高黏油用原油消泡剂的研制与应用

2022-09-29 02:30安进吴超袁海兵欧阳向南肖超国
辽宁化工 2022年9期
关键词:消泡剂聚醚液膜

安进,吴超,袁海兵,欧阳向南,肖超国*

(1.扬州润达油田化学剂有限公司,江苏 扬州 225000;2.中国石油玉门油田分公司,甘肃 酒泉 735211)

BN 油藏位于乍得国家的Bongor 盆地Baobab 油田东北部,为层状边水构造-岩性油藏,目的层为PI1~PI4 砂岩组,油层厚度大、丰度高,开发方案设计为常规稀油开发,然而方案实施过程中,靠边水的N1-19 井、N1-18 井PI4 砂岩组试油试采出高黏油,影响油田产能建设[1-3]。自建立原油处理站后,高黏油用消泡剂一直使用国外的原油消泡剂,不仅价格高,还对设备防腐要求高,交付周期长[4-6]。因此,需要研制出国产的快速消泡和抑泡型产品,在保障现场稳定生产同时,降低生产成本[7-9]。

1 实验部分

1.1 材料与仪器

1.1.1 实验材料

聚硅氧烷,型号黏度500、1 000 mPa·s,安徽艾约塔硅油有限公司;改性短链聚醚,型号L-61和L-40,江苏省海安石油化工厂;硅烷偶联剂,型号KH-550 和KH-570,南京轩浩新材料科技有限公司;斯盘80 和吐温60,江苏省海安石油化工厂;液碱,江苏泰楚化工有限公司。

现场在用消泡剂(生产用加药质量浓度20 mg·L-1);绿色消泡剂AD-1、AD-2、AD-3、AD-4,分别为脂肪酸类、纯硅油类、纯聚醚类型、硅脂类,均为市售产品,其中AD-1、AD-3 均为透明液体消泡剂,AD-4 为半浑浊液体消泡剂,AD-2 为水基白色液体消泡剂;自研消泡剂RD-XPJ,为接枝改性后的油溶性聚醚硅油溶液,呈透明微黄色液体。

实验用油为乍得的Bongor 盆地Baobab 油田的混合油,混合油来源于Baobab 油田2.1 期的CPF 站中未投加消泡剂的脱气塔前端。

1.1.2 实验仪器

小型高压反应罐,型号CGS299-100-40,成都铂鑫气体设备有限公司;振动水浴摇床,型号PB-1400,美国 Boekel 公司;恒温水浴槽,型号HHW21.600AII,天津泰斯特仪器有限公司;移液枪,型号100~1 000、10~100 μL 各1 支,艾本德Eppendorf公司;量筒,型号500、1 000 mL 各2 支,四川蜀玻(集团)有限责任公司;烧杯,型号1 000 mL,四川蜀玻(集团)有限责任公司。

1.2 实验方法

1.2.1 量筒瓶试法

按《原油消泡剂技术要求》(Q/SHCG 46—2012)评价消泡剂的消泡/抑泡性能。考虑到Baobab 油田2.1 期的原油黏度高,需保持在井口温度50 ℃下,采用量筒瓶试法评选。选取新鲜的实验用油,保持油温在50 ℃,量取500 mL 原油后,滴加相应加药质量浓度的消泡剂,静置数秒,记录指定的消泡时间下的原油总体积,再次补加50 mg·L-1的消泡剂,记录原油体积。另重新量取500 mL 原油,滴加相应加药质量浓度的消泡剂,采用长细管从量筒底部鼓泡N2,气体流速调整为5 L·min-1,记录指定的抑泡时间下原油的体积V,评价消泡剂的抑泡性能[10]。

1.2.2 现场生产工艺

单井中原油通过进气歧管进入一级加热,提高原油温度至65 ℃后,到达三相高压分离器(即一级分离器),在其中分离出油、气和水。剩余部分油气水经加热炉热交换器的二级加热后,流入脱气塔,分离出油、气,然后经沉降罐36 h 沉降分离出油、水,经处理后的原油流进原油储罐,经检测储罐原油的含水率低于0.5%后外输,流程见图1。

图1 CPF 站内原油处理工艺流程

1.2.3 含气原油物性

参照标准ASTM D4007-11,测定Baobab 油田2.1 期的原油物性参数:含蜡8.2%、硫化物3.5%,倾点33 ℃,API 密度为27.8,表观黏度14.7 mPa·s,综合含水15%~16%,含气11%。

2 结果与讨论

2.1 实验合成

2.1.1 实验原理

在原油采出和处理过程中,温度升高和压力降低都会破坏原油的气液平衡,使原油中的轻烃液体挥发成轻烃气体。轻烃气体受原油黏度、管道空间、流动形态等因素的影响,很难顺利逸出原油表面,在管道内原油中形成气泡,引起原油体积膨胀,生成泡沫[10-12]。含有大量泡沫的原油流进Baobab 油田2.1 期的CPF 站内管道中,在脱气塔的前端加药点处投加原油消泡剂,快速解决原油泡沫问题。化学消泡剂的作用过程主要分3 步[1-12]:降低气液界面张力,顶替和增溶起泡物质;破坏液膜的双电层而“拆除” 液膜;促进液膜的排液速度,使液膜加速变薄而破灭。

由于消泡剂的表面张力小于原油泡沫的表面张力,可在原油液膜间扩散渗透,渗透性增大,当与泡膜厚度相当时即会取代原有的液膜,形成一个“水/油/水”桥梁,见图2。该油桥受两侧高表面张力液体径向牵引,不断变薄,最终其应力失衡起到消泡作用,在消泡过程中形成的油桥及其被拉伸的行为符合DENKOV 等提出的“架桥-拉伸”机理[13]。

图2 “架桥-拉伸”消泡机理

2.1.2 合成步骤

RD-XPJ 原油消泡剂是由扬州润达油田化学剂有限公司研制,主要由聚硅氧烷(黏度500 mPa·s、黏度1 000 mPa·s)、改性短链聚醚(L-61、L-40)、硅烷偶联剂KH-550、硅烷偶联剂KH-570、表面活性剂(斯盘80、吐温60)和液碱合成。其中,聚硅氧烷、改性短链聚醚、硅烷偶联剂是主要活性成分,起到化学接枝桥接作用,对消泡和抑泡有促进作用[14-15];表面活性剂具有一定的乳化作用[16-18],降低液相界面张力,促进破泡过程。

称取8 份聚硅氧烷(V黏度500mPa·s/V黏度1000mPa·s=3/1)、15 份改性短链聚醚(VL-40/VL-61=1/1)、4 份硅烷偶联剂KH-550、3 份硅烷偶联剂KH-570,放置于实验用小型高压反应罐中,然后滴加0.5 份的全氟磺化类催化剂和1 份液碱,密闭高压反应罐,给罐中液体通N2除氧,排氧时间30 min,升温至90 ℃,增压至0.3 MPa,关闭N2阀门,密封搅拌反应120 min后,缓慢释放罐内气压至0.1 MPa,降温低于45 ℃后,滴加各0.5 份的斯盘80 和吐温60 以及66 份S-1000 溶剂油,搅拌30 min,得高黏油用原油消泡剂RD-XPJ。采用红外光谱图分析,C—H 键吸收振动峰在波数3 150 cm-1和1 450 cm-1处,Si—O—CH3键吸收振动峰在波数1 050 cm-1处[19-20]。

2.2 消泡剂性能评价

量取实验用油500 mL,对消泡剂评价消泡性能,另重新取同体积的新实验用油(需静置物理除泡至无原油泡沫存在)对消泡剂评价抑泡性能,重点评价不同加药质量浓度下不同消泡剂的消泡/抑泡性能,数据列于表1至表6、图3至图14中。

综上表1至5 表1和图3至图12中数据分析,按照消泡性能从高到低排列为:RD-XPJ、AD-4、AD-2、AD-3、AD-1;按照抑泡性能从高到低排列为:RD-XPJ、AD-4、AD-3、AD-2、AD-1。由以上结果可以得出,聚醚类消泡剂的抑泡性能优于硅油类消泡剂,而硅油类消泡剂的消泡性能优于聚醚类消泡剂[21-22]。

表1 原油消泡剂AD-1 的不同加药浓度下消泡和抑泡性能

表2 原油消泡剂AD-2 的不同加药浓度下消泡和抑泡性能

表3 原油消泡剂AD-3 的不同加药浓度下消泡和抑泡性能

表4 原油消泡剂AD-4 的不同加药浓度下消泡和抑泡性能

图3 不同加药质量浓度对消泡剂AD-1 的消泡性能影响

图4 不同加药质量浓度对消泡剂AD-1 的抑泡性能影响

图5 不同加药质量浓度对消泡剂AD-2 的消泡性能影响

图6 不同加药质量浓度对消泡剂AD-2 的抑泡性能影响

图7 不同加药质量浓度对消泡剂AD-3 的消泡性能影响

图8 不同加药质量浓度对消泡剂AD-3 的抑泡性能影响

图9 不同加药质量浓度对消泡剂AD-4 的消泡性能影响

图10 不同加药质量浓度对消泡剂AD-4 抑泡性能影响

图11 不同加药质量浓度对消泡剂RD-XPJ 消泡性能影响

图12 不同加药质量浓度对消泡剂RD-XPJ 抑泡性能影响

但是,经合成改性后的聚醚改性硅油的油基消泡剂RD-XPJ 同时具备了硅油类消泡剂和聚醚类消泡剂的优点,降低了表面活性剂与气相之间的表面张力,降低了气液界面张力,破坏了原油气液面的双电层而“拆除” 液膜,促进液膜的排液速度,使液膜加速变薄而破灭[23-25]。对比表5、表6和图13、图14数据,完全消除原油泡沫时,RD-XPJ 的加药质量浓度比现场在用消泡剂的加药质量浓度低,且消泡时间短,可以达到快速消除原油气泡的目的。同时,在抑制原油起泡时间性能上,RD-XPJ 要优于现场在用消泡剂,故RD-XPJ 的消泡和抑泡综合性能要强于现场在用消泡剂。

表5 消泡剂RD-XPJ 的不同加药浓度下的消泡和抑泡性能

表6 现场在用消泡剂的不同加药浓度下消泡和抑泡性能

图13 不同加药浓度对现场用消泡剂消泡性能影响

图14 不同加药质量浓度对现场用消泡剂抑泡性能影响

2.3 消泡剂RD-XPJ 与破乳剂的配伍性

按《原油消泡剂技术要求》(Q/SHCG 46—2012)评价消泡剂的配伍性[26-27]。量取乍得100 mL 实验用油(50 ℃、含水15%),采取微量注射器添加50 mg·L-1消泡剂RD-XPJ,立即密封量筒杯口,水平摇动使药剂混合均匀,静置2 min 至无原油泡沫存在后[28-30],倒入100 mL 专用振动管中,再次利用微量注射器注入30 mg·L-1现场生产用破乳剂,立即密封振动管口,确保无液体渗漏后,放置于振动水浴摇床(型号PB-1400),振荡15min 后,对比消泡剂加入前后的脱水数据,观察不同测试时间下振动管底部自由水体积变化并记录,结果见表7和图15。

表7 消泡剂RD-XPJ 与破乳剂的配伍性

从表7和图15中数据分析可知,RD-XPJ 消泡剂注入对现场用破乳剂的脱水性能无影响,配伍性较好[31-36]。同时,其消泡剂的消泡性能和抑泡性能,均已达到现场用消泡剂水平,具备中试条件[37-38]。

图15 消泡剂RD-XPJ 与破乳剂的配伍性

2.4 中试应用

2.4.1 消泡剂注入方式

消泡剂加药罐为SK-11610 罐。注药方式为直接连续注入消泡剂成品。加入点为脱气塔的前端。加药泵为MILTON ROY 泵,最大流量50 L·h-1[39-42]。

2.4.2 中试测控

中试期间,记录不同的单日消耗量下,注入消泡剂RD-XPJ 前后脱气塔内液位情况[43-46],数据如表8所示。

表8 现场中试测控数据

2.4.3 现场在用消泡剂的日常监控

考虑到原油物性的复杂性,鉴于对比RD-XPJ 的优点,特选择8月进行现场在用消泡剂的更替,作为日常监控数据,记录不同单日消耗量下,注入现场在用消泡剂前后脱气塔内液位情况,数据见表9。

表9 现场在用消泡剂的日常生产数据

从表9中数据分析可知,现场在用消泡剂的最佳加药质量浓度为20 mg·L-1。从表8中数据分析可知,采用RD-XPJ 消泡剂替代现场在用消泡剂,从高加药质量浓度逐步降低至极限加药质量浓度[47-50]后,发现RD-XPJ的最低加药质量浓度为13 mg·L-1,脱气塔中液位低于2/3 报警液位线[51-52],仍可满足现场生产要求,但综合考虑,为保障稳定生产,可采取加药质量浓度为15~18 mg·L-1,可解决来液中原油泡沫问题。

3 结 论

原油消泡剂RD-XPJ 具备了硅油类消泡剂和聚醚类消泡剂的优点,降低了表面活性剂与气相之间的表面张力,降低了气液界面张力,破坏了原油气液面的双电层而“拆除” 液膜,促进液膜的排液速度,使液膜加速变薄而破灭。对于高黏油,原油在管道流动中,会遇阻产生流体扰动,引起许多致密气泡,被包裹在流动的石油中,很难自主上浮逸出破泡,故采用RD-XPJ 消泡剂替代现场在用消泡剂,控制加药质量浓度为15~18 mg·L-1,解决了来液中原油泡沫问题,可满足现场生产需求。

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