近期我公司老厂区在№21C 型自动络筒机上生产JC 18.4 tex 筒纱时,+200%棉结及棉结增长率都较高,通过细致分析和技术攻关,采取以下技术措施,收到了良好效果。
一是根据JC 18.4 tex 纱线直径和条干状况,重新优化预清纱工艺,把栅式张力盒刻度由原0.6 mm 调到0.7 mm,减小预清纱装置与纱线的摩擦力,降低摩擦产生棉结的几率。二是按照用户要求的筒纱直径和当前筒纱强力,并结合筒纱卷绕张力,优化配置纺纱张力,避免因纺纱张力过小或过大与纺纱通道摩擦急剧产生棉结。三是逐台逐锭检查校正歪斜锭脚,使锭脚中心与Bal-con气圈控制器中心、插纱锭中心相吻合,防止管纱退绕碰撞气圈控制器、擦伤管纱表面、毛羽竖立等导致棉结骤增现象。四是加强大吸嘴位置的检查和校正。在空管时大吸嘴与管的距离为5 mm,右侧端与管大头距离略大于5 mm。在筒纱直径为160 mm 时,调整大吸嘴与筒纱之间的平行距离为2 mm;在筒纱直径为90 mm 时,大吸嘴与筒纱之间的接近度为3 mm,减少大吸嘴找头时刮擦筒纱形成假性棉结的增长。五是加强对栅式张力装置的保养和维修,及时清除棉蜡和灰尘,并更换转动不灵活的张力轴承。六是对络纱通道进行全面细致揩擦和清洗清理,并对导纱瓷牙起毛起刺或损坏缺少及时更换补充,随时保持纺纱通道的光洁度。七是严格控制细纱管纱毛羽。组织维修人员对细纱机歪锭子、歪气圈进行校准,并对起槽导纱钩、不良钢领钢丝圈及时更换修复,细纱管纱毛羽指数由6.0 降低到4.5,从根本上减少了筒纱棉结的增长基数。
采取以上技术措施后,在印度棉配用比例加大到54%时,JC 18.4 tex 筒纱的+200%棉结仍保持在65 个/km,自动络筒棉结增长率由54%降低至15%。