李巧双,程国柱,周明华,汪 桥
(大冶有色金属集团控股有限公司,湖北 黄石 435005)
我国废水排放量大。据统计,每年矿山选矿废水约占我国工业废水排放总量的十分之一,而处理率仅为4.23%,其余绝大多数被直接外排[1-2]。目前我国金属选矿方法主要是采用浮选法[2],尾矿送往尾矿库或通过浓密机和砂仓沉降后进行充填,然后经过较长时间的澄清或净化后回用或排放[4-5]。
湖北某铜铁矿4500t/d选矿扩能改造新系统不仅提高了选矿废水循环利用率,还可对尾矿浓缩水进行回收。尾矿经过Φ53 m周边传动浓密机浓缩,底流送至充填砂仓进行全尾充填,浓密机和砂仓溢流自流至沉淀池净化后,通过供水泵送至选矿生产各个用水点,实现废水循环利用。该选矿新系统2015年投产,生产一段时间后,发现尾矿浓密机和砂仓溢流跑浑严重,固体微细颗粒含量高达3%~5%。
浑浊的溢流水进入生产回水系统会造成诸多不良影响:(1)溢流中的细颗粒物质在沉淀池中沉降累积,导致沉淀池积砂严重,增加沉淀池清污成本;(2)细粒进入生产水系统,加剧了供水泵的磨损;(3)细粒比表面积大,优先上浮,增加了药剂消耗,同时会影响浮选指标;(4)浑浊生产水会堵塞磁选冲洗水喷头,导致铁精矿卸料不畅;(5)细粒堵塞铜过滤陶瓷板,影响铜精矿水分;(6)影响厂房清洁。为解决尾矿浓密机和砂仓溢流跑浑,彻底改善回水水质,开展小型试验和工业试验。
本次试验研究的矿样为选矿新系统总尾矿,采用截流取样法,总尾矿样取自于Φ53 m浓密机进料溜槽。将尾矿过滤、烘干,进行浓度检测、固体颗粒比重检测和固体颗粒粒度分析,测得总尾矿浓度为16%、总尾矿固体颗粒比重为3×103kg/m3,总尾矿固体颗粒粒度分析见表1。
表1 总尾矿固体颗粒筛析结果
量取浓度为16%左右的现场混匀尾矿矿浆置于1000mL量筒,定容至满刻度,加入一定量的絮凝剂,充分搅拌后,随时间的变化记录澄清层的高度,记录时间为30min。
药剂制备:絮凝剂均配置成万分之五的浓度,经强烈搅拌后,成透明胶质状态。
试验条件:矿浆浓度16%,絮凝剂用量20g/t,沉降时间30min,进行不同类型絮凝剂(A类絮凝剂、B类絮凝剂、石灰)及不添加絮凝剂对尾矿矿浆沉降性能影响的试验,试验结果见图1。
图1 尾矿样絮凝剂种类沉降试验结果
试验结果表明:A类絮凝剂沉降速度最快,其次是B类絮凝剂,再次是石灰,不加絮凝剂沉降速度最慢。
试验条件:矿浆浓度16%,絮凝剂用量20g/t,沉降时间30min,进行四种A类絮凝剂(A245、A345、A556及A756)絮凝沉降试验。由图2可以看出,其沉降效果为 A345>A756>A556>A245,后续沉降试验选用A345絮凝剂。
图2 尾矿样A类絮凝剂沉降试验结果
试验条件:矿浆浓度16%,沉降时间30min,考察A345絮凝剂在不同用量条件下对尾矿沉降的影响,试验结果见图3。
由图3可以看出,随着沉降时间的延长,澄清液高度逐渐增加,加大絮凝剂用量,矿浆沉降速度加快,当用量达到20g/t后,沉降速度变化不明显。综合评估沉降效果和药剂成本,确定A345最佳用量为20g/t。
图3 尾矿样A345絮凝剂用量沉降试验结果
2016年8 月引进絮凝剂添加设备,选定A345絮凝剂,在Φ53 m尾矿浓密机进料溜槽处添加,根据设备参数条件,进行现场调试。通过改变加药间隙、进水量、加药泵电机频率等,最终将絮凝剂添加用量控制在20g/t时,尾矿浓密机溢流无跑浑现象,底流浓度达到32%。
为了提高充填砂浆浓度,2018年新投产1台Φ18 m深锥浓密机替代原有的砂仓,参照尾矿浓密机絮凝剂加药条件,经过1个月的生产调试,絮凝剂用量控制在24g/t,溢流水质清澈,底流浓度达到70%,实现了全尾砂充填效果。
通过两段絮凝剂添加,生产回水得到全面改善,选矿技术经济指标较添加絮凝剂前有显著提升,铜精矿品位提高1.5%,达到20%的出产要求,尾矿磁性铁降低0.126%,捕收剂单耗降低23.34g/t,起泡剂单耗降低27g/t,产生的主要经济效益见表2。
表2 添加絮凝剂后产生的经济效益
2台絮凝剂添加设备购置费及安装费约40万元;絮凝剂药耗、水电耗维护等运行成本约70万元。综上所述,应用该絮凝剂每年可产生经济效益约125万元。
(1)通过絮凝剂沉降试验,针对16%的矿浆浓度,选用20g/L的A345絮凝剂,沉降效果最好。
(2)在现场生产应用中,Φ53 m尾矿浓密机添加A345絮凝剂20g/t,充填深锥添加A345絮凝剂24g/t,回水清澈达到生产要求,深锥底流浓度达到70%以上,满足充填质量要求,实现了全尾砂充填。
(3)絮凝剂的应用解决了溢流跑浑的问题,提高了选矿经济技术指标,降低了尾矿磁性铁含量、提高了铜精矿品位、降低了选矿药剂消耗,带来125万元/a经济效益。
(4)对溢流水回收利用,充分利用了水资源,有效降低了废水排放量。清洁的生产水改善了职工工作环境,能使生产环境保持洁净亮美,也降低了职工的劳动强度。