高鑫
(大庆油田有限责任公司第五采油厂)
随着油田开发的深入,基础设施的增加,总耗电量呈上升趋势[1]。大庆油田某采油厂生产耗电由2010 年的53 557×104kWh,上升到2018 年的69 213×104kWh,上升29%。吨液耗电也呈上升趋势,由2010 年的18.63 kWh/m3上升到20.06 kWh/m3。生产耗电情况见表1。
表1 生产耗电情况 104 kWh
其中注水耗电作为油田耗电的主要单元[2],约占生产总耗电的35%,占地面系统耗电的71.42%。因此,地面工程系统节电工作要紧紧围绕注水耗电,采取综合性的措施,降低能耗[3]。
通过实施分压注水[4],并以高压变频为系统调控的“支点”,优化注水系统运行[5],控制泵管压差,提高系统效率,降低总耗电量[6]。
该采油厂某区块注水系统具有东西过渡带压力较高、中部纯油区压力较低的分布规律,为保证过渡带注水井压力,整个注水系统必须高压运行,能量损失较大[7]。根据各区块注水井破裂压力,确定了纯油区、东部过渡带、西部过渡带各自的注水泵压及注水站,东部过渡带注水站泵压15.0 MPa,西部过渡带注水站泵压14.5 MPa,纯油区注水站泵压14.0 MPa。
自2013 年起实施分压注水,实现了纯油区与东西部过渡带分注。分压注水实施后,纯油区实现平均压降0.60 MPa,年均节电585×104kWh。纯油区分压注水实施泵压对比见图1,纯油区分压注水分年度节电量见图2。
图1 纯油区分压注水实施泵压对比
图2 纯油区分压注水节电量
全厂18 座注水站,建设完成了注水泵高压变频6 座,总装机功率13 200 kW,形成“一线两点”模式,根据油田开发需要,结合注水井钻关情况,以高压变频为调节支撑点,以“少启泵,启高效泵”为原则[8],优化注水泵运行,各注水站之间的注水量和压力相互补充,满足水驱各区块水量和压力的综合调节需求[9]。注水站单站泵出口压力下降0.5~2.6 MPa,日节电1.2×104kWh,年均节电438×104kWh,节电效果显著。注水泵高压变频情况见表2。
表2 注水泵高压变频情况
针对低效注水泵,采用超音速热喷涂自润滑金属陶瓷涂层技术进行改造。热喷涂是近年在国内表面工程应用领域发展起来的高新技术。采用超音速火焰喷涂技术,燃料气体(氢气,丙烷,丙烯或乙炔-甲烷-丙烷混合气体等)与助燃剂以一定的比例导入燃烧室内混合,爆炸式燃烧,因燃烧产生的高温气体以高速通过膨胀管获得超音速。同时通入送粉气(Ar 或N2),定量沿燃烧头内碳化钨中心套管送入高温燃气中,一同射出喷涂于工件上形成涂层。
凃层主要采用陶瓷自润滑材料,具有良好的抗气蚀性能,考虑到材料的抗气蚀性不仅仅由其硬度决定,还取决于材料本身的韧性,所以在涂层材料中加入了金属成分以提高材料的韧性。由于同时在材料中添加了有自润滑性能的金属和有机材料,大大降低了过流部件的摩擦系数,有效降低表面粗糙度,提高了表面性能[10]。
2020 年选取3 台低效注水泵,均喷涂金属陶瓷涂层,注水泵涂膜改造后,泵水单耗平均下降0.27 kWh/m3以上,日节电0.612 6×104kWh,年可节电223×104kWh,效果明显。注水泵涂膜前后运行情况见表3。
表3 注水泵涂膜前后运行情况
通过实施季节停掺水、全年停掺水、“拐点法”控单井掺水量、加强临时措施井管理等管理措施,控制全年掺水量,共计停泵168 台次,调整掺水泵57 台次,启运变频384 台次。年节电120×104kWh。同时,优先使用掺水泵变频装置,降低泵管压差,年均优化调整掺水泵运行台数150 台次,年节电25×104kWh。
系统压差较大的区块,实施分压注水可以从整体上降低注水能耗;高压变频可以有效降低泵管压差,是注水系统整体调控的有效手段;注水泵采用超音速热喷涂自润滑金属陶瓷涂层技术进行改造,可以有效提高泵效,降低注水单耗0.27 kWh/m3。