试模拟量输入模块(AIN)的输出电压符合要求,排除了模拟量输入模块(AIN)故障的可能;对主处理机模块(CPU)内的电控制组件进行加电测试,发现接触点没有转换,电控制组件存在故障。
根据供电管理装置主处理机模块(CPU)的工作原理,当供电管理装置模拟量输入模块(AIN)输出电源正常信号到电控制组件时,电控制组件的接触点进行转换,输出接通电源信号至供电管理装置对应连接器的插针,再由供电管理装置控制机上配电装置工作,具体见图3。因电控制组件存在接触点不转换的故障,对故障的电控制组件进行失效分析,电控制组件外观形貌见图4。
图3 供电管理装置主处理机模块(CPU)原理图
图4 电控制组件外观形貌图
对电控制组件进行性能检测[2],接触点转换项目检测不合格,具体检测情况见下表。
电控制组件性能检测情况表
因电控制组件为密封组件,为了在不进行破坏性分解的情况下,检查其内部状况[3],通过透视检查设备对电控制组件进行检查。检查情况如图5所示,电控制组件内部的转接器缺失。
图5 电控制组件透视检查图
对电控制组件进行PIND检测(颗粒碰撞噪声检测)[4],颗粒碰撞噪声检测系统见图6。检测出现多余物脉冲见图7,采用基于时域和频域特征的多余物识别方法,对多余物特征参数进行提取,经识别为典型的金属多余物信号,金属多余物声音信号频谱如图8所示。
图6 颗粒碰撞噪声检测系统图
图7 多余物脉冲图
图8 金属多余物声音信号频谱图
为进一步检查确认电控制组件内部故障状况,分析具体故障原因,对电控制组件进行破坏性分解,其内部情况见图9,中间部位为转接器缺失,两边部位为固定板全部脱焊断开。继续检查固定板,发现有明显的焊接不良现象,具体见图10。
图9 电控制组件内部图
图10 固定板图
焊接不良处的微观形貌见图11,因结合强度不够,导致焊点脱开。
图11 焊点微观形貌图
经上述综合分析,电控制组件固定板存在原始焊接缺陷,在飞机使用的频繁振动条件下,固定板全部脱焊断开,导致电控制组件的转接器脱落,进而致使电控制组件无法正常工作。
考虑到电控制组件为密封组件,即使采取透视检查也不能有效发现固定板焊点质量情况,因此通过制作专用检测线缆,从供电管理装置的电连接器端口对主处理机模块(CPU)内的电控制组件进行专项性能检查,并研究增加了振动条件下的环境检查项目,深化对电控制组件电气性能以及内部结构方面的检测。经过一段时间的措施落实及效果跟踪,该型飞机暂未发生同类故障,进一步确保了装备使用安全。