孙友文,张东旭,陈 强
(兖矿新疆煤化工有限公司,乌鲁木齐 830000)
兖矿新疆煤化工有限公司标准醇氨联产项目,其污水处理工段循环水岗位主要为生产用户一循工段(供给空分、热电、气化)和二循工段(供给甲醇、气化、尿素)提供合格的工艺冷却用水。一循、二循工段循环水经过泵加压后作为冷却水送往各生产工序,经过换热后的循环水返回污水岗位处理,通过凉水塔与空气逆流直接接触换热降温后[1]进入集水池,收集后重回循环水系统使用。其中,体积分数为3%~5%的循环回水进入循环水过滤器以降低循环水浊度,减少循环水系统排污水量。
由于循环水处理采用敞开式设计,且新疆地区属于温带大陆性气候,降水少、温差大、空气干燥,导致循环水系统浊度高、含泥沙量大,其影响如下:
(1)长期过滤高浊度来水,导致填料板结,循环水过滤器使用周期变短。
(2)过滤器滤料反洗不彻底,其截污能力下降,出水浊度高,导致一循、二循工段中各换热器管束存在黏泥聚集、结垢严重现象(见图1),影响换热效果[2]。
(a)堵塞阀门
(3)增加反洗次数,反洗水量增大,造成成本增加。
(4)循环水排污量增大,导致污水处理负荷增大。
从集水池引出循环水系统中的部分回水,去除循环水中的悬浮颗粒等杂质,降低循环水浊度,过滤净化后的循环水重新返回系统。循环水过滤器单台设计处理水量为210 m3/h,循环水过滤器进水浊度≤20 NTU、出水浊度≤5 NTU[3-4]。
技改前,循环水回水进过滤器时,其浊度约为60 NTU,最高可达100 NTU,处理后的循环水回水浊度不达标。
要求单台循环水过滤器处理水量为210 m3/h,按循环水回水进过滤器的浊度≤60 NTU、出水浊度≤5 NTU进行设计改造。
(1)摘除循环水过滤器底部布水器,在布水器原位置设置圆形钢板镶嵌水帽,让反洗水更均匀地通过整个过滤层。改造材料清单见表1。
表1 材料清单
(2)将原反洗水进水管由侧面进水改为过滤器底部进水,反洗进水改为从底部经由钢板水帽分流,以保证反洗水水流在过滤器中均匀分布,滤料全方位利用与清洗,大幅改善过滤效果,全面彻底进行反洗。
(3)反洗水进水处新增1条空气反吹管线,在反洗时吹入空气,产生气液混击破碎板结,进而活化滤料的过滤作用。
(4)预制多孔钢板(钢板厚度为16 mm),每个多孔钢板安装200个不锈钢水帽,将多孔钢板焊接于过滤器原布水器位置,形成隔层。在过滤器弧形底端侧面开出直径为φ600 mm的圆形人孔,便于检查维修。循环水过滤器改造前后示例见图2和图3。
(a)循环水过滤器内部布水器分布图
(a)过滤器内部水帽分布图
2021年8月,先对其中一台过滤器进行改造,其他过滤器仍照常运行。采集分析过滤器近2个月的运行数据,认定其完全达到预期效果。于是在10月下旬完成全部过滤器的改造。循环水浊度完全达到了改造目标出水浊度≤5 NTU的要求。
按照目前工况计算,共有8台循环水过滤器。优化前,每天必须反洗4台过滤器,消耗一次水(反洗水)体积流量为500 m3/d,按一次水价格为4.856元/m3计算,则每年(330 d)反洗消耗一次水费用为801 240元。
优化后,3 d需反洗2台过滤器,则每次消耗一次水(反洗水)体积流量为250 m3。优化后,每年反洗消耗一次水费用为133 540元,每年可节省一次水费用为667 700元。
通过改造循环水过滤器,使出水浊度符合设计要求(≤5 NTU),改善了循环水的水质;减少了反洗水的用量,符合企业降本增效的要求。尤其新疆地区水资源匮乏,企业如何更好地节水是永恒的主题,也是每位化工人的职业要求。