李 霖 黄晓东 奉 勇 关基灿 奉富强
(1 惠州市正大混凝土有限公司)
(2 科之杰新材料集团(广东)有限公司)
(3 惠州市创兴达建材有限公司)
广汕铁路惠城南站交通枢纽工程,位于惠州市三栋镇,路线总长约12.6km,其中桥梁长度约为2.3km、含金山大道南段与沿线道路相交的三座立交,即体育南路立交、明德路立交、宏达路立交,一座站前落客匝道,以及金山大道南段沿线的三座人行过街天桥、两座过河箱涵,一座跨河桥。
该交通枢纽及宏达路地下过街通道位于北广场及宏达路下方,地面四层,地下两层,采用钢筋混凝土框架结构。总建筑面积约9.47 万m2,其中北广场综合交通枢纽地下建筑面积约5.48 万m2,地上建筑面积约3.46 万m2;宏达路地下过街通道建筑面积约0.53 万m2。
HPE 工法是通过HPE 液压垂直插入机机身上液压垂直插入装置,在工程桩混凝土初凝前,将底端封闭的钢管柱垂直插入支承桩混凝土中,直到插入至设计深度。钢管柱被垂直吊起到液压插入机上,固定在液压插入机中,然后由上下液压垂直插入装置同时驱动,将钢管柱垂直向下插入。钢管柱固定后,按照从下到上的顺序依次松开液压定位器,再由液压垂直插入装置同时将钢管柱向下插入混凝土中。重复上述步骤,直至插入到设计深度要求[1]。
⑴水泥:水泥采用同一水泥厂商生产的水泥。本工程采用光大P.O42.5R 水泥,28 天抗压强度49.9MPa,其物理性能见表1。
表1 水泥物理性能
⑵粉煤灰:粉煤灰采用采用F 类Ⅱ级电厂灰,密度为2.46g/㎝3,需水量比95%,28 天活性达78%。
⑶砂:选用级配良好水洗机制砂,表观密度为2720㎏/m3,细度模数2.7,含泥量为0.6%,泥块含量0.2%。
⑷碎石:选用三亚石场碎石,级配良好,粒径在5~25mm,含泥量不大于1%,表观密度为2700㎏/m3,含泥量为0.2%,泥块含量0.1%,压碎指标9.7%。
⑸外加剂:科之杰牌高效减水剂,含固量≥15%,混凝土减水率≥25%。
⑹混凝土缓凝剂:科之杰牌混凝土缓凝剂,含固量9%。
⑺阻锈剂:采用符合标准的阻锈剂。
⑻水:本项目采用自来水。
根据现有的C40 水下混凝土配合比,调整凝结时间达到初凝不小于36 小时,采取的方式是外掺混凝土外加剂中的缓凝剂,采取这种方式的优点是能根据实际天气和气温进行调整用量,也能根据工程桩的施工时间来进行调整,达到合适的凝结时间,以满足实际施工需要。经过大量试配验证,最终确定配合比,达到了设计要求。混凝土配合比及性能见表2、表3。
表2 混凝土配合比
表3 混凝土性能
3.3.1 凝结时间长导致的混凝土表面滞后泌水问题
初凝时间不小于36 小时的超缓凝混凝土,需要控制混凝土的滞后泌水及坍落度反增情况。该试验也曾出现滞后泌水问题,而且泌水时间点在混凝土出机两个小时后,且是以散点分布的泌水,此时混凝土表面已经结皮,但是仍有泌水情况出现。
解决此问题的关键在于混凝土的密实度、保坍性与保水性的平衡。混凝土表面结皮后仍泌水,主要时结皮层以下的自由水基团偏多,自由水基团冲击表面结皮层后通过毛细通道泌到表面,从而表现为个别散点的泌水。通过大量试验调整,以提高混凝土缓凝剂含固量降低掺量,提高外加剂保水剂用量的方式找到这个保坍和保水的平衡点,并且把混凝土用水量降低,增加混凝土的密实度和粘度,从而达到不泌水的理想状态。
3.3.2 缓凝剂内掺法与外掺法分别对混凝土控制的差异问题
在试验初期,先是使用内掺法进行超缓凝混凝土试验,效果也比较理想,初凝结时间能达到36 小时。但是随着试验的进行,发现内掺法进行该试验会出现一个问题,就是掺量的敏感性比较高,当混凝土缓凝剂掺量高0.1%~0.2%时,凝结时间明显偏长比较多,且泌水的情况频繁出现。这样的情况会导致生产上出现一个现象,当天气或者温度变化导致掺量变化时,混凝土的泌水几率会大幅上升,出现不可控现象。
经过试验分析后,决定采用混凝土缓凝剂外掺法进行该试验。采用这种方式的优点在于可调性强,敏感性低,能根据天气、温度、材料进行混凝土缓凝剂的用量调整,达到实际施工要求。
3.3.3 试验模拟施工的环境条件进行凝结时间的有效测定
由于桩下的水温不确定,因此在进行试验期间,有效的凝结时间评价方式是很重要的环节。经过查阅我国的地温梯度的分布特征,了解到东南沿海地区的浙、闽、粤等省区,地温梯度多在2.5~3.5℃/100m 间,尤其在沿海地区的温州、大浦、广州一线以东地区,多为3℃/100m 以上的地温梯度分布区。因此了解到底下温度实际是与空气中温度接近,但是水温会比空气低。因此采取的模拟方案为在恒温养护室内,将已成型的试块覆膜后放进水池内,因此采取这种评价方式来测定超缓凝混凝土试验凝结时间。
3.3.4 水泥温度对凝结时间的影响
试验热水泥跟常温水泥分别对凝结时间的影响,热水泥温度约为60℃。在试验中,发现水泥温度对混凝土外加剂掺量有一定影响,跟常温水泥相比,普遍存在外加剂掺量偏高情况。因此试验采用固定混凝土缓凝剂用量情况下,等扩展度对比常温水泥与热水泥的凝结时间有没有差异。数据表明,在混凝土缓凝剂等用量情况下,热水泥的外加剂掺量比常温水泥高0.2%,二者坍落度性能一致,凝结时间几乎无影响。其凝结时间见表4。
表4 水泥温度对混凝土凝结时间影响
固定囤积一定数量同一供应商的生产原材料,并且在生产前准确测定砂石原材料的含水率,定时监测其含水率波动。
使用专用搅拌车运输该项目的混凝土,装料前清空车内多余积水,避免材料波动导致的混凝土状态变化。工地现场协调好车辆调度,最大限度缩短浇筑时间,增加后续插入钢管柱环节的富余时间。
为了保证钢管柱定位的精确度和垂直度,工作场地须铺设钢筋板进行硬化地面,并且在浇筑完成后,必须马上进行清理,以确保HPE 液压垂直插入机就位及定位的准确性。
对于方量比较大的工程桩,跟现场施工人员沟通,须尽量创造足够的场地进行两车同时卸料,节约浇筑时间。
保持混凝土专线生产,尽量降低原材料波动及各项因素的影响,保障混凝土稳定性。生产时,应在混凝土开盘进行状态鉴定,出厂取样观察坍落度等各方面指标,满足性能后才能进行后续生产。
混凝土到现场后,每车必取样观察混凝土性能状态,检测坍落度,性能合格后方能浇灌,同时取样成型试块,成型的试块用密封袋密封置于阴凉处观察凝结时间。
用吊机把钢管柱吊放至HPE 液压垂直插入机内,由HPE 液压垂直插入机固定钢管柱,测定钢管柱垂直度。开始下放钢管柱时,可依靠钢管的自重下降,钢管柱会自由下沉到孔内一定深度,当孔内浮力大于钢管柱重力时,经液压进行加压后,钢管柱受力下沉,直至钢管柱插入混凝土设计深度。等待混凝土终凝后就可以撤除液压机施加的压力[2]。
通过混凝土缓凝剂与高效减水剂的搭配,让HPE 工法中的超缓凝混凝土凝结时间可控,并且可根据工程桩的桩径大小、施工时间、天气、温度等情况进行调整,初凝时间控制在36~40 小时,易于生产控制,灵活度高。而且HPE 工法不需要埋设外钢管套,降低施工成本,缩短施工工期,值得推广。