袁鹏 刘俊德 雷卫明 贾鹏晖 李乾
(1.新疆油田公司工程技术研究院;2.新疆油田公司基本建设工程处;3.新疆油田公司准东采油厂)
新疆油田某区块原油集输能耗占集输系统总能耗的90%以上,原油集输指的是把油井生产的油气收集、输送和处理成合格原油的过程[1]。某区块集输工艺采用“井口→计量站→处理站”二级布站流程,原油处理站采用“多功能处理器+净化油罐二次沉降”工艺,其来液量3 562 t/d,综合含水率85%,气油比74 m3/t,进站温度35~38℃,一段加热温度55~58℃,年耗气量达262.7×104m3;油区有开井数263口,加热井数214口,计量站为39座,加热计量站为18座,均为燃气加热方式,年耗气量达515.6×104m3。
综上所述,新疆油田某区块原油集输系统中消耗天然气量为778.3×104m3,能耗为10 351.4 tce,由于水的比热容约为原油的2倍,随着采出液含水的上升,加热能耗与成本会逐步升高,新疆油田开展了单井常温集输、计量站常温集输、处理站低温脱水工艺研究,从而优化了单井加热模式和温度,提高了集输处理系统整体效率[2-6]。因此,需结合新疆油田某区块原油物性特性,在实现低温破乳和满足油区安全集输的条件下,开展原油集输系统优化分析及对策研究。
对新疆油田某区块外交油原油密度、凝点、30℃和50℃脱气原油黏度、析蜡点、析蜡高峰区、蜡含量进行分析,原油物性实验结果见表1。由表1可知,新疆油田某区块原油为中质油,黏度、凝固点、析蜡点、含蜡量较高,析蜡高峰区在38~24℃[7-9]。
根据目前新疆油田不同性质油品转相点统计分析,轻质油室内实验转相点含水率在40%~55%,安全输送含水率50%~55%,井口输送温度约为16℃,而重质油室内实验转相点含水率在40%~55%,安全输送含水率50%~70%,井口输送温度在55~70℃;通过对中质油进行含水原油黏温特性室内实验分析,相同温度下,随着中质油含水率的上升,黏度变化是先增大后达最大值后再变小;相同含水率下,随着温度上升,黏度随着降低,含水原油黏温特征分析结果见表2。
表1 原油物性实验结果Tab.1 Test results of crude oil physical properties
表2 含水原油黏温特征分析结果Tab.2 Viscosity-temperature characteristics of water-bearing crude oil
经室内实验分析可知,转相点含水率在50%~60%,在相同温度下,当含水大于50%后,随着含水的上升,确定黏度逐渐降低,有利于中质油常温集输的实现。
目前大庆、华北、大港油田均已开展常温集输工艺研究。黏壁温度决定了常温集输输送的温度,低于黏壁温度,管道会发生明显的黏壁现象,黏壁温度一般低于凝固点1~3℃[10-11]。
通过对黏壁温度室内实验分析,新疆油田某区块中质油的黏壁温度为14℃。不同含水率下油样黏壁温度结果见表3。
表3 不同含水率下油样黏壁温度结果Tab.3 Results of wall adhesion temperature of oil samples at different water content
处理站油样一段热化学沉降脱水实验见表4,处理站油样二段电脱水实验见表5。依据室内原油脱水实验分析,处理站多功能处理器进口油样含水85%,脱水温度为30℃,药剂加药浓度为50 mg/L,沉降60 min,原油含水28.6%,可满足一段脱水要求(含水<30%);二段电脱进口油样原始含水为27.3%,当脱水温度为50℃、加药浓度为50 mg/L,二段电脱水40 min以上原油含水可小于0.5%。满足二段脱水的指标要求。从KLD-1、KLD-2、KLD-3三种低温破乳药剂与现场药剂对比实验中,优选出了KLD-3破乳剂,在脱水温度为30℃,添加现场药剂加药浓度为50 mg/L,沉降60 min,原油含水21.1%。
表4 处理站油样一段热化学沉降脱水实验Tab.4 Thermochemical sedimentation and dehydration test of the first section of oil sample in treatment station
表5 处理站油样二段电脱水实验Tab.5 Test of the second stage electric dehydration of oil sample in treatment station
从整体原油集输系统考虑,通过原油低温脱水实验优化处理站原油脱水工艺及进站温度,油区井口和计量站在安全输送含水率的条件下,从而优化计量站及井口节点的加热模式,实现降温或常温输送,并进一步分析影响单井常温输送的主控因素,目前集输系统各节点参数框架见图1。
图1 集输系统各节点参数框架Fig.1 Node parameters of gathering and transportation system
通过室内实验原油处理可采用“三相分离器+电脱”密闭工艺。依据原油脱水实验分析结果处理站来液进站温度可由原来的35℃优化为30℃,二段加热温度可由55℃降至50℃。
进行集输管网计算模拟,根据现状运行数据校核集输管网计算模型,当进站温度为35.6℃时,不加热计量站(21座)温度在28~35℃,加热计量站(20座)温度均在45℃左右,当处理站进站温度30℃时,各计量站集输参数可进行优化,优化前后管网模拟计算图见图2、图3。
图2 优化前管网模拟计算图Fig.2 Simulation calculation of pipe network before optimization
图3 优化后管网模拟计算图Fig.3 Simulation calculation of pipe network after optimization
通过模拟计算,当到进站温度为30℃,需对部分计量站进行加热,计算回压均≤0.8 MPa,3#、8#、15#、21#、22#、23#、24#、25#、27#、30#、31#、39#、43#计量站需加热,加热温度在41~45℃,其余计量站可实现常温输送,温度为20℃。计量站在常温输送下均能满足集输回压要求,但需通过加热部分计量站控制回压及满足进站温度的要求,这是由于随着计量站集输温度的降低,油水两相流分层越明显,当集油进站温度低至原油黏壁温度时,会出现原油黏壁现象,油水两相的管输流动状态会迅速恶化,常温集输无法进行。与现状相比,模拟优化后可减少7座加热计量站[12-15]。
根据目前常温输送井现状数据分析,新疆油田某区块集输半径大于486 m的单井均为加热集输,常温集输井集输半径小于或等于486 m。而集输半径小于200 m的常温集输井占68%;液量在5~10 t/d的常温集输井占39%,10~15 t/d的常温集输井占44%;含水在60%~90%(高含水)的常温集输井占33%,含水大于或等于90%(特高含水)的常温集输井占20%。
经常温集输井现状数据分析,火烧山井口温度在18~23℃下,当4 t≤液量<30 t,含水≥60%,随着液量和含水的升高,有利于常温集输的实现,其中集输半径为主控因素,液量为次控因素,常温集输半径小于500 m。
根据室内实验、模拟计算结果确定了新疆油田某区块常温集输试验原则:
1)为确保原油处理站一段处理温度大于或等于30℃,试验按照先计量站后单井的顺序进行实施,计量站按照由近到远的顺序实施,单井优先选择高液量井进行试验。
2)需根据井口回压情况对管线进行定期热洗扫线。
3)在冬季最冷环境下进行试验,试验期间需要加强巡检观察记录,发现异常停止试验。
新疆油田某区块通过在冬季最冷环境下开展了常温集输试验,其效果如下:
1)处理站破乳剂优化。采用的低温破乳剂KLD-3替代了现场破乳剂,保证了一段在30℃、沉降60 min,使一段设备出口含水由原来的29%降为20%,脱水效果明显,使后续相变加热炉加热温度由55℃降至50℃,质量流量由33.3 t/h降至29.5 t/h,燃烧天然气量由54.67 m3/h降至45.16 m3/h,耗气量由原来的43.3×104m3减少至35.8×104m3,从而节约了天然气量7.5×104m3、能耗99.75 tce。
2)单井常温集输试验。加热单井由253口减少到152口,耗气量由原来的364.3×104m3减至218.9×104m3,从而节约了天然气量145.4×104m3、能耗1 933.82 tce,其余单井在常温输送下均能满足集输回压要求。
3)计量站常温集输试验。加热计量站由20座减少到15座,耗气量由原来的230.4×104m3降至172.8×104m3,从而节约了天然气量57.6×104m3、能耗766.08 tce,其余计量站在常温输送下均能满足集输回压要求。
通过对单井和计量站进行常温集输试验,根据试验结果发现:
1)油井回压与井口温度、管线长度、液量、含水、热洗制度有关,试验前回压大于1 MPa的单井在常温集输过程中回压易升高,需立即热洗清管。
2)确定了单井回压≤1 MPa,4 t≤液量<30 t,含水≥60%,集输半径<500 m的单井可作为常温输送的边界条件,根据该条件仍有101口单井可实现常温输送,除此之外,计量站加热温度可适当降低或季节性间歇运行,满足一段脱水要求即可。
3)回压升高主要原因为未满足常温集输边界条件,随管长增大温降快且回压大于1 MPa后,管道内壁容易快速结蜡和原油黏壁(黏壁温度小于14℃),导致管道缩径。
1)根据新疆油田某区块原油集输系统整体分析,通过室内低温脱水实验、软件数值模拟分析及现场试验分析,确定了处理站、计量站及井口各节点常温集输的边界条件。
2)现场试验的应用验证了常温集输的边界条件的正确性,通过对处理站、计量站及井口集输参数的优化,可实现部分井及计量站的常温输送,实现了节能降耗和降低运行费用的目的。