崔 薇,甘养伟
(西安航天发动机厂,陕西 西安 710199)
汽蚀管结构为深锥孔与喇叭状在喉部进行收敛。汽蚀管又称文氏管,是利用文丘里效应,在汽蚀管工作时,当液体由喇叭孔流入,经过喉部,将液体先收敛再扩散,液体由粗变细加快流速,液体的压力低于该温度下液体的饱和蒸汽压时,液体中产生大量的气泡,也就是汽蚀现象。只有充分汽蚀后,才能控制液体流量保持不变,同时可以抑制脉动压力反向传递,从而保证系统处于稳定工作状态。
汽蚀管具有结构简单、体积小、经济耐用等优点,因其流量调节精度高,可抑制系统振动,降低系统工作噪声,在液体火箭发动机中得到广泛应用。某主汽蚀管材料为LD10,喉部直径约为Φ26 mm以上,深锥孔角度为8°,长度约为130 mm,粗糙度为Ra0.8μm。
该汽蚀管采用车工切削加工工艺制造,从加工流程可以看出,为了保证产品尺寸,分了多道粗加工、半精加工以及精加工工序,目前状态为尺寸保证良好,但精加工深锥孔时会产生振动,孔壁有均匀且明显的振纹,粗糙度Ra0.8达不到蓝图的粗糙度要求,针对该问题需分析易产生振纹的原因并制定有效控制措施。
深锥孔长度约130 mm,孔内带有8°锥角,精加工时单边留有0.5 mm余量,由深锥孔孔口一直加工至喉部圆角处,因此需要使用加长刀杆加工。在车削时,使用软爪装夹汽蚀管一端,装夹长度约为20 mm,工件总长160 mm,因此有140 mm悬伸出来,而刀具需要有效切削长度大于130 mm,为避免在喉部位置干涉,有效切削长度又细又长,悬伸长度在130 mm以上。综上所述,由于工件和刀具都没有得到有力支撑,刚性极差,在两者相接处时因为振动频率不同而产生了振纹。蓝图设计要求粗糙度为Ra0.8μm,但实际加工出来约为Ra3.2。为了达到设计蓝图的粗糙度要求,车削加工完成后,还需要使用砂纸抛光型面,虽抛光后可满足要求,但还是延长了交付周期,内型面经过抛光之后,型面存在稍许偏差的风险。
为了完成深锥孔的一次加工,采用加长一体式专用刀具完成。图3所示为之前所使用的专用刀具,1号刀具和2号刀具的主要区别为有效切削长度的粗细不同。
经过原因分析,判定造成振纹的原因为工件与刀具刚性差。由于产品结构原因,在加工深锥孔一侧时,无法对工件内外进行支撑,因此,提高刀具刚性成为解决问题的唯一方法。
由零件结构图可知,深锥孔8°±10′加工完成后不易测量,仅能抽检使用三坐标检测,其内型面角度均靠数控程序及刀具保证,因此对加工汽蚀管的刀具对刀尖精度要求极高,若刀尖与工件轴线有偏差,则深锥孔8°±10′无法保证。
1、2号刀具为一体式手磨刀,该类型刀具的缺点是:刀尖磨损后需要手工刃磨,刃磨有难度,且耗时较长,需1d时间;刀尖损耗后会刃磨掉部分长度,同时也会缩短刀杆的有效长度,最终会因为长度不足而报废;装夹、找正时间长,靠目测和操作经验,找正一件产品耗时约40 min;刚性差,无法满足粗糙度要求。
1、2号刀具加工深锥孔后粗糙度不达标,操作者还需用砂纸进行抛光,严重影响交付进度,深锥孔角度经过抛光后也存在超差风险。因此定制3号加长刀具(如图4所示)加工。
3号刀具的优点是:刀片为可换标准刀片,磨损后仅需替换刀片,不会影响有效切削长度;通过刃磨改变标准刀片形状,有效避免干涉问题,同时刃磨刀片时间很短,仅需1 h。但在试用期间,发现单独使用该刀杆,震动情况并未改善,说明刀具减震效果不理想。
为提高刀具的刚性,加强减震效果,设计并制造专用加固刀套,结构及装配方式如图5所示。
刀套制作亮点:
1)圆柱段部分直径与机床刀套直径一致,有利于快速装卸刀具,且无需对刀,仅需将圆柱段两孔位置固定,就可实现0误差对刀;
2)锥段部分起加固作用,将刀杆套入后使用两处螺钉顶紧固定,不仅可以防止刀杆在刀套内晃动,还能有效提高刀杆有效加持部位的刚性。锥段型面有部分切除,是防止刀尖在贴近喉部位置时刀杆与工件深锥孔发生干涉;
3)刀具采用内冷却。内冷在冷却效果上要明显好于外冷,在加工深锥孔这样的场合,外浇冷却液是无法进入孔内,这样,钻头的切削刃无法进行有效冷却,而内冷发挥优势,还可以将铝屑冲出去,防止缠屑,有利于提高型面粗糙度。
经过反复更改、完善加固刀套的长度、直径后,试加工一批该汽蚀管,在加工深锥孔时刀杆不再振动,内型面没有振纹产生,无需二次砂纸抛光。同时,液试结果也合格。结果证明,该加固刀套能有效吸收刀杆振动,提高加持部分的刚性,避免工件与刀具接触时产生的强烈振动,可平稳加工深锥孔型面,使型面粗糙度不再出现均匀明显的车削纹路。
通过上述分析与论证,对于类似深长孔的加工均有借鉴作用。在专用刀具上增加加固刀套,既可以提高刀具刚性,减少振动,保证产品粗糙度,还可以减少抛光带来的尺寸超差风险,节约时间,大大提高交付进度。
在社会不断快速发展的今天,发现类似的振动问题不能盲目靠购买专用进口减震刀杆解决,通过分析造成振纹的原因,试制合适的刀具、刀杆,也可以解决问题,为车间节省出近万元的购买刀杆成本。通过采取改进措施,完美解决了振纹问题,精加工深锥孔一次到位,汽蚀管得以顺利交付,有效保证了产品质量和交货期。
(编辑:郭萍茹)