卢智强
(1.中煤科工集团唐山研究院有限公司;2.唐山国选精煤有限责任公司,河北 唐山 063012)
我国煤炭资源丰富,煤炭种类较多,经济社会发展对煤炭的需求量较大。然而,我国现阶段经济发展进入新时期,建设资源节约型、科学发展型社会的目标日趋强烈,对煤炭综合利用的改革也提出了新要求[1-4]。因此,提高原煤洗选加工的相关技术成为了重点研究内容[5-6],煤泥的浮选也成为热点话题[7-11]。
笔者以亿成选煤厂浮选尾矿作为试验样品,通过对浮选尾煤的特性分析,并对其粒度组成、密度组成进行深入分析,探讨了该厂浮选尾煤的可浮性,以指导现场生产。
选取3组主焦煤的浮选尾煤,此3组浮选尾煤均来自亿成选煤厂,对3组浮选尾煤进行矿物分析、化学分析。
实验采用AXS公司的D8型X射线衍射仪,设置条件为靶型Cu靶、电压40 kV、电流40 mA、起始角4°、终止角65°、扫描速度0.5 s/步、步长0.02°。确定了3组浮选尾煤中的非煤矿物主要有石英、高岭石、方解石等,而高岭石属于黏土类矿物,在浮选过程中极易泥化,影响浮选效果。
选取3组浮选尾煤,进行化学成分分析,将煤样在120 ℃条件下烘干1 h,烘干后制成煤样,在800 ℃条件下进行煅烧,对煅烧后产品进行测试。测试结果可知,浮选尾煤泥的主要成分为SiO2和Al2O3,结合矿物组成分析可知,脉石矿物含量比较高,浮选过程中会产生泥化现象,影响煤泥浮选效果。
将3组浮选尾煤通过湿筛的方法进行筛分试验,分别取样500 g,并命名为1号、2号、3号浮选尾煤,试验按照GB/T 477-2008《煤炭筛分试验方法》采用 0.50 mm、0.25 mm、0.125 mm、0.074 mm及0.045 mm标准套筛进行粒度分析,筛分结果见表1、表2、表3。
表1 1号浮选尾煤筛分试验结果
通过对表1分析可知,粒级小于0.045 mm为1号浮选尾煤的主导粒级,产率为59.59%,灰分为54.14%,灰分相比较上一个粒级高出15.01个百分点,相比较平均灰分高出5.18个百分点,泥化现象比较严重,将会严重影响浮选效果,降低精煤质量,不宜再次浮选,若想提高浮选效果,后续应考虑浮选尾煤预先脱泥;大于0.50 mm和0.50~0.25 mm 2个粒级产率分别为2.03%、12.89%,共计14.92%,综合灰分41.27%,可见该粒级煤泥没有得到充分解离,使得灰分较高,该粒级也不宜再次浮选,若想提高浮选效果,应考虑先磨再浮;0.045~0.074 mm粒级灰分较低,为39.13%,但产率仅为7.02%,0.25~0.074 mm粒级综合灰分较高,为42.18%,产率为18.47%,这几部分粒级再次浮选出合格的精煤有一定难度。
表2 2号浮选尾煤筛分试验结果
通过对表2分析可知,2号浮选尾煤主导粒级仍为小于0.045 mm,产率为53.39%,灰分为54.56%,灰分相比较上一个粒级高出16.51个百分点,相比较平均灰分高出5.01个百分点,可见2号浮选尾煤泥化现象也比较严重,不宜再次浮选,若想提高浮选效果,应考虑后续浮选尾煤预先脱泥;大于0.50 mm和0.50~0.25 mm 2个粒级产率分别为3.12%、14.33%,共计17.45%,综合灰分47.80%,灰分较高,不宜再次浮选,若想提高浮选效果,应考虑先磨再浮;0.125~0.25 mm粒级灰分为45.77,灰分比较高;0.074~0.125 mm和0.045~0.074 mm 2个粒级灰分较低,分别为39.99%和38.05,但产率和仅为18.85%,再次浮选出合格的精煤有一定的难度。
表3 3号浮选尾煤筛分试验结果
通过对表3分析可知,3号浮选尾煤综合灰分为34.11%,相比较其他两种尾煤灰分比较低,且3号浮选尾煤的产率与灰分有一定的特点。0.50~0.045 mm粒度级的产率共计17.48%,综合灰分为19.90%,灰分比较低,但小于0.045 mm粒级的产率较高,为82.52%,灰分为37.12%。结合数据,可见细粒级的煤泥较多,且灰分也比较低,与上述的2种浮选尾煤有一定的不同。
以《中华人民共和国煤炭行业标准煤浮沉试验方法》(GB/T478-2008)作为依据,对亿成3种浮选尾煤进行浮沉试验,分别取煤样500 g,选用CCl4、C6H6、CHBr3配置重液,设定高速离心机转速为3 000 r/min,试验结果见表4、表5、表6。
表4 1号浮尾浮沉试验结果
通过对表4分析可知,1号浮选尾煤的主导密度级为大于1.8 g/cm3,该密度级产率为45.47%,灰分为62.95%,相比较平均灰分高出13.98个百分点,这部分主要是高灰细泥,且煤泥夹杂了粗粒煤矸石;小于1.6 g/cm3密度级累计产率为9.46%,综合灰分为18.16%,该密度级煤泥产率较低,综合灰分较高,灰分低于11.5%的煤泥产率仅有0.96%,可见仅靠单独浮选工艺很难选出合格的低灰精煤;当密度级逐渐升高时,煤泥产率及灰分也随之升高,且当密度级增至1.6 g/cm3时,累计产率及灰分增速达到最大值,说明该部分煤泥需要进一步解离,才能达到浮选目标。
表5 2号浮尾浮沉试验结果
通过对表5分析可知,2号浮选尾煤密度组成与1号浮选尾煤的密度组成较为相似,该浮选尾煤的主导密度级也为大于1.8 g/cm3,该密度级产率为42.79%,灰分为61.42%,相比较平均灰分高出11.84个百分点;小于1.6 g/cm3密度级累计产率为9.89%,综合灰分为18.96%,该密度级煤泥产率较少,综合灰分较高,灰分低于11.5%的煤泥产率仅有1.21%,且当密度级增至1.6 g/cm3时,产率和灰分达到最高增速级。
表6 3号浮尾浮沉试验结果
通过对表6分析可知,3号浮选尾煤与前2种尾煤密度组成有些差异,虽然3号煤主导密度级仍为大于1.8 g/cm3,但产率仅为25.83%,灰分为55.14%,相比较平均灰分高出21.04个百分点,小于1.6 g/cm3密度级产率相比其他2种浮选尾煤较高,产率为32.89%,综合灰分为17.59%,灰分小于11.5%的煤泥产率较高,达到9.58%左右,且当密度级增至1.6 g/cm3时,产率和灰分达到最高增速级。
显而易见,3号浮选尾煤中的煤与矸石解离情况优于1号、2号浮选尾煤,这使得3号浮选尾煤直接通过浮选出合格的精煤增加了可能性,但结合前文的粒度分析可知,3号浮选尾煤粒度较细,需要其他分选设备辅助分选。
(1)针对3种浮选尾煤筛分结果分析,确定了3种浮选尾煤主导粒级皆为小于0.045 mm,且产率均超过了50%,1号、2号浮选尾煤粒度灰分组成相似,而3号浮选尾煤灰分较低,但粒度更细,证明了浮选尾煤泥化现象较为严重。
(2)针对3种浮选尾煤浮沉结果分析,确定了3种浮选尾煤主导密度级均为大于1.8 g/cm3,且当密度级增至1.6 g/cm3时,产率和灰分达到最高增速级,证明了该密度级煤与黏土类矿物未能充分解离,直接通过浮选,难以回收合格精煤。