杨雪娇, 张 亮, 张东旭
(兖矿新疆煤化工有限公司, 乌鲁木齐 830000)
兖矿新疆煤化工有限公司(简称兖新煤化)在新疆投资运营60万t醇氨联产项目,年产能为30万t甲醇、52万t尿素,同时副产2.6万t硫酸及5万t液氧[1]。该项目于2012年投产,在系统运行中出现排气筒“带压”、氨水槽“冒气”、现场“氨味”大等现象,给现场操作带来隐患。通过寻找分析原因并优化改善,最终系统稳定安全运行。
作为尿素系统中储存冷凝液的设备,氨水槽将蒸发闪蒸系统、低压循环系统、排放系统冷凝来的不同浓度的冷凝液(含有CO(NH2)2、NH3、CO2)归集于不同的间隔,然后利用各自浓度的不同,经过吸收、解吸、水解等工序,回收其中的NH3、CO(NH2)2。该工序在降低物料损耗的同时,可稳定系统的操作,保护生态环境[2]。
尿素排气筒装置,可将系统中各装置排出的尾气再回收,使之变成“废气”(主要是N2、CO2)排出。系统尾气排放流程见图1。
图1 系统尾气排放简图
氨水槽气相管与排气筒连通,当尿素系统中其他子系统的尾气放空量增加,引起排气筒压力上升,出现“带压”现象,导致氨水槽“冒气”,影响系统正常运行。
(1) 汽提塔出液出现气液夹带现象,导致低压循环系统压力升高,系统负荷后移。
汽提塔出液气液夹带,是指二氧化碳原料气被汽提液夹带进入低压循环系统,同时汽提液液相中NH3的平衡分压增大,使得精馏塔负荷增加。此时,需要消耗的热量增加,才能满足分离的需要。进入低压甲铵冷凝器的量增大,常压吸收塔放出的尾气量增加。由于排气筒管径固定,排气量的增加,造成排气筒压力升高,使得排气筒内气体经过氨水槽气相管线倒回氨水槽(几乎为常压储槽),冲破氨水槽顶部“液封”,氨水槽“冒气”。应检查液位指示是否准确,汽提塔出液阀门开度是否偏大。若气液夹带严重时,需检查汽提塔中列管是否被堵塞。
(2) 精馏塔加热蒸汽压力不足,引起蒸发系统中轻组分含量增加,导致负荷增大。蒸发系统中最终冷凝气排至排气筒的气量增加,使排气筒“带压”,造成氨水槽“冒气”。应调节精馏加热蒸汽用量,同时注意疏水,防止温度下降[3-4]。
(3) 高饱器压力不足,本应在汽提塔中发生NH4COONH2分解反应,因热量不足未完全分解,进而进入精馏塔中继续分解。这就增加了精馏塔的热负荷,导致低压循环系统超负荷,经常压吸收塔吸收后排至排气筒“带压”,造成氨水槽“冒气”。若蒸汽短时间能恢复,则岗位人员应精心操作,控制指标;若长时间恢复不了,应申请减负荷运行,保证系统安全稳定。
(4) 高压系统转化率差,NH3/CO2配比失调,尿素减少使得NH4COONH2含量增加,造成汽提塔负荷增大;同时,高压和低压循环系统超压,造成氨水槽“冒气”。应尽快调整NH3/CO2配比,调整系统物料指标干预系统,使之在合理范围内。
(5) 解吸水解系统超负荷,气相返回回流冷凝器时冷却不了,造成回流超压,开大放空去排气筒或者去常压吸收塔,造成尾气放空量增大,氨水槽“冒气”。解吸水解系统应减负荷运行,加大回流量,使之与系统负荷相匹配。
(6) 由于低压循环操作不当,低压调温水温度过低,在低压甲铵冷凝器中形成甲铵结晶,堵塞列管,导致换热效果减弱,同时吸收效果差,易造成低压循环系统超压及氨水槽“冒气”。应尽快提高低压甲铵冷凝器调温水的温度,或者热洗低压循环系统。
(7) 系统开车时,由于合成塔溢流管未注液封造成“串气”,以及汽提塔出液阀“串气”,引起低压循环系统超压和排放量增加,导致氨水槽“冒气”。应立即排查,重新注液封或者关闭汽提塔出液阀,保证系统开车正常。氨水槽液封未封闭,也会造成“冒气”现象,此时加注液封即可。
排气筒“带压”影响蒸发系统真空度变化,一段真空压力从-60 kPa上升至-40 kPa,波动幅度大,造成一段和二段蒸发温度下降。严重时,为防止蒸发系统结晶而将蒸发系统破真空、不提浓,从熔融泵出口返回尿液槽。此操作既影响系统安全运行,又影响产品质量。为了满足系统平稳运行要求,车间将汽提塔液位操作范围上调,减少出液的气液夹带,防止负荷后移;降低低压循环系统压力,由0.32 MPa降到0.29 MPa,既减弱了对蒸发系统的影响,同时又防止氨水槽“冒气”。同时,定期热洗低压甲铵冷凝器,提高换热器工作效率。
经过此次指标修正以及改进,彻底解决了氨水槽“冒气”现象,现场不再闻到“氨味”,同时蒸发系统运行更加平稳持续。
通过对系统现场异常现象的反思,对系统指标进行优化,把一切可能影响系统安全平稳运行的因素扼杀在隐患排查中,保证连续性、大型化生产。