软土地基PHC 管桩偏位研究

2022-03-13 08:22成建强唐龙龙
港工技术 2022年1期
关键词:压缩性平均值桩基

成建强,唐龙龙

(中交第一航务工程勘察设计院有限公司,天津 300220)

引言

软土地基上建造污水处理站时,由于占地面积大、桩占地范围大、沉桩数量多等原因,桩基设计复杂,施工工作困难,桩基施工过程中以及工后都容易产生桩位偏移[1-3]。近年来,由于桩基偏位导致桩基破坏的工程事故屡见不鲜,因此桩基偏位原因分析已然成为热点。本文通过研究分析本工程概况、工程地质情况以及施工过程,着重对软土地基PHC 管桩偏位的原因进行分析,并给出避免类似问题的建议。

1 工程概况

1.1 工程概述

本工程位于某港区散货码头工程陆域范围内,北侧、西侧紧邻1#变电所、纵三路。工程包括:除尘泵房105 m2、加药间210.9 m2、高效净水器设备房210.65 m2、清水池469.7 m2、集水初沉池与集水池及污泥池290 m2、污泥干化池107.5 m2、预沉调节池700.48 m2、推填(换填)素填土、室内照明及接地、设备房排水系统、及水池安装材料等。

本工程基础采用预应力钢筋混凝土管桩基础,桩型采用PHC600-AB-130,选择细粉砂层作为桩端持力层,有效桩长不小于25 m,桩端进入持力层深度不小于3 m,单桩竖向承载力特征值为1 600 kN。施工采用锤击贯入法,桩基施工前应进行试桩;贯入度、桩长等参数最终以试桩的结果为准,基桩承载力特征值以最终试验为准。以控制有效桩长为主,最后三阵的贯入度为辅,最后三阵(10 击/阵)的贯入度均不大于60 mm。预应力混凝土管桩的桩头采用十字型桩尖。

1.2 工程地质情况

本工程场地勘察深度范围内的地层主要划分为以下几层:

①A 杂填土:该层土密实度不均,N63.5=1~29 击。

①B 吹填土:天然含水量平均值W=30.8 %,天然孔隙比平均值eO=0.856,液性指数IL 平均值为0.79,压缩系数平均值a0.1-0.2=0.46 MPa-1。该层土呈软塑状态,属中~高压缩性土。

①B -1 吹填粉土:天然含水量平均值 W=25.1 %,天然孔隙比平均值eO=0.746,压缩系数平均值a0.1-0.2=0.28 MPa-1,该层土呈稍密~中密状态,属中~高压缩性土。

①-2 淤泥质黏土:天然含水量平均值W=42.0 %,天然孔隙比平均值eO=1.185,液性指数IL平均值为1.11,压缩系数平均值a0.1-0.2=0.71 MPa-1。该层土呈流塑状态,属高压缩性土。

①-3 粉土:天然含水量平均值W=24.4 %,天然孔隙比平均值 eO=0.707,压缩系数平均值a0.1-0.2=0.28 MPa-1,标准贯入试验实测锤击数8~11击,平均值N=9.3 击。该层土呈稍密~中密状态,属中等压缩性土。

②素填土:该层土呈稍密~中密状态。

②-1 淤泥质粉质黏土:天然含水量平均值W=37.0%,天然孔隙比平均值eO=1.016,液性指数IL 平均值为 1.02,压缩系数平均值 a0.1-0.2=0.56 MPa-1。该层土呈流塑状态,属高压缩性土。

②-2 淤泥质黏土:天然含水量平均值 W=40.1 %,天然孔隙比平均值eO=1.105,液性指数IL平均值为1.08,压缩系数平均值a0.1-0.2=0.73 MPa-1。该层土呈流塑状态,属高压缩性土。

③-1 黏土:天然含水量平均值W=38.2 %,天然孔隙比平均值eO=1.061,液性指数IL 平均值为0.96,压缩系数平均值a0.1-0.2=0.58 MPa-1,该层土呈软塑状态,属高压缩性土。

③-2 粉土:标准贯入试验实测锤击数平均值N=24.6 击,综合判定,该层土呈中密~密实状态。

③-2-1 粉砂:标准贯入试验实测锤击数平均值N=27.5 击,呈中密状态。

③-3 粉质黏土:天然含水量平均值W=27.8 %,天然孔隙比平均值eO=0.774;液性指数IL 平均值为0.53;压缩系数平均值a0.1-0.2=0.35 MPa-1,该层土呈可塑~软塑状态,属中~高压缩性土。

③-5 粉细砂:标准贯入试验实测锤击数平均值N=42.6 击,呈密实状态。

④黏土:天然含水量平均值W=30.2 %,天然孔隙比平均值eO=0.834;液性指数IL 平均值为0.66;压缩系数平均值a0.1-0.2=0.34 MPa-1,该层土呈可塑状态,属中压缩性土。

2 桩基施工

2.1 清水池、集水池

清水池进行打桩施工,除尘泵房打桩入土深度21.5 m 左右,集水池25 m 桩施工入土深度24 m 左右,此时桩很难再往下打入,施工单位和设计方沟通后,考虑以设计要求贯入度为主,施工单位在达到设计要求贯入度时停锤,在集水池桩基施工完成后,检测单位对桩身完整性进行检测,全部合格。

2.2 加药间、高效净水设备房

加药间、高效净水设备房的桩基施工,入土深度均为16 m 左右,桩身外漏长度过长,施工单位进行截桩处理,以减少桩身倾斜。最后对曝气反应池剩余的桩进行施工,位移监测发现所有桩向西位移,位移不断加大。经检测单位桩身完整性检测出现部分Ⅲ类桩。

2.3 曝气反应池

曝气反应池施工中,第一根桩满足贯入度时桩尖入土深度16 m,根据设计要求曝气反应池桩长控制为主,对此施工方与设计进行了沟通,设计院回复达到贯入度即可停锤。109 号桩在达到设计标高时,贯入度未达到设计要求,桩顶标高到设计桩顶标高时,贯入度仍然较大,经现场设计确定后继续施打,标高打至-4.8 m 时,贯入度符合设计要求。曝气反应池北侧施工时,发现桩身有轻微倾斜,多次复核轴线坐标后,坐标正确,立即报告监理和业主单位.为减少施工机械和施工过程中对已完成桩的扰动,调整了打桩顺序,同时对桩身进行了倾斜度检测,连续几天检测,桩身倾斜度不断加大,由于桩外露在5~6 m,施工单位通知监理、业主、设计。在得到设计回复可以截桩后,安排进行了截桩,使桩顶标高与地面持平。每天对桩位移进行观测,经过连续几天观测,发现施工已完成的桩同时向西和南倾斜,施工单位立即停止对曝气反应池桩基施工。

图1 打桩顺序图

3 桩基检测

3.1 检测内容及方法

本工程检测项目为单桩竖向抗压、单桩竖向抗拔静载试验和低应变检测。抗压、抗拔静载试验的目的主要是判定桩的承载力是否满足设计要求;而低应变主要是检测桩身缺陷及其位置,判定桩身完整性类别。

图2 低应变检测

图3 单桩竖向抗拔静载试验

图4 单桩竖向抗压静载试验

3.2 检测结果

对于低应变桩身完整性检测,累计检测了78根桩(88 根次),部分桩检测结果见表1。

表1 部分桩低应变检测结果表

4 问题分析

4.1 勘察钻孔数量选取不足

本项目作为整个码头工程中的一个单体勘察钻孔只有一个,勘察钻孔数量过少,这就直接导致了勘察资料里并不能完全反映地质情况。当勘察报告提供给设计方后,也使得设计方没有充分考虑,导致设计桩进入持力层较浅,有的甚至没有进入持力层,最终导致桩的偏位。

4.2 打桩过程中的问题

1)关于停锤问题考虑不周全

当桩打入到桩端持力层3-5 细粉砂层时,桩很难再往下打入。因此,施工单位在与设计方沟通后,以贯入度作为停锤标准,而当满足贯入度要求时,有效桩长还远未达到设计要求,而在此种地质条件下,进入持力层较浅,直接导致了最终桩的倾斜。

2)锤型选择

本工程中,打桩锤型选择为导杆式柴油锤,锤芯重6.3 t。导杆式柴油锤与筒式柴油锤相比传递能量偏小,并且锤芯较轻,这也直接导致了当桩打入到3-5 细粉砂层时很难再进入,贯入度偏小,给相关方判断问题设置了障碍。

4.3 建议

在本工程中的预应力管桩并未有水平荷载,因此在设计图纸上并未要求单桩水平静载试验,但在打桩完成后很短时间桩体就发生倾斜,最终导致了桩体破坏。这是因为在此种地质条件下(上部很软、下部很硬),当桩发生轻微倾斜时,桩体就会产生受弯作用,这就相当于桩体受到水平的力。因此增加单桩水平静载试验是很有必要的。

5 结语

1)勘察钻孔数量的选取应严格按照规范要求,甚至根据具体情况布置更多的钻孔数量;

2)相关方应综合考虑贯入度与有效桩长作为打桩的停锤标准,并且明确打桩设备及桩端进入持力层深度。

3)在施工机具的选择上应根据实际情况选择,当持力层较硬时,应选择重锤;

4)在设计桩时,往往只是考虑了桩所承受的建筑物给它的荷载,而在某些地质条件、某些环境中,桩体会受到“其它荷载”的作用,在设计时加以考虑;

5)工程各方应严格尽到自己的职责,严格按照规范要求进行施工、管理、检测等。

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