缓倾斜煤层俯角回采经验

2022-06-16 08:24:52黄河
经济技术协作信息 2022年18期
关键词:运输机冲刷采煤机

◎黄河

随着煤炭资源价值的提升,煤炭资源的回收由以前的粗犷式向现在的精细式方向不断迈进。但是由于煤炭资源的不断减少,煤炭的回收困难不断加大,回收过程中遇到的困难不断增多,需要不断地提高回采设备和技术。

一、晓南矿二水平SE1403 工作面自然条件简介

1.工作面简介。

二水平南翼东采区,井下标高-383~-493m。二水平SE1403 工作面,位于晓南矿工业广场东南部,西部为西部为SE1402 工作面(尚未开拓);东部以F19-2 断层为界与SE1405工作面采空区(2008.11-2009.05)相邻;北部与南翼回风大巷相邻;南部为东三采区。

工作面长度191m,运顺走向长度1258m,回顺走向长度1299m。运、回顺最大高差为41m,走向角最大处为15°。

工作面总体为单斜构造,走向51°~67°,倾向321°~337°,煤层倾角5°~22°。煤层厚度1.45~2.70m,平均为2.09m,煤层结构复杂,夹石2~5 层,夹石为泥岩、炭质泥岩、粉砂岩,厚度为0.05m~0.60m。煤层为半亮型,条带状结构,贝壳状断口,质脆,节理发育。工作面煤层顶底板情况见表1。

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本工作面水文地质条件较复杂,顶板的粗砂岩、砂砾岩层为弱含水层,该含水层为阜新组承压含水层,富水性弱,采用相邻 92 号孔抽水资料:K=0.000896m/d,q=0.000984L/m.s。工作面上部为一水平西二二期运输大巷和西二715 采空区,其中一水平西二二期运输大巷积水已放净,共探放出积水993m3,经确认旧巷积水已放净;西二715 采空区内预计积水8700m3,回采前已安排施工单位进行探放。预计本工作面正常涌水量为5m3/h。受F19-2、F21-2 断层影响,顶板裂隙较发育,且SE1405 工作面回采过程中有裂隙出水现象,最大出水量30m3/h。为确保安全生产,本工作面回采过程中须安设排水能力不少于50m3/h 排水设施。

二、工作面设备简介

工作面设备配置见表2。

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工作面主要设备技术参数见表3、表4、表5、表6

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二、回采初期工作面难点

1.SE1403 工作面为俯采工作面,由于初采期煤层倾角大最大达16 度,同时随着回采工作面煤层倾角不段变化,回采时易出现工作面跑层现象(见SE1403 开切眼示意图)。

SE1403 开切眼剖面示意图

2.工作面采高变化快,选用支架型号最大采高等同于最大煤厚和伪顶厚度,当回采过程中伪顶遇水泥化,对工作面采高控制极为不利,控制不好易出现支架不接顶,严重后果造成支架倾倒。

3.煤层倾角和工作面走向很大程度影响运输机状态,如采用调角开采人为降低运、回顺高差,运输机窜动剧烈,现有运输机与转载机搭接满足不了工作面出煤条件,保持运输机不窜动的情况下,不易按照煤层走向进行回采。

为了解决这些困难,我队将工作面分段数据化,根据图纸上煤层变化,以支架编号为参照,前50 架为坡度变化平稳区,50-90 架为工作面坡度变化区,90 至机尾为大坡度区。采用地质图上测量数据进行分析和井下测量相结合的方式,在图纸上测算出现阶段工作面运顺、回顺及工作面运输机坡度数据。为了实现对运输机推进方向的坡度控制,工作面初采前,我队购买了半圆式坡度规,按地测部门给定层位进行找底工作。实际推进过程中,发现半圆式坡度规操作难度较大,无法方便、快捷的测量运输机坡度。我队紧急购置可调式水平坡度尺,满足生产过程中快速测量运输机坡度的要求,从而实现运输机坡度快速调整,符合回采坡度。在运顺、回顺巷道内,选取标志层的5个取样点,得出运、回顺巷道内煤层的变化情况,生产班组利用多功能坡度仪和卷尺,在工作面以5、12、25、35、45、55、65、75、85、95、105、115、125 对应支架的运输机上测算运输机坡度和工作面采高,当井下测量坡度数据与图纸测量数据误差不超过2°,工作面采高不超过2.7m 时,工作面为层位正常,反之则工作面出现跑层倾向,须立即对工作面状态进行调整,保证工作面回采不跑层,支架不出现不接顶现象。通过这一办法,很简单的解决了俯采过程中运输机前进时坡度不易掌握的困难,为井下作业创造了很大的便利,保证了煤炭资源的有效回收。

在处理运输机受煤层变化窜动上,也是采用数据化测量手段,以运顺巷道掘进期间顶板激光中线为标准,在巷道硬帮侧拉一根平行的参照铁线,测量运输机头至参照铁线距离,同时测量运输机机尾安全出口距离,通过测得数据得知运输机窜动量,由于回采推进过程中运回顺高差相对减小,运输机测得数据变化明显,通过数据对运输机的长度控制十分有利。为以后工作面回采提供了数据参照。工作面回采前,我队在综检车间对液压支架推拉缸连接头加装限位装置,减少推拉缸连接头推移过程中的余量,使运输机推移过程中中板受力方向与运输机推拉缸伸出方向一致,精确的实现了运输机坡度控制。

通过SE1403 工作面回采,我队建立数据统计表格,得出了在运、回顺高差35m 以上时,工作面运输机推进方向的坡度每变化1°,深度下降140mm 的经验数据,以这个数据为基础,实现了回采过程中前进方向角度的调整。

三、工作面过断层期间遇到的问题及解决方法

本工作面内过F21-2 断层,断层尖灭端延伸至工作面内,在工作面内最大影响范围为15 组支架,推进时受影响长度为69.3m。断层最大落差为1.3m。采用采煤机截割方式通过。2018年3月21日二班开始揭露断层,2018年4月24日新一班脱离断层影响区域。

过断层期间,断层处岩石较硬,采煤机锋齿、叶齿更换较频繁。我队为了防止磨损采煤机滚筒叶片,加大了检修力度,要求生产班班前利用15 分钟时间进行班检,对磨损严重的截齿、齿套进行更换,最大限度的保证采煤机滚筒完好。

四、工作面过冲刷带期间遇到的问题及解决方法

本工作面受古河流冲刷影响,工作面内有“锅底形”冲刷带,冲刷带与工作面斜交,在工作面最大影响范围为53m(35 组支架),推进方向受影响长度为176m。

2018年5月,我队开始做工作面前期准备工作,提前在运、回顺施工探煤眼,在回顺巷道煤壁软帮侧,发现底板有少量的煤,我队制定了回采期间回顺提前拉底,避开顶板岩石较硬区域的回采办法。

2018年6月8日,工作面开始揭露冲刷带,2018年6月13日,由于冲刷带岩石变硬,采取打震动炮眼对工作面岩石预裂,使用采煤机配合扫货方式进行过冲刷带作业。在回采过程中,我们发现冲刷带区域顶板岩石较硬,采煤机通过非常困难,底板岩石较软,采煤机通过容易。为了减少冲刷带全岩段对回采进度的影响,我队针对冲刷带岩性特点,在回采过程中根据冲刷带“锅底形”的特征及岩石厚度变化,随时调整运输机推进方向角度,即将揭露冲刷带全岩段之前,运输机提前5m 按照-15°拉底推进,其余区域按照-7~-10°推进,力争避开冲刷带岩石较硬区域或减少破岩量,降低设备磨损程度,加快工作面推进进度。

过冲刷带前期,矿组织保安区人员、综维队人员在钻场内对冲刷带岩石区域施工注水孔并注水。在实际生产过程中,由于冲刷带岩石受水浸泡影响,部分胶结性较差的岩石遇水膨胀碎裂,为回采工作降低了难度。通过实际生产过程中发现,注水较饱满的岩石区域,回采过程中岩石呈暗灰色,截割难度较小;注水不饱满的区域,回采过程中岩石呈灰白色,截割难度较大,截割后大块岩石较多,设备磨损严重。

针对截割岩石期间设备磨损较严重情况,我队仍采区采煤班每班班检的方式,加大检修力度,同时合理调控检修班各包机组人数,对采煤机包机组、运输机包机组加派人手,保证检查、检修到位。对采煤机包机组实行责任制,保证采煤机各部构件、采煤机各部螺栓每天检查到位,发现问题及时处理,对正常回采过程中的免检部位,也要定期组织检查。

工作面回采至注水较为饱满区域时,顶板淋水量较大,在运顺三角点区域较明显,采煤班接班时,转载机尾易积水,工作面铲煤板前浮货较湿,造成交接班过程中易堵仓,影响工作面推进进度。

为了解决堵仓影响,我队将气动隔膜泵改造,由原来的在水窝子内抽水改为使用抽水管抽水。要求生产班人员交班前,必须使用吊大布、吊PVC 管等方式,将工作面上帮淋水及时导入下帮,在3#架柱脚前,打设临时水窝子,及时使用气动隔膜泵将积水排出。同时定期对运顺水沟进行清理,保证工作面水量增大时积水能够顺利排出。

工作面回采至注水不饱满区域时,工作面运顺三角点区域顶板淋水明显变小,采煤机截割后大块岩石较多,易在转载点及煤仓处堆积影响生产。

为了减少大块岩石产出量,我队将破碎机衬板抽出一块,大块岩石量得到明显控制,同时我队在运输机头、皮带机头等处加强人手,保证大块岩石及时得到处理,提高开机率。破碎机衬板抽出后,破碎机三角带损坏频繁,锤头磨损加剧,使用寿命缩短。

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