马汉文
(潞安职业技术学院,山西 长治 046200)
对于地下煤矿开采而言,废弃空巷的存在往往对工作面推进构成严重影响,易发生冒顶及压架情况[1-2],为此对废弃空巷进行及时处理是非常必要的。以往的处理方法,包括在空巷内架设木支架及单体支柱等,均达不到良好的支护效果[3-4]。近年来,学者们对高水充填技术进行了广泛的研究:杨勇指出水力泵送充填工艺与自行移动式充填支架相结合,可有效保障高水充填材料所具有的速凝早强、支护强度高及密闭性好等性能[5];洛建军指出采用新型高水材料,能够克服膏体材料的各项弊端,具有施工效果好、效率高、成本低等优点[6];卞卡等提出了高水充填材料全断面充填技术及墩柱加强支护技术,为综采工作面过空巷提供了一种安全高效的解决途径[7]。对于工作面内废弃空巷的处理,高水充填技术逐渐成为了主流的发展方向[8-9]。本文以某矿3505工作面为研究对象,对工作面内存在的放水巷进行了高水充填方法研究,以保障工作面安全高效开采。
某矿主采3号煤层3505工作面,工作面长度为2 017 m,煤层平均厚度约5 m,最大倾角10°左右。该工作面在回风巷与主运巷间有1个放水巷,长度约220 m,对工作面的正常推进构成不利影响,工作面布置情况见图1。
图1 工作面布置情况
该放水巷道完成任务后,进行了密闭处理,随着时间的推移,废弃巷道内将逐渐积聚瓦斯、硫化氢等有毒有害气体,同时围岩强度降低易引发空巷顶板垮落,影响周围围岩应力。放水巷如不及时治理,当工作面推进时,易引发安全事故,造成人员伤害和财产损失。对废弃空巷进行充填,可加固围岩顶板和巷道,同时逐步挤压有毒有害气体的空间,对保证矿井安全生产具有重要意义。
为保障3505放水巷充填效果,需对所使用的高水材料进行研究。高水材料是指水体积份额可达93%~96%(水灰比约6.5∶1~11∶1)的水硬性材料。抗压强度变化情况见图2,高水充填材料固结体早强特征明显,随着水体积的增加,材料的抗压强度不断减小,两者呈负相关变化趋势,早期强度在5 h、20 h及8 d分别达到最终强度的18%、42%和93%,8 d后强度稳定。体积应变变化情况见图3,体积应变整体变化较小,说明受压性良好,适合用于空巷充填作业。
图2 抗压强度变化情况
图3 体积应变变化情况
根据3505放水巷巷道具体地质条件和充填注浆施工工艺的技术要求,本方案设计采取现场近距离制浆、短距离管道输送、大流量小压力注浆施工。注浆设备选用ZBYSB320/8-22型煤矿用双液变量注浆泵,性能指标见表1。
表1 双液充填泵性能指标
根据某矿3505放水巷位置及邻近工作面条件,针对废弃巷道内部充填选用超高水充填材料,与水配比形成液态充填材料,通过注浆泵进行注浆充填施工。所选材料水灰比(5~7)∶1,单轴抗压强度不低于1.5 MPa,初凝时间为3~6 min,通过钻孔注浆可按设计高度和范围进行充填,煤体经注浆加固后形成的再生体,其平均强度能够达到1.5 MPa左右。终孔注浆压力取4~10 MPa,浆液最终扩散高度4.5~5 m,单向流动距离控制在12~15 m。依据裂隙情况,适当增加注浆量来提高强度,注浆加固并充填高水材料直至饱满上压。通过上述注浆充填与加固方法,在巷道和空巷内形成高水材料的固结体与煤岩体的胶结再生体,可有效提高固结体的抗压强度和整体抗变形能力。
高水材料空巷充填包括充填泵站与充填点两部分。注浆充填设备布置方式见图4,其中制浆站需要建立在通风良好、运输环节简单的地区。
图4 注浆充填设备布置方式
充填区域分6段进行。一段巷道高5 m;二至六段巷道高3.5 m。在3505回风巷煤壁打孔,打孔位置距顶板1 m,垂直煤壁90°,排距10 m,见图5。
图5 注浆孔示意
注浆前先沿回风巷走向每隔10 m在回风巷工作面侧肩角位置采用CMM2-20型液压锚杆钻车钻孔,注浆孔眼口高度距顶板1 m,注浆孔水平布置,钻孔直径50 mm,钻孔深度52 m,注浆孔埋入注浆管,注浆管长3 m,注浆钢管直径42 mm。采用分段阻隔充填方式,见图6。
图6 分段阻隔充填法示意
为了保证注浆效果,共分两次循环注浆:第一次注浆孔每隔10 m布置1个,注浆结束后,在之前的注浆孔中间再补1个注浆孔,保证总注浆孔间距达到5 m。
放水巷充填完成后,分析了工作面支架阻力,见图7。可以看出,支架工作阻力整体呈现驼峰形变化特征。在距离空巷30~100 m时,支架阻力呈现小范围波动,最大阻力为7 324 kN;距空巷0~30 m时,支架工作阻力快速升高,在到达空巷时达到峰值,为11 514 kN;过空巷后,在-30~0 m范围内,阻力迅速降低至6 195 kN;过空巷-100~-30 m范围内,支架阻力平稳波动。结果表明空巷前后主要应力影响范围为30 m。
图7 过空巷期间支架工作阻力变化情况
通过现场观察,过空巷前后,工作面没有产生明显的片帮情况;对支架相关数据进行检测发现,仅少数支架发生了50~150 mm的下沉情况,安全阀已启动,工作面稳定,状态良好。说明对放水巷进行高水充填取得了较好的效果,保障了作业面工作安全。
1) 高水充填材料固结体早强特征明显,随着水体积的增加,材料的抗压强度不断减小。材料体积应变整体变化较小,说明受压性良好,适合用于空巷充填作业。
2) 针对某矿3505放水巷实际条件,给出了合理的充填设备、充填参数的确定方法以及充填作业的施工方法,有效保障了固结体的抗压强度和整体抗变形能力。
3) 通过现场实践,放水巷充填完成后,3505工作面过空巷前后,支架阻力呈现为驼峰形变化特征,影响范围仅为30 m,并且工作面稳定性良好,该充填方法保障了工作面作业安全。