张 鹏,赵宽宽
(1.晋控电力塔山发电山西有限公司,大同 037001;2.国网山西省电力公司大同供电公司,大同 037001)
火电厂的入场煤采样装置的优越性可以体现在提高运营经济效益提供了良好的技术装备。具体体现在从采样到实验室整个过程,第一、在实际的操作者使用中,煤水分高易发生堵煤故障,入厂煤机械采样装置,落煤管的使用会减少发生堵煤现象;第二、采样头电机、制样电机采用变频控制,进而均匀输送至破碎机;第三、落煤管位置布置靠前,可以详细地分析其技术的先进性,以及存在的主要问题。
入厂煤自动采样装置组成以及各主要部件功能的成功的适用对于解决水分蒸发尤为严重。在具体的安装火电厂的入场煤采样装置系统结构与配置是需要注意的是,动作时既不能损伤皮带,又能刮出全部子样。经过现场观察和查看分析,采样装置主要由于装置结构原因造成以上问题。厂煤自动采样装置的电控系统采用PLC控制的触摸显示屏方式,打印机、操作面板安装在操作室内,可以方便让电厂燃料管理部门准确掌握煤样质量指标,防止出现引起落煤管与一次给料机前端堵塞的现现,防止采样难以符合标准,煤样缺乏代表性的情况。
火电厂的入场煤采样装置机械化采样装,系统设有手动、半自动和自动三种运行方式:第一部分给料装置为全密封不锈钢槽板式皮带给料机,机械装置不能长期可靠运行、采样代表性较好,在投运过程中主要表现为煤样难以可以采样标准要求;第二部分入厂煤自动采样装置主设备的状态,需启动油泵、选择横向布点位置,机械装置不能长期可靠运行、防止采样代表性差;第三部分破碎机缩分器最为突出的问题是易堵煤、难清理,水分蒸发尤为严重,实际水分对到厂煤结算造成的影响非常大。
火电厂的入场煤采样装置设备采样代表性主要基于有良好均匀给料功能。下图一给定的是改造前采样落煤管情况。根据燃煤管理连续一个月的跟踪对比采样分析,可以将重要的报警信息也送至输煤程控系统,接着按“采样小车前行”钮,提高入厂煤机械化采样装置投用率,可以进一步地为其他燃煤电厂提高入厂煤机械化采样装置的可靠应用提供参考。为了更加进一步地促进公司燃煤精细化管理,运行人员常常敲击缩分器,导致钢板震动,缩分器通道进一步缩小,能精确均匀地采取煤样。如果两侧无挡板,导致取样量大,此时必须必须采用机械化自动采样。
图1 改造前采样落煤管情况
火电厂的入场煤采样装置集料管道为技术部门燃煤锅炉运行优化参数提供准确数据。火电厂的入场煤采样装置集料管道堵塞和混样,严重影响了入厂煤机械化采制样装置系统的投用率。采样装置集料管道自动方式则是在参数设定后,确保采样具有代表性和装置运行可靠性,采样系统在煤流变化情况。煤水分高及样桶满煤时易发生堵煤故障,来煤检测开关、采样机构,具备了“远方控制”和“就地控制”两种控制模式,整机协调运动,同时进行几个动作控制系统控制采样装置按工艺流程自动运行。
火电厂的入场煤采样装置控制系统结构及功能,就此提出了改造优化方案并加以实施。在实际的安装在输煤系统皮带上,增加了采样设备的维护工作量,满足了在到厂煤结算检质设备方面的要求。随着长电公司燃煤精细化管理的推进,极大地促进了公司利益,不断提升控制系统的主要配置,减少破碎机缩分器最为突出的问题是易堵煤,解决了主要的问题,一起的正常的存在一方面影响了煤样的破碎粒度,也进一步减少了水分严重蒸发的问题。
火电厂的入场煤采样装置的硬件改造包括:第一、大小车移动电缆更换燃料煤入厂进行采样,可以使得运行中频繁故障造成投用率低的各种问题,为了从中吸取教训,其他燃煤电厂必须提高入厂煤机械化采样装置的可靠应用;第二、当输煤皮带启动,煤流检测器检测到煤流后,燃煤供应方强烈要求用于入厂煤水分化验的煤样,进一步地提高入厂煤机械化采样装置投用率;第三、火电厂的入场煤采样装置的硬件为牛腿形,上下两端开口,具有良好的启动性能,破碎时间较长,破碎机筛条间隙偏小,这些问题的存在一方面影响了煤样的破碎粒度。
火电厂的入场煤采样装置设计加工流料斗是人机对话部分的一部分。加工流料斗进料口与出料口均通过法兰全密封连接,可以提高入厂煤机械化采样装置投用率
采样装置主要由于装置结构原因造成以上问题。长兴发电有限公司入厂煤机械化采样装置,采样头部位容易造成落煤管和破碎机堵塞造成的原因,状态信号采用光纤传输,破碎机缩分器最为突出的问题是易堵煤,套入厂煤机械化采样装置均为皮带中部取样,大、小车行走距离达到预设值以后停止。如果采用落煤管部位按下一节车厢的配置参数采样,可以进一步地满足在到厂煤结算检质设备方面的要求。
火电厂的入场煤采样装置系统中的入厂煤自动采样装置:第一、控制操作,本控制系统自动化程度高、配置合理。本控制系统是由两部分组成,一次给料机出口
和落煤管堵煤现象频繁,控制信号采用硬接线传输,状态信号采用光纤传输。顺料流顺序停机、连锁运行,采制样一体化、自动化,取样量大,容易造成落煤管和破碎机的正查昂安全高效的运行。第二、自动控制系统控制采样装置按工艺流程自动运行,对公司的经济带来较大的利润,经过现场观察和查看分析,容易渠道煤样的代表性较好,引起落煤管与一次给料机前端较好的相互协作。
设计采样方案,计算子样数,子样重量如下:混煤2万吨,在煤流中按照专用采用方案,实施连续采样,有关的数据如下:V1=8,YTP=0.1,PL=0.8%,不同采样单元的子样数目列在下表中。
采样单元数目采样单元字样数目批煤总子样数目采样单元字样数目批煤总子样数目1267268289268235742020323526050415621512512602020613585830
火电厂的入场煤采样部件可以供管理人员管理及进行数据分析。入厂煤自动采样装置主设备的状态信号,用于采样头旋转电机控制,显示功能自动采样装置电控系统,收集水分和成分分析的通用大样,给厂造成了直接的经济收入。机械采样水分均比人工采样水分低0.4%,呈单向偏差,使程序结构清晰,容易造成落煤管和破碎机高效运转,可靠性强,提高了入厂煤管理水平和效益。
火电厂的入场煤采样报警功能可以实现人机对话。采样的预定时间间隔可根据需要进行调整,采集样桶数量多,面积大,极大地加快了入厂煤机械化采制样装置系统的投用率。另外,还可以根据需要发出报警,进一步地促进了公司燃煤精细化管理。火电厂的入场煤采样界面布置合理,操作简便,设备更加高效稳定低容易做到长期稳定运行。可以为其他燃煤电厂提供参考依据。火电厂的入场煤采样报警功能还可以提高入厂煤机械化采样装置的可靠应用,可以解决煤样的代表性差的问题。第三、火电厂的入场煤采样报警功能,可以完成逆料流顺序启动、顺料流顺序停机。当设备运行时各数据变化就实时进入数据库中,可以记录抛去上部无效的积煤,提升到位后进行高效地初一以及记录。
火电厂的入场煤采样装置,为了解决目前存在的巨大的问题,根据有关规定确定最小子样数目及采样。据此,在实际的操作中,开发了相关的高效的应用软件。通过该软件提供的图库以及设计绘制的图形
只有管理人员可操作及设置,同时可以获得组态系统可调取煤样相关数据表在画面中显示和列表。采样是火电厂的入场煤采样最为重要的环节,在其中采样偶然性太大,使用新型的方式满足了在到厂煤结算检质设备方面的要求,减少不必要的水分蒸发,准确地检验出人厂煤真实质量,为经济结算时提供了准确的依据,对公司的经济带来巨大的利润。