王超 王乃强 刘呈增
摘 要:葱岭选矿厂通过对磁选系统的探究与分析,综合成本与试验分析,对磁选系统进行了工艺改造,提高了磁选效果,满足了生产指标的要求,为公司提高经济效益。
关键词:磁选工艺;品位;效益
前言
葱岭选矿厂新生产线自2013年新生产线建设投产,生产铁精品位平均为66.7%,与设计的铁精品位67.5%相差0.8个百分点。为进一步提高铁精品位,选矿厂开展流程考察,探究铁精粉品位提升的影响因素,设计工艺改造方案,提高铁精粉品位达到67.58%。
1 选矿厂工艺流程
选矿厂的原矿为在采场外经过初步破碎筛分的粉矿,粒度在10mm以下,可以直接进行磨矿作业。工艺流程为:球磨机排矿进入螺旋分级机进行一段分级,分级机溢流进入一段磁选,一段磁選精矿进入旋流器,进行二段分级作业,旋流器溢流的细颗粒物料依次进行二、三段磁选,粗颗粒物料返回磨机再磨。一、二、三段磁选的尾矿流入尾矿磁选机进行回收作业,尾矿磁选机的尾矿打入尾矿坝,精矿打入旋流器分级。三段磁选精矿打入过滤车间进行过滤,过滤后的精矿粉即为精矿产品,过滤机溢流进入过滤机溢流回收磁选机,磁选精矿打入二磁,磁选尾矿打入尾矿磁选机再选。
2 试验室试验
2.1洗矿试验
选矿厂原矿由两种矿山矿石配矿生产,且两种矿石的含泥量均较高。在铁精矿仓连续四天分别取铁精粉样,在试验室对铁精粉进行洗矿试验,试验结果见表1。
2.2配矿试验
葱岭破碎系统生产时,金钢:葱岭配矿比例在1:2至1:4之间,根据实际情况,在试验室做配矿磁选试验,对葱岭、金钢两种矿样分别破碎,混匀缩分,制得原矿试验样,将试验样按金钢:葱岭为1:2、1:3、1:4三个比例分别混合,制得磨矿磁选试验样,分别磨矿18min,在1500Oe场强下做磁选试验。试验结果见表2。
2.3试验结论
(1)车间生产铁精矿粉经过洗矿,品位仍可以提高0.22%,磁选及过滤系统仍有升级改造空间。
(2)根据配矿试验结果,磁精指标较为理想,当细度达到80%时,在与生产现场基本相同的配比下,精矿品位均在69.35%以上,回收率在77.03%以上,远超过现场生产指标,现场生茶。
3 确立磁选改造方案
选矿厂改造前,现场生产指标见表3。
由表3可知,精矿指标上升空间巨大,可加大技术投入,提高铁精粉品位。
根据试验室试验结果,对选矿厂第五条生产线进行初步的流程考察,化验结果见表4。
由表4可知,二磁精矿与三磁精矿品位相差0.65%,差距较为明显,可以增加选别次数,提高精矿品位。
两段磁选均为两台并联磁选机,二段磁选机型号为CTB1236,处理能力为240t/h,场强为240mT,三段磁选机型号与二段磁选机相同,场强为180mT。选矿厂第五条生产线球磨处理能力为100-110t/h,二段磁选所需处理量为80-90t/h,三段磁选所需处理量为60-70t/h,单台磁选机即可满足二段磁选、三段磁选生产需求。
综合成本与试验分析,为达到增加选别次数的目的,在现有的设备设施基础上,决定将并联的二磁改为二磁和三磁,三磁改为四磁和五磁,增设一台渣浆泵连接三磁和四磁,渣浆泵选择100ZJ—A36,处理能力为245m3/h,可满足生产需求。
4 改造成果
改造后,选矿厂生产指标见表5。
铁精粉的Fe品位由平均66.65%提高到67.58%,平均提高0.93%,实现了改造的预期目标。
5 改造结论
通过对流程的考察与探究,利用现场现有设备设施,在两段磁选基础上,增加两段磁选,实现了精矿指标的提高,Fe品位由66.65%提高到67.58%,每月为公司提高经济效益约65万元。
参考文献
[1]孙炳泉.近年我国复杂难选铁矿石选矿技术进展.金属矿山.200603.
[1]张树森.提高磁选机回收率的方法研究.陕西煤炭.2020S2