二硫化碳-四氯化碳精馏过程模拟与优化

2022-07-04 01:46张微胡国胜徐志伟韩素娟王海英要鑫伟曹梅赵朝艳
氯碱工业 2022年2期
关键词:四氯化碳硫醇进料

张微,胡国胜,徐志伟,韩素娟,王海英,要鑫伟,曹梅,赵朝艳

(1.河北冠龙农化有限公司,河北 衡水 053000;2.河北康辰制药有限公司,河北 沧州 061162)

全氯甲硫醇是由二硫化碳和氯气反应合成的[1-2]。在生产过程中会发生一定的副反应,生成四氯化碳;而二硫化碳也会有一定的残留。在提纯过程中,二硫化碳和四氯化碳作为低沸点组分共同蒸出,经检测,该混合物中二硫化碳和四氯化碳的质量比约为2∶7,如果不进行分离直接将其全部返回氯化釜中,会使氯化釜中的四氯化碳的量进一步增加,当原料二硫化碳质量分数低于95%时,就会对全氯甲硫醇的产品质量造成影响,因此实际生产中只回用了一小部分,其余的作为危废处理,这样不仅浪费了原料,而且造成了污染。用精馏的方法将其进行分离回收,经济又环保。

笔者以全氯甲硫醇生产过程中产生的二硫化碳、四氯化碳混合物为起始物料,以塔顶二硫化碳质量分数高于95%,塔底四氯化碳质量分数高于99.8%为目标,对精馏工艺进行了模拟和优化,分析了理论塔板数、进料口位置、回流比对分离效果的影响,优选了工艺条件,并对该条件下的各级塔板处的温度、组成等重要参数进行了模拟计算,为工艺设计提供了参考依据。

1 热力学模型的选择

在精馏过程中,常用于计算气液相平衡的热力学模型有WILSON、NPTL、UNIQUAC等,有资料显示,最佳的热力学模型为NRTL模型[3],用Aspen Plus软件以NRTL热力学模型模拟的二硫化碳-四氯化碳二元物系的气液平衡数据及活度系数如表1所示。

表1 气液平衡数据及活度系数

气液相平衡数据及活度系数是精馏模拟的基础数据,资料显示,通过与实际检测数据对比分析,二者的平均相对误差为1.141 5%,属于比较低的误差,符合模拟要求。

2 理论塔板数的影响

通过采用图解法计算,要得到95%以上的二硫化碳和99.8%以上的四氯化碳,所需的最小回流比为1.4,最小理论板数为精馏段5块,提馏段7块,在此基础上,先确定回流比为2,模拟了精馏段和提馏段理论板数对分离效果的影响,结果如表2 所示。

表2 理论塔板数对分离效果的影响

回流比为2的情况下,当精馏段理论板数低于9块时,塔顶不能采出质量分数超过95%的产品,提馏段理论塔板数多于10块,才能得到质量分数高于99.8%的四氯化碳,提高回流比虽然也能提高二者的含量,但会导致能耗增加,不适合工业生产。因此,要在塔顶得到95%以上的二硫化碳,同时塔底得到99.8%以上的四氯化碳,所需的理论板数应在19块及以上,进料位置为第9或第10块。

3 回流比的影响

回流比决定了精馏过程的能耗,当理论板数能满足精馏需求,保证物料含量的情况下,适当降低回流比,能降低精馏过程的能耗,模拟了理论塔板数为19~22块,进料口位于第9块塔板时,回流比对分离效果的影响,结果如表3所示。

表3 回流比对分离效果的影响

当回流比为1.8时,即使理论板数增至22块,仍不能得到95%以上的二硫化碳,继续增加理论板数,会导致设备费用的增加,且效果不明显。所以最适宜的回流比为1.9,理论塔板数为21块,进料口在第9块,此时塔顶二硫化碳质量分数为95%,能满足氯化合成全氯甲硫醇工艺的含量要求;塔底四氯化碳质量分数99.8%,符合GBT 4119—2008[4]对四氯化碳含量的要求。

4 分布情况

在优选的工艺条件下,模拟了21块塔板各处的温度、液相组成及K值(表示该组分气相和液相的摩尔分数之比)分布情况,结果如表4所示。

表4 各级塔板处的温度、组成和K值

通过模拟各级塔板处的温度、组成和K值数据,为工艺设计和工业生产操作提供了参考数据。

5 结论

(1)NRTL热力学模型适用于二硫化碳-四氯化碳二元物系的气液平衡。

(2)对于全氯甲硫醇生产过程中产生的二硫化碳、四氯化碳混合物的精馏工艺,优选的条件为:理论塔板数为21块,进料口位于第9块塔板,回流比为1.9。在此工艺条件下,塔顶温度为46.9 ℃,二硫化碳质量分数为95.1%,满足氯化合成全氯甲硫醇的含量要求;塔底温度为76.5 ℃,四氯化碳质量分数为99.8%,符合GB/T 4119—2008[4]对四氯化碳含量的要求。

(3)模拟了优选的工艺条件下,各级塔板处的温度、组成、K值等重要参数,为工艺设计及生产操作提供了参考。

实际运行状况有待检验,技改项目正在筹备中。

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