李俊
我公司5 000t/d水泥熟料生产线配套的余热发电机组DCS控制系统采用的是西门子PCS 7系统,DEH 控制系统采用的是欧陆NETWORK 6000+和iFIX 架构。自2011 年余热发电机组并网发电以来,受卡件逐渐老化、总体性能下降等因素影响,近年来DCS控制系统和DEH控制系统存在运行不稳定的情况,公司决定对其进行改造。
原DCS控制系统采用的是PCS7 7.1版本,该系统软件适用于Windows XP 操作系统,但不适用于目前主流的Windows 7 或Windows 10 操作系统。DCS 控制系统和DEH 控制系统软硬件各自独立,若仅对DCS控制系统上位机进行简单的升级改造,则改造后DCS控制系统和DEH控制系统各自独立运行的状况仍将存在。为此,从发电机组长期稳定运行、人机界面操作友好及维护方便快捷等方面综合考虑,决定对发电机组DCS 控制系统和DEH 控制系统进行一体化改造。
图1为余热发电原有控制系统配置图。
图1 余热发电原有控制系统配置图
(1)DCS 控制柜配置。汽轮机辅机配置2 台控制柜,含1 对冗余西门子S7-400 控制器;PH/AQC锅炉配置1台控制柜(从站),机柜均放置于汽轮机房三楼控制室内。
(2)DEH控制柜配置。DEH/ETS配置1台控制柜,控制器均独立配置,含3 对冗余控制器(欧陆T2550),机柜放置于汽轮机房三楼控制室内。
(3)网络配置。DCS 控制系统及DEH 控制系统网络均采用环形冗余设计,系统网络各自独立,中控室与汽轮机房控制室之间通过光纤通讯。
(4)工程师站及操作员站配置。DCS控制系统配置1台工程师站、2台操作员站;DEH控制系统配置2台操作员站。
(1)控制系统卡件老化,不利于发电系统连续安全运行及维护。尤其是DEH控制系统中的汽轮机电液调节系统专用控制卡件,生产厂家已停止生产,无库存备货。备件需定制加工,采购周期较长且费用较高。
(2)DCS控制系统PCS7 7.1软件的安装运行受限于Windows XP 操作系统,仅进行DCS 上位机升级改造,费用需要约30 万元,从长远考虑,性价比不高。
(3)DEH 控制系统的3 对控制器,彼此之间的通讯程序量较大,通讯程序占用控制器内存负荷高。实际运行过程中,T2550 控制器经常出现卡顿、死机、退同步等问题,且柜内控制卡件和组件均存在不同程度的老化问题。
(4)操作员站已运行多年,计算机老化严重。随着生产历史数据的增长,操作员站计算机运行缓慢,其性能已无法满足正常生产需要,亟待进行整合优化。
(5)DCS 控制系统采用Windows XP 操作系统,DEH 控制系统采用Windows 2000 操作系统,目前主流计算机供应商均已停止供应支持此操作系统的计算机,采购渠道较窄,配置低且价格高。
(6)DCS 控制系统与DEH 控制系统相互独立,非一体化设计,给操作员日常操作和系统运行维护带来较多不便。
(7)DCS 控制系统软件组态方式复杂,不易掌握,程序逻辑控制过程传输路线不清晰,对DCS 系统维护人员技术水平要求高。
为了保障DCS控制系统与DEH控制系统一体化改造项目的成功实施,我公司对余热发电控制系统升级改造后的机组运行情况、机柜内部卡件设计排布、内部接线施工效果、DCS运行界面、程序设计风格及系统后续运行维护等进行了详细交流研讨。意向使用的NT6000 V4 新控制系统可实现DCS 控制系统和DEH 控制系统完全一体化的操作和控制。NT6000 V4控制系统的主要特点如下:
(1)NT6000 V4 系统在国内大型火力发电、孤网运行等项目的应用业绩多,安全稳定性较高。
(2)南京汽轮机配套使用的DEH 控制系统和DCS 控制系统一体化设计,目前均采用NT6000 V4系统硬件,系统硬件质量有保障。
(3)系统电源分配、OPC及ETS、继电器等组件均以模块化方式设计,机柜内部布置清晰,故障查询方便。
(4)系统网络架构简单明了,软件编程简单易掌握,运行维护方便。
对原有DCS 控制系统控制站(锅炉站、汽轮机站、DEH站)、控制网络、操作站(工程师站、操作员站)进行更换技术改造。
采用目前余热发电广泛采用的DCS及DEH设备,配置1 台工程师站、3 台操作员站;其中,2 台操作员站设置于目前的汽轮机房控制室内,1台操作员站设置于目前的中央控制室内。技改后,控制器配置情况见表1,IO卡件配置情况见表2,DCS系统网络配置见图2。
图2 DCS系统网络配置
表1 控制器配置情况
表2 系统IO卡件配置情况
作好充分的前期技改准备工作,全面综合考虑、科学合理安排施工工期,利用检修时间进行技改突击施工、调试,采用分片同时施工方法,保证一次投运成功。
保证系统运行安全、可靠,最大限度减少项目投资。
通过购置设备,确定施工工程量,综合考虑系统运行、维护等工作,采用新型NT6000 V4 控制系统。整个DCS 控制系统的硬件技改和软件升级改造思路如下。
4.3.1 硬件技改
(1)配置1 套锅炉系统DCS 现场控制站,置于汽轮机房控制室;配置1台机柜,柜内配置1对冗余的DPU分散处理单元,带本地I/O站。设备主要用于控制PH、AQC锅炉的生产过程。
(2)配置1 套汽轮机系统DCS 现场控制站,置于汽轮机房控制室;配置2台机柜,柜内配置1对冗余的DPU分散处理单元,带本地I/O站。设备主要用于控制真空系统、汽轮机油系统、冷却水系统、凝汽器水位、凝结水泵、闪蒸器、锅炉给水泵、旁路系统、发电机等生产操作单元。
(3)配置1 套DEH/ETS 系统现场控制站,置于汽轮机房控制室;配置1台机柜,柜内配置2对冗余的DPU分散处理单元,带本地I/O站。设备主要用于控制汽轮机的启动、运行、保护等。所用控制系统与DCS 控制系统相同,与DCS 为一体化设计,其作为一个独立的子站接入到工厂的DCS控制系统,通过与汽轮机控制系统的共同整合,系统数据的监控可与DCS控制系统实现完全共享。
(4)配置1 台工程师站、3 台操作员站,其中,2台操作员站设置于目前的汽轮机厂房控制室内,1台操作员站设置于目前的中央控制室内。
4.3.2 软件升级
采用国内知名品牌DCS系统软件,该软件基于Win7 64位操作系统。应用软件的设计以海螺信息工程公司为主,山东鲁碧公司技术人员参与设计和调试。
为确保技改过程顺利有序推进,我厂专门成立了余热发电技改小组,统筹项目技改中电气、工艺、机械专业的组织、施工及协调,确保项目顺利实施。
(1)材料准备。统一采购施工中所需的材料。
(2)程序优化。整理、消化系统现有资料,重点梳理优化原系统各设备保护联锁、工艺联锁关系。
(3)现场控制柜及网络检查。对原有控制柜接线进行检查确认,确定每个信号的接线,确定电源、中继和模件的功能及作用并作标记。同时,检查系统的网络运行情况,确保网络畅通。
(4)施工准备。整理核实新旧施工点表格,打印施工点表格,打印套号(与新标签一致),打印新控制柜模块标签,准备施工器具。
利用生产线停机检修的时机,对原控制机柜进行拆线,将新控制机柜就位,做好接线工作;做好现场新增设备的安装以及电源、网络和控制器的冗余确认;测试系统程序,进行现场设备打点调试、单机试车、联动试车、负荷生产等。施工工期计划如表3所示。
表3 施工工期计划表
(1)技改后,余热发电系统已稳定运行一年多,实现了“零故障”运行。
(2)软硬件系统得到升级,系统运行更加流畅,软件可移植性增强,国产软硬件维护简单方便,解决了无备件、维护难、运行风险高的问题。
(3)DCS 控制系统和DEH 控制系统实现了一体化,操作人员日常操作和现场人员系统维护更加方便高效。
(4)余热发电系统运行安全稳定,不仅提高了发电量,而且保障了回转窑系统的稳定运行。