罗永青
(山西西山煤电股份有限公司马兰矿)
马兰矿18502 工作面开采石炭系太原组8#煤,煤厚3.7~4.8 m,平均4.56 m,工作面倾斜长251 m。工作面对应地表标高1 271~1 386 m,煤层底板标高845~903 m,盖山厚度为381~541 m,平均465 m,与9#煤层间距8.63 m,9#煤平均煤厚1.82 m,距离奥灰顶界面约76.25 m。在辅运巷640~710 m 工作面内为坑透异常区K2范围,该区域发育一条向斜,向斜枢纽位于辅运巷697 m,两翼倾角最大分别为19°和7°。
2019 年3 月,18502 辅运巷施工至里程614 m 处停掘施工,施工超前钻孔发现右前方有陷落柱,后钻孔加密对S91 陷落柱含(导)水性进行验证,其中2#孔施工至61 m时孔内有涌水,初始水量约10 m3/h,后断流,取水样经化验分析表明水质类型为HCO3—Na型,水质对比表明为煤系水。陷落柱揭露前施工11个钻孔,探明了陷落柱含水性和与奥灰水之间的水力联系。巷道施工完成后,对陷落柱进行了综合物探,并施工10个钻孔圈定了陷落柱大小,同时确定陷落柱不具有导水性,结合物探、钻探分析,陷落柱发育较松散。为防止随着回采陷落柱活化,发生滞后导水,造成水害事故,对18502 工作面S91 陷落柱进行注浆加固,共施工注浆孔34 组,累计注浆108 次,总注浆水泥量195.3 t,有效浆水泥量174.743 t。
(1)S91 陷落柱揭露情况。2019 年3 月,18502 辅运巷施工至里程614 m 处停掘施工,超前钻孔发现右前方有陷落柱,后施工探查孔对S91陷落柱大小及含(导)水性进行验证,累计施工11个钻孔,孔深分别为86,90,109,123,141,145,54,90,21,56,20 m。2 号孔施工至61 m时孔内有涌水,初始水量约10 m3/h,停钻,观测水量变化,并取水样进行化验分析,水质类型为HCO3—Na 型,待水量稳定后,继续进钻,62 m 为岩石,73 m 见煤,78 m 终孔为岩石,终孔深度84 m,提钻后涌水量约25 m3/h,定时观测水量变化,持续3~5 d后逐渐减小直至断流。3、4号孔在施工过程中受局部裂隙发育影响出现3~5 m3/h涌水,后随时间推移逐渐断流。
(2)陷落柱带压情况。S91 陷落柱位于马兰向斜轴西部约1 500 m 向斜的轴部,距离GS-6 水文孔约1 300 m,区域上奥灰含水层地下水处于径流带。18502 工作面所在区域奥灰水静水位标高950~962 m,8#煤底板至奥灰顶界面间距78~82 m。据邻近的GS-6 水文孔揭露资料,8#煤下距离本溪组界面34.35 m,本溪组厚度为41.9 m,即8#煤底板至奥灰顶界面间距76.25 m。该孔2001 年抽水试验资料表明:峰峰组降深62.4 m 时单位涌水量为0.080 L/(s·m),降深43.8 m 时单位涌水量0.078 L/(s·m),降深24.0 m 时单位涌水量0.076 L/(s·m),渗透系数0.21 m/d,影响半径287.14 m;上马家沟组降深2.0 m 时单位涌水量3.492 L/(s·m),降深4.3 m时单位涌水量2.388 L/(s·m),渗透系数3.32 m/d,影响半径78.32 m。该陷落柱发育位置8#煤底板标高855~860.5m,该处奥灰水静水位标高954 m,8#煤至奥灰顶面间距76.25 m,8#煤底板最大承压0.99 MPa。
(3)物探情况。2019年10月,对该工作面进行了槽波探测、音频电透视探测、无线电波坑透多种探测,根据探测结果,可以确定CX1#异常区推测为S91陷落柱范围,以及陷落柱外部影响顶底板异常范围,对回采影响较大。根据无线电波坑透探测成果解译,在工作面有5 个坑透异常区,其中异常区K2位于辅运巷640~710 m、皮带巷670~710 m,衰减5~15 dB,分析可能受工作面内上组煤推断的陷落柱影响。
(4)钻探情况。2019 年3 月19 日—4 月7 日,在18502 辅运巷里程614 m 停处掘施工了11 个超前钻孔对陷落柱含水性、充水情况进行了勘查。其中2号孔施工至61 m孔内有涌水现象,初始水量约10 m3/h,停钻观测水量变化,及时取水样进行化验分析,水质类型为HCO3—Na,待水量稳定后,继续进钻,62 m 见岩,73 m 见煤,78 m 见岩至终孔,终孔深度84 m,拔钻后水量约25 m3/h,后涌水逐渐减小直至疏干。3、4号孔在施工过程中受局部裂隙发育影响出现涌水现象,后逐渐疏干,其余钻孔均未发现有异常涌水现象。对于有涌水的钻孔,每日取水样进行水质化验分析,结果为HCO3—Na,属于煤系地层含水层水。2019年7月,在18502辅运巷里程660~703 m 处,施工了10 个探测钻孔对S91 陷落柱大小及富水性进行钻探验证,陷落柱为椭圆形,初步推断长轴52 m、短轴25~32 m,个别底板钻孔有少量涌水,涌水量为3~4 m³/h。其中1、2、5、8 号孔注浆封堵。2020 年4 月20日,在18502 瓦斯鉴定巷702 m 处施工9#煤本煤层瓦斯抽采孔的过程中,施工至57 m 时钻孔开始涌水,孔深至60 m时涌水量为13 m3/h,钻孔终孔位置位于S91陷落柱柱体内,涌水水源与上述水源一致,与奥灰水无水力联系。另外,由18502 辅运巷660~703 m 向工作面内施工的23 个8#煤本煤层钻孔,均出现不同程度见岩情况。结合上组对应2#煤位置的12504 回采揭露情况分析,S91 陷落柱位于18502 工作面内辅运巷661~697 m,柱体以大块砂岩、粉砂岩、砂质泥岩为主,泥质胶结,岩性混杂。
(5)水质化验情况。陷落柱在揭露及钻探过程中均有出水情况,先后进行了12 次水质化验,1 次揭露前超前钻孔(4 号孔)水样结果为SO4·HCO3—Na·(Ca)型,分析为柱体孤立点积水,煤层水长时间封闭后,水质发生变化,该钻孔涌水自然疏干,其余11 次水样结果为水质类型为HCO3—Na 型,属于煤系水;综合分析与奥灰水质不同,与奥灰水无明显水力联系[1-5]。
综上,根据物探成果、钻探勘查及水质化验情况分析,该陷落柱在8#煤与9#煤发育略有不同。其中8#煤发育大小为36 m×28 m(长轴×短轴),面积为806.7 m2;9#煤发育大小为38 m×29 m(长轴×短轴),面积为910.8 m2。综合物探、钻探及水质化验情况分析,该陷落柱较松散,松散含水为8#煤顶板太原组灰岩含水层水,未发现与奥灰水有水力联系[6-9]。
采用注浆加固方案对松散陷落柱进行注浆,并在9#煤底板5~13 m 位置即距8#煤20~28 m 处通过注浆加固,形成有效阻水层,达到“止水塞”目的。同时对8#~9#煤层松散空间通过注浆达到承重、承压作用,防止回采过程中出现下沉,最终形成完整的隔水层,预防回采后发生滞后导通奥灰水造成水害事故[10-12]。
(1)18502 瓦斯鉴定巷与18502 辅运巷水平间距为20~23 m,在该巷道施工注浆堵水钻孔。原因如下:①该巷道有现成的探放水钻机以及配套设备,压风、压水、排水和供电系统完善,便于开展注浆工作;②该巷道位于9#煤层,9#煤层与8#煤层间距8.63 m,在9#煤层注浆堵水可以更好地完成8#煤层底板破坏带的注浆堵水工作;③该巷道开展的注浆堵水工作与18502工作面作业互不影响,加快工作进度。
(2)利用注浆法加固陷落柱及周边地层,在9#煤层底板形成阻水层,8#~9#煤层间形成完整的隔水层。
(3)在18502 瓦斯鉴定巷S91 陷落柱周围(660~700 m)施工顺层、顶板、底板钻孔,进行3 层注浆施工。根据经验及该区域地质条件,本次注浆影响范围取10 m,在9#煤层下部10 m、25 m 以及9#煤层上部10 m(8#煤层底板)3个平面内设计相邻注浆孔。经优化设计布局,9#煤层下部10 m 平面布置7 个钻孔,9#煤层下部30 m 平面布置8 个钻孔,9#煤层上部10 m(8#煤层底板)平面布置4 个钻孔,8#煤层向下部置5个钻孔,共计24个。施工过程中充分利用注浆孔,进行“一孔多用”,既用于探查陷落柱范围,又进行注浆范围探测,起到注浆加固的作用,兼顾注浆效果检查的功能。钻孔施工完成后需采用钻孔窥视仪进行测斜、孔内裂隙及注浆效果检查,并根据窥视情况调整钻孔设计参数。根据以上钻孔布置原则,设计了预注浆钻孔24个,钻探工程量1 780 m,
根据上述方案对18502 瓦斯鉴定巷进行了治理,并对该巷684 m 下山孔和676 m 上山孔进行了窥视。对比分析了注浆前后18502瓦斯鉴定巷的治理效果。研究表明,注浆前孔内存在诸多裂缝,孔壁粗糙,注浆后基本没有裂缝,孔壁光滑(图1),此次对松散陷落柱进行注浆治理,注浆效果明显,基本达到了注浆目的,18502工作面具备安全回采条件。
于2021年2月在18502辅运巷674 m处开展了钻孔取芯工作,共取出10组岩芯,取出的岩芯大多数完整坚固,注浆痕迹明显,其中部分如图2所示。
(1)圈定了陷落柱大小,其中在8#煤层陷落柱尺寸为36 m×28 m(长轴×短轴),面积为806.7 m2;9#煤层陷落柱尺寸为38 m×29 m(长轴×短轴),面积为910.8 m2。
(2)采用多种物探方法并结合钻探验证,探明了陷落柱较松散,充水仅在8#~9#煤层间柱体松散带及周边裂隙发育带内,水源为8#煤层顶板灰岩水,利用勘查孔对陷落柱柱体及周边积水进行疏放,累计疏放水量1 458 m3。
(3)对18502 瓦斯鉴定巷684 m 下山孔和676 m上山孔进行了窥视。对比分析了注浆前后18502 瓦斯鉴定巷的治理效果,研究表明,注浆前孔内存在诸多裂缝,孔壁粗糙,注浆后基本没有裂缝,孔壁光滑。此次对松散陷落柱进行注浆治理,注浆效果明显,基本达到了注浆目的,18502 工作面具备了安全回采条件。