冶炼烟气制酸净化系统水玻璃输送改进实践

2022-05-06 02:05王海舰黄海丽
硫酸工业 2022年2期
关键词:氮气烟气工序

王海舰,黄海丽

(金川集团股份有限公司,甘肃金昌 737100)

有色冶炼烟气中除含有氮气、二氧化硫、氧气外,还含有金属氧化物矿尘、氟化氢、三氧化硫等有害杂质。烟气中的氟化氢易溶于水,形成的氢氟酸是一种腐蚀性很强的酸,会对冶炼烟气制酸装置净化系统的玻璃钢设备和管道、干吸塔的瓷环及内衬瓷砖等含硅材料,以及稀酸泵泵轴、浓酸泵泵壳和泵体等高硅不锈钢材质的设备造成腐蚀[1]41,还会对以硅藻土为载体的钒催化剂产生危害,使钒催化剂外观变成浅灰色或结硬壳,甚至会使催化剂颗粒互相粘结成块,活性严重下降。使催化剂粉化、减重,增加转化器阻力,降低转化率。由于烟气中缺少Mg2+、Ca2+等固氟离子,不能在烟气的传输过程中将氟化氢固化进而通过除尘系统除去,因此只能在净化工序将氟化氢除去。

1 除氟原理

考虑到处理成本和工艺稳定性等因素,目前国内部分企业采用钙基固氟剂如石灰乳一次性中和法固氟,该方法有大量的沉渣产生,处理成本很高,易对环境造成二次污染。与钙基固氟剂相比,用硅基材料作固氟剂,可以大幅度减少沉渣。水玻璃、石英石及玻璃纤维等由于含有硅组分,可以和氟离子结合生成氟硅酸钠沉淀,达到去除氟的目的。而且硅基材料不与铜、砷等成分反应,沉渣数量较少,也不会生成二次污染物。

在烟气净化工序固氟的过程,即是将氢氟酸转化为氟硅酸或氟硅酸盐的过程。某冶炼厂采用水玻璃(偏硅酸钠)固氟工艺处理烟气中的氟化氢。水玻璃的主要成分为SiO2,具有较高的活性,其反应原理[1]43如下:

H2SiF6是一个很稳定的多元络合酸,因此只要在烟气净化工序加入足够量的水玻璃,就可以使氟浓度降低[2]。

2 水玻璃除氟存在的问题

水玻璃[Na2O·xSiO2·yH2O]式中的系数x称为水玻璃模数。在水玻璃的配制过程中,为节省水玻璃的用量,以采用高模数的水玻璃为宜,但水玻璃模数越大,SiO2含量越高,配制的水玻璃溶液黏度越大。将配制好的水玻璃溶液输送至水玻璃储罐,再通过输送泵输送至烟气净化工序。在输送过程中,由于水玻璃黏性较大,且易出现静止沉积现象,在生产系统停车检修期间,输送管道内的水玻璃无法排放干净,管道内壁附着的水玻璃出现结晶,使管道内径逐渐缩小,直至管道难以疏通,只能更换输送管道,造成检修劳动量和成本增加。

3 解决措施及效果

针对水玻璃容易堵塞管道的问题,在水玻璃的配制管道及输送泵出口管道上新增弯管状的氮气管道,并在氮气管道上安装自动阀和逆止阀。

自动阀与水玻璃配制泵及输送泵出口压力联锁,在水玻璃暂停输送、系统停车检修期间,自动阀开启,向水玻璃输送管道内通入氮气,常规输送泵出口的压力约为0.2 MPa,生产所用氮气的压力约为0.6 MPa。因氮气气流以射流形式流出,与水玻璃输送方向保持一致,氮气压力较大,可将管道内沉积的水玻璃吹扫干净,避免水玻璃附着结晶堵塞管道。安装逆止阀的目的是为了防止水玻璃输送泵在开启的状态下,自动阀故障而使水玻璃进入氮气管道。

水玻璃输送流程见图1,弯管状氮气管道示意见图2。

图1 水玻璃输送流程

图2 弯管状氮气管道示意

通过对水玻璃输送管道进行改造,利用氮气对水玻璃进行吹扫,在暂停输送水玻璃或生产系统停车检修期间,能够将管道内的水玻璃吹扫干净,彻底解决了管道内壁结晶导致管道堵塞的问题。生产系统不用频繁更换水玻璃输送管道,降低了生产成本,大大减少了操作人员更换管道的劳动强度。生产系统能够有效、稳定地处理烟气中的氟化氢,对系统后续的净化、干吸、转化工序的设备设施及催化剂都起到了很好的保护作用,降低了生产系统的故障率。

4 结语

该冶炼厂采用氮气吹扫水玻璃输送管道的方式,有效解决了冶炼烟气制酸装置净化系统水玻璃输送管道频繁堵塞,影响生产系统稳定运行的问题,为输送黏度较大的溶液提供了一种借鉴方法。

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