MVR在硫酸铜蒸发中的应用

2022-10-21 08:46汪超勤
世界有色金属 2022年14期
关键词:冷凝水硫酸铜蒸发器

汪超勤

(江西铜业集团公司 贵溪冶炼厂,江西 贵溪 335400)

1 前言

MVR技术成熟,已经广泛应用到工业上,例如运用到硫酸镍蒸发结晶、硫酸铵蒸发结晶等方面,由于传统蒸发蒸汽用量大,降低蒸汽用量对于降本增效、节能减排有重要的意义。引进MVR蒸发浓缩硫酸铜溶液,较传统单效蒸发,不仅回收了冷凝水潜热,也利用二次蒸汽加热物料,大大降低了能源消耗。

2 MVR技术原理与特点

2.1 MVR技术原理

本厂采用的MVR强制循环蒸发系统,蒸发产生二次蒸汽从物料中溢出,二次蒸汽经过气液分离器被压缩机抽走,把二次蒸汽经压缩后输送到换热器中加热物料,后在循环泵作用下物料回到蒸发室中,物料被浓缩,这样实现热能循环连续蒸发[1-2],同时只需要补充少量鲜蒸汽就能完成蒸发浓缩。

2.2 MVR技术特点

2.2.1 显著的节能优势

净液MVR蒸发器投入运行,累计开动150天,最长运行周期36天,累计如下:

表1 MVR技术参数

其平均蒸发1吨水需要蒸汽:1393/8183=0.170t

表2 传统蒸汽用量

而传统真空蒸发器平均蒸发1吨水需要蒸汽1.27t,相比较而言,MVR较传统蒸发蒸汽用量大大降低。

节约蒸汽 :(1.27-0.170)*8183=8999.41t

折算费用:8999.41*180=161.9893万元

用电核算:

表3 传统蒸发设备功率

表4 MVR蒸发设备功率

多用电 :150*24*(355-145)=756000KW·h

折算费用:756000*0.51=38.5560万元

合计节约费用:161.9893-38.5560=123.4303万元

通过对比,MVR系统减少了蒸汽用量,同时降低了运行成本。MVR的工艺流程如图1所示。

图1 MVR工艺流程图

从蒸发室出来的二次蒸汽,经过压缩机压缩,送到主板片中作加热蒸汽使用,使硫酸铜料液维持沸腾状态,而加热蒸汽本身则冷凝成水,冷凝水收集到冷凝水罐再进入预热器,对原料液进行一段预热,真空泵抽取冷凝罐内不凝气来二段预热,MVR压缩回收二次蒸汽和利用蒸发器冷凝水预热料液,减少废液排放[3-4]。

2.2.2 自动化程度高

与传统蒸发器相比,MVR蒸发器由DCS、PLC组态控制,自动化程度更高。

通过PLC、单片机、组态等形式来控制系统温度、压力与转速等,保持系统蒸发平衡,同时关注各仪表参数是否正常,有异常情况及时进行针对性调节。

3 MVR技术在硫酸铜蒸发结晶中的应用

单效传统蒸发生产硫酸铜,产生的热水输送到硫酸车间进行废水处理,大大增加了运行成本。采用MVR技术替代传统蒸发,既能满足硫酸铜的生产,又能降低能源消耗、减少运行成本。

本厂自投产一套硫酸铜MVR蒸发浓缩装备,振动是MVR技术中压缩机运行稳定的重要参数,在运行过程中对压缩机频率、蒸发温度等因素进行调节,压缩机运行正常。

3.1 蒸发器材质选择

根据多年传统单效蒸发采用强制循环蒸发器,同时由于硫酸铜溶液含酸性且含氯根离子,在高温下腐蚀性强,故采用钛材,设备运行1年至今未发现腐蚀现象。

3.2 压缩机频率

调节频率是压缩机运行稳定的技术核心,而电流的大小反应出压缩机喘气量的大小的依据,电流大反应出釜体内蒸汽多,更反应出压缩机喘气量多,利于蒸发浓缩生产硫酸铜。启动压缩机时,要调节频率当当前频率达到给定频率时,点击加频率同时注意压缩机电流与振动数值,电流不得超过45A,振动值上下波动幅度不得超过30μm。在生产运行过程中,频率在48Hz左右时,电流不会超过额定电流,且压缩机喘振阀开度小、不喘振,硫酸铜比重最优。生产一段时间后压缩机会出现喘振现象(振动数值波动幅度超过30μm)时,一旦出现喘振,及时加大喘振阀开度,稳定压缩机振动值,找到异常参数进行针对性调节,调整过程中待电流稳定后再慢慢降低喘振阀开度,待所有参数恢复正常,关闭喘振阀,保持压缩机平稳运行。停压缩机时,也要对压缩机频率调节。

3.3 蒸发温度

蒸发温度是影响硫酸铜和压缩机运行稳定的数据参数。压缩机开启前,装液二到三个立方,启动强制循环泵,打开主蒸汽仪表阀、打开预热蒸汽仪表阀,对釜体内电解液进行加温,当釜体温度达到90℃,方可启动压缩机。压缩机启动后,压缩机使釜体内真空,在真空状态下,料液的沸点降低到85℃左右,电解液与二次蒸汽在换热装置不断换热至沸腾,蒸发掉其中的水分,当电解液的比重达到要求,液即放出。应注意釜内液位与温度,定时测出液比重,及时调整相应阀门,控制液位与温度在上下限之间,确保终点比重在指令范围。

MVR真空度差,釜体温度内蒸发温度高,压缩机进口温度高,压缩机出口压力大,导致抽气量不足,压缩机会出现喘振,高蒸发温度也会对设备和管道会造成不同程度的损坏。所以控制在一定的温度下,既能保证硫酸铜的比重,同时MVR系统运行稳定。

3.4 系统保温

为了减少系统的热损失,要对设备进行保温。此外温度低,达到比重的硫酸铜容易结晶析出引起管道堵塞,MVR系统使用一段时间后进、出口管道堵塞。在生产实践过程中,生产停下来时排尽料液,再加入一定量的热水(防止残留的料液析出硫酸铜堵塞管道)循环后排出水,然后对设备及管道定期清洗[5]。

现阶段冬天天气昼夜温差大,对主设备MVR包裹一层保温层。

3.5 蒸发浓缩终点

硫酸铜蒸发浓缩通过MVR自装密度计测密度并且设置自动出料,本厂终点比重控制在1.40-1.42,低于1.40,浓缩率低,出料液水分高,杂质浓度低,影响后续脱杂,高于1.42,其他杂质以硫酸盐形式析出,不利于离心。

4 结论

(1)传统蒸发工艺还在且技术成熟,但是蒸汽消耗大,而MVR技术成功应用在硫酸铜蒸发浓缩工序中,大大减少了蒸汽的使用,并且利用了冷凝水潜热[6],在节能降耗、降低生产成本等方面有着明显优势。

(2)MVR技术在冶金行业成功应用并逐渐在该行业获得推广,该技术为传统单效蒸发浓缩的高能耗单元指明了新的发展方向,带来了巨大的经济效应,发展空间较大,具有较好的应用前景。

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