污水处理厂提标扩建工艺研究

2022-10-13 09:12金洛楠沈德平梅竹松
中国资源综合利用 2022年9期
关键词:水力酸化生化

金洛楠,沈德平,梅竹松,楼 丹

(杭州市城乡建设设计院股份有限公司,杭州 310004)

德清县某污水处理厂提标扩建工程设计规模为4 万m/d,现状规模为2 万m/d,采用一级处理+改良式序列间歇反应器(MSBR)+芬顿氧化+混凝沉淀过滤+二氧化氯消毒工艺,出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)的一级A标准。按照浙江省城镇污水处理厂清洁排放要求,该污水处理厂出水水质需要执行《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB 33/2169—2018)。目前,该污水处理厂进水量接近满负荷,即将不能满足日益增长的污水处理需求。因此,有必要对该污水处理厂进行提标扩建。经设计,提标扩建可新增处理能力4 万m/d 的预处理设施、上流式污泥床-过滤器(UBF)水解酸化池、处理能力2 万m/d 的厌氧-缺氧-好氧(AO)/缺氧-好氧(AO)生化池、芬顿反应塔和纤维转盘滤池等。

1 污水处理厂运行现状

1.1 水质与水量

该污水处理厂2019年1—10月进水与出水水质如表1所示,11月现场新增的芬顿氧化工艺投运,2019年11月至2020年6月进水与出水水质如表2所示。2019年,全年平均水量为17 068 m/d,最大日处理水量为25 000 m/d,出水水质达到一级A 标准。主要监测指标有化学需氧量(COD)、五日生化需氧量(BOD)、总氮(TN)、氨氮(NH-N)、总磷(TP)和悬浮物(SS)。

表1 2019年1—10月进水与出水水质

表2 2019年11月至2020年6月进水与出水水质

1.2 处理工艺

该污水处理厂一级处理采用粗格栅及提升泵房+细格栅及旋流沉砂池+水解池+初沉池;二级处理采用MSBR 池;三级处理采用芬顿氧化+混凝沉淀+V形滤池+二氧化氯消毒。污泥脱水采用带式脱泥机,污泥含水率为80%。

2 提标扩建工程设计

2.1 设计水质与水量

本项目设计总规模为4 万m/d,其中,一期规模(现状规模)为2 万m/d(提标改造),二期规模为2 万m/d(扩建)。设计进水与出水水质如表3所示。

表3 设计进水与出水水质

2.2 技术难点及对策

该污水处理厂进水以工业废水为主,占比为60%,其主要来源于纺织印染、化工、金属加工和食品加工等行业。下面分析技术难点,并提出对策。

一是一期污水处理厂经历3 次建设,现状设施布置需要优化,同时二期新增建设用地12 121 m,形状不规则,用地紧张。因此,整体梳理一、二期构筑物,拆除部分一期设施,与二期合并重建。二是加药设施缺少统一规划,芬顿药剂库内储药罐布置拥挤,存在安全隐患。因此,有必要新建加药间。三是水质变化较大。随着工业园区的发展,工业废水占比增加,水质冲击负荷大,不可生化降解的COD存在不确定性。因此,增加调节池、反应初沉池以及芬顿氧化设施。四是2019年11月芬顿流化床投用后,出水仅氮氨不能满足要求,但进水TN及氨氮浓度呈上升趋势。此外,水解酸化池暂时作为反硝化池使用,改造后将其拆除。因此,MSBR 池增加缺氧池水力停留时间,主曝区增加移动床生物膜反应器(MBBR)填料,强化脱氮效果。

项目建设期间需要保证污水处理厂一期设施稳定运行。因此,将建设与运行有机结合,分步实施。首先,建设一级处理设施,实现进水切换;然后,拆除一期一级处理设施,建设二期二级处理设施及部分三级处理设施;最后,拆除现状加药间,建设二期三级处理设施。总体来看,提标扩建工艺流程如图1所示。

图1 提标扩建工艺流程

2.3 预处理

新建处理能力4 万m/d 的一级处理设施,包括粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、调节池及反应初沉池、UBF 水解酸化池。调节池与反应初沉池上下叠建。调节池水力停留时间为7.4 h,反应池水力停留时间为25 min,平流沉淀池表面负荷为1.6 m/(m·h),设超越管。UBF 水解酸化池池深为8.4 m,总水力停留时间为11 h,上升流速为0.7 m/h,内设5 100 m弹性填料。

2.4 二级处理

改造一期处理能力2 万m/d 的MSBR 池,改造前,单座MSBR 池总水力停留时间为25.4 h,其中,缺氧池1 为1.5 h,厌氧池为2.1 h,主曝气池1 为3.0 h,缺氧池2 为1.5 h,主曝气池2 为7.6 h,间歇曝气池为9.7 h。将主曝气池1 改造为缺氧区,在现状主曝气池2 中设置MBBR 区,投加生物膜悬浮载体,投配率为20%,并配套曝气系统及进出水拦截系统,确保悬浮载体流化且不流失。改造后,从水力停留时间来看,预缺氧池为1.5 h,厌氧池为2.1 h,缺氧池为4.5 h,好氧池为7.6 h,间歇曝气池为9.7 h。

二期新建一座AO/AO 生化池(处理能力为2 万m/d)和平流二沉池的组合池。生化池BOD污泥负荷为0.09 kg BOD/(kg MLSS·d),从各区水力停留时间来看,厌氧池为1.5 h,缺氧池1 为5.0 h,好氧池1 为9.8 h,缺氧池2 为2.0 h,好氧池2 为1.0 h。生化池设溶解氧(DO)、氧化还原电位(ORP)、混合液悬浮固体浓度(MLSS)、氨氮、硝态氮及pH在线监测仪表,通过控制鼓风机及电动菱形调节阀调整各区曝气量,实现节能。相较传统AO 工艺,AO/AO 工艺增加二级缺氧反应池和快速好氧反应池,因此具有更好的脱氮能力。本项目采用AO/AO 工艺,以应对进水TN 的增长。采用葡萄糖作为碳源,投加至缺氧池1 作为原水碳源不足的应急措施,投加至缺氧池2 保证出水TN 达标。

生化池出水利用重力进入平流二沉池,通过吸泥将污泥回流至厌氧池,剩余污泥通过重力排至污泥储池,出水堰采用指形堰。与常规二级处理的分建模式相比,AO/AO 生化池和平流二沉池组合池占地小,水头损失低,其不需要污泥回流泵井,能耗较低,在用地紧张的项目中较为适用。

2.5 三级处理

三级处理规模为2 万m/d,包括芬顿反应塔、混凝沉淀池、纤维转盘滤池及消毒接触池等。芬顿试剂是一种高效强氧化剂,能利用酸性条件下亚铁离子对双氧水的催化作用,产生羟基自由基,在短时间内有效去除水中的有机物。但是,其运行费用高,产泥量较大,在污水处理厂中应用较少。

增设芬顿反应塔2 座,直径为3.85 m,高度为12.9 m,配套硫酸、硫酸亚铁、双氧水药剂投加系统。芬顿反应塔出水进入中和池及脱气池,后至混凝沉淀池。中和池内投加液碱调节pH,脱气池水力停留时间为20 min,中和池及脱气池内可进行空气搅拌,斜管沉淀池表面负荷为2 m/(m·h)。

纤维转盘滤池设计滤速为4.0 m/(m·h),过滤网孔径不大于5 μm,平面过滤介质抗拉强度不小于600 N/cm,单盘有效浸没过滤面积不小于12.6 m。采用二氧化氯消毒,消毒接触池水力停留时间为35 min,池内设回用泵进行厂区污泥脱水和加药,设计回用率为16%。

2.6 污泥处理及除臭

新增处理规模4 万m/d 的污泥处理系统。采用高压隔膜板框机,绝干污泥量约为10 t/d。高压隔膜板框机有3 台,2 用1 备,型号为X20AZGFQDP400/1500-UK,功率为15 kW,配备1 套污泥储仓,容积为100 m。配套石灰和铁盐投加系统,从每吨绝干污泥来看,石灰(干药剂,粉末投加)投加量为150~200 kg,铁盐(浓度38%溶液)投加量为100~150 kg。

新增2 套处理规模3.5 万m/d 的除臭系统,采用生物除臭。其中,1#除臭系统对粗格栅及提升泵房、细格栅及旋流沉砂池、预处理综合池、UBF 水解酸化池、配水井进行臭气收集和处理。2#除臭系统对生化池及二沉池(二期)、一期MSBR 生化池、一期污泥浓缩池、二期污泥浓缩池、污泥储池、污泥脱水车间进行臭气收集和处理。

2.7 经济分析

本项目工程投资为23 441.73 万元,其中,工程费用为19 288.66 万元。运行成本为2.40 元/t,其中,芬顿氧化药剂成本为0.72 元/t。

3 结语

该污水处理厂总设计规模为4 万m/d,工业废水是其进水的主要来源。预处理采用上下叠建的调节池、反应初沉池以及UBF 水解酸化池,在减少工业废水水质、水量冲击的同时提高原水可生化性;二级处理采用AO/AO 池和平流二沉池组合池,在提高TN 去除率及运行灵活性的基础上,节约能耗,减少占地;三级处理采用芬顿氧化+混凝沉淀+纤维转盘滤池过滤,进一步去除COD、TP及SS。由于一期设施的拆除,为了保证水质稳定达标,增加一期MSBR 池的MBBR改造。该工艺对水质的适应性强,处理效果佳,出水水质稳定达到《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB 33/2169—2018)。

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