锅炉运行调整防止锅炉结焦优化分析

2022-11-12 08:49
机械管理开发 2022年10期
关键词:喷口结焦风门

张 良

(晋控电力长治发电公司, 山西 长治 046000)

引言

锅炉运行过程中,需要工作人员对其运行状态加以调整。这也是锅炉运行时最基础的流程之一。燃烧调整的目的在于保证锅炉运行质量,能够根据外界工况为参考,保证各项机组运行稳定。锅炉结焦影响锅炉自身使用寿命,还会降低企业生产效益。锅炉结焦现象严重时,会影响炉内正常燃烧,甚至导致锅炉停运。基于锅炉结焦影响因素加以探究,科学总结结焦现象。在当前的处理技术上进行调整,提高处理质量,保证锅炉结焦现象减少,实现稳定运行的目的。

1 锅炉结焦运行危害

锅炉运行过程中,燃烧器两侧出现结焦现象。结焦现象是灰粒大量积聚后,附着于燃烧器水冷壁表面,形成粘结性的焦渣。这种焦渣在锅炉运行时,是可以通过人工的方式清理的。但是锅炉炉膛深处产生的结焦现象,无法深入进行处理。运行一段时间便会产生焦块,掉落在锅炉底部的捞渣机内,对锅炉运行工况造成影响。结焦现象使得炉内燃烧的烟气压力波动,造成锅炉熄火,影响锅炉正常运行[1]。

2 锅炉结焦影响因素

为了保证锅炉正常运行,结合部分煤炭企业的生产情况对锅炉结焦影响因素进行分析,可以发现存在多项因素,导致锅炉结焦现象发生。

1)挥发分因素的存在,使得锅炉燃烧过程中,内部热量难以快速点燃煤粉,造成煤粉燃烧不够充分,被烟气带入到炉膛出口处,造成烟道温度升高,致使过热器出现结焦现象。煤粉的成分中硫含量较高,也是造成锅炉内结焦的部分原因。

2)煤粉细度会影响燃烧效果,细度较高更易燃,细度较粗难以点燃,还会影响烟气温度,造成炉膛内温度过高,形成结焦现象。

3)燃烧器一二次风门配比情况不同,调整风门大小也会影响炉内燃烧的稳定性。风量较大,造成炉内中心切圆不稳定,导致炉内燃烧混乱;人员操作不合理,导致锅炉断水、少水等现象发生,也会影响锅炉燃烧质量;入炉煤灰中含有吸热的物质,与灰分融合对锅炉燃烧工况造成影响,影响锅炉正常燃烧,导致锅炉结焦降低了生产质量[2]。

3 锅炉结焦调整优化分析

根据锅炉运行情况来看,锅炉结焦后对于锅炉运行产生较大影响。对此,通过对入炉原料、工艺操作、设备本身这三方面进行探究,合理控制燃料配比与煤粉细度,保证燃烧器一二次风的调节,使燃烧器处于良好的配风流场状态。

3.1 锅炉结焦状态

3.1.1 结焦状态成因

锅炉炉膛喷燃器的水冷壁管出现焦块,形成的焦块难以去除。过热器管管束中间的焦块,覆盖在表面的灰颗粒传热性换热系数较低,影响过热器管的换热效果,并且内部可燃物含有较高的碳元素,造成燃烧后的炉膛温度增高。高温导致产生的灰渣无法被高温烟气带走,后续的灰颗粒团粘接加剧这一现象,造成锅炉内部结焦停炉的运行状态。经过对比,能够发现在多种煤质中,混煤是导致锅炉结焦的最终因素,混煤特征如表1 所示。

表1 混合煤种特征

3.1.2 防止结焦的技术分析

减少燃烧煤质种类后,对比发现依旧存在结焦现象,但是情况稍微趋向稳定。对此,为了保证结焦现象得到处理,需要根据实际需求选择适合的燃煤;基于风门调整时,需要根据风量大小进行观察和调整,确保风门对结焦不产生明显影响。调整过程中,采用了一二次风量调整、混合调整、风均满开等方式,对于炉内结焦现象均无明显影响。经过调整对比,热状态下锅炉内部结焦现象无明显改变,可以证明结焦现象与风门调整无直接关系;燃烧器由一二次风喷口构成,设计偏置风结构门能够实现水平摆动的操作。燃烧器结构包含了风喷口,风速与高低位确定是影响结焦的主要原因。一二次风的二次风旋流强度较大,造成煤粉在燃烧器周围燃烧,引发结焦现象。通过对风门调节、入炉煤等手段进行调整,发现依旧难以改变锅炉结焦现象,并且燃烧器不受到影响,那么分析结焦与热态运行以及锅炉自身有因果关系,为了进一步明确结焦原因,采取实验的方式进行检验,测试具体的数据,为解决结焦现象奠定基础。

3.2 锅炉炉内流场实验

炉内空气动力场检验方法如下,首先对风门、挡板等开关进行检查。检查完毕后,对锅炉内部烟道进行吹扫处理,保证洁净度后,维持内部压力为-100 Pa,各层喷口风门全部打开。确保风门无卡塞现象后,对风速进行标定,并根据标定数据分析误差。试验原理在于通过设备反映的参数,分析锅炉结焦的具体原因,为优化改造提供准确的数据。根据不同喷口风速调整的情况,观察炉内空气流动现象,能够发现风速偏差数据反映出开度对锅炉运行的影响,可知风门风速偏差情况,是导致结焦的一项因素。

3.3 炉膛中心切圆

知晓风门是影响锅炉结焦的因素后,还需要对炉膛中心切圆进行研究,判定锅炉停运时,冷态状况下的动力场速度特性。具体方法是选择锅炉炉膛对应一次风水平横截面,对位置进行测量,采用网格化原理分析各点的流速与流速值,对冷态状态加以判断。炉内断面根据炉膛横截面选择,选用的测量值越多,结果更加准确。炉膛内部速度分布稳定,代表运行状态良好,能够保障各机组正常运行。确定好炉膛中心点后,对风管进行调整处理,找出中心线位置后,根据左右中心线焦点作为中心点,并下放垂直线。通过测量中心点与对角直线的距离,判定误差是否在调整要求范围内,调整准确后使用点焊固定。经过调整后的风门,处于调平状态,能够保证炉内负压始终在-200~-50 Pa 的范围内,找到最大风速的实际切圆,对其截面距离进行检测,检查是否存在刷边现象。

根据前后左右的风速参数,炉内中心切圆基本完成。一次风速处于稳定状态,根据实验数据能够发现,燃烧器喷口处风速过大,影响炉内空气场状态。其中一侧的水冷壁风速高度不均匀,存在较大的风速差异,无法满足锅炉稳定运行的要求。在安装角度误差较小,风门经过调整无法解决冲涮偏斜问题时,需要对喷燃器进行优化,才能从本质上解决问题[3]。

3.4 优化改造措施

一次风与水冷壁之间形成富氧区域,二次风与一次风的夹角无法基于这一条件得到满足,造成过热器与水冷壁出现结焦现象,影响锅炉正常运行。一二次风角度配合不佳,是导致结焦的主要原因。设计方向应明确结焦主要影响因素,对燃烧器进行改造,解决结焦问题。原本布置的一次风速存在风速偏差过高的现象,造成中心切圆明显的扰动,对炉内空气造成较大影响。对此,在喷口设计上进行优化处理,抵消偏置二次风对一次风的干扰,增加一次风角度与气流,降低二次风风量,使炉内的燃烧情况适应调整需求。

由于原本的风门无重大偏差,但是二次风使用偏置配置,造成一二次风夹角强度出现问题,影响炉膛内的中心切圆。为了进一步提升数据的准确性,新增贴壁风一次风压设计,加强对水冷壁的保护。能够在一次风作用下降低其作用,使焦块难以形成。锅炉采用的四角燃烧器,在燃烧器上下层风喷口处增加额外的斜度喷口,使进口部分尺寸大于贴壁风喷口的出口尺寸,增强喷口部分的风压,在水冷壁表面形成气膜作用。保护炉内受热面,防止结焦现象发生。对风管、喷口界面等流量比进行记录和对比,推算下一次的风喷口流量,获得具体的风量范围,确保贴壁风尺寸符合要求。燃烧器的布置则采取从上至下的方式(高→低→上二→中二→上一→中心偏置→下一下二)。利用一次风携带输送燃料,与部分氧量组合成烟气流向,形成欠氧燃烧的工况。利用二次风提供大量氧量,降低燃烧中氮氧化物的生成。低位燃尽风口主要增加燃烧,确保燃料充分燃烧。高位燃尽风口增加氧量,确保未燃尽的燃料流过过热器,保证处于富氧燃烧的状态。这样结焦现象难以形成,可以从本质上解决结焦带来的影响。只有从燃烧器装置本身改进,才能有效解决问题,保证炉内燃烧工况的要求。

4 结语

经过分析对比,可以发现锅炉运行过程中,结焦现象普遍存在。为了消除这一现象对锅炉运行带来的影响,需要对燃烧器结构进行优化。通过查找结焦原因,对锅炉结焦现象进行分析,并采取改进实验,明确改进方向。通过合理设计与测试,保证改进效果。尽管当前针对于锅炉结构进行了优化整改,但是改造过程存在一定局限性,具体的效果还需经历长时间的检验,才能进一步提高优化效果,保障锅炉运行质量。

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