氨基磺酸低摩阻冻胶酸前置液体系对某矿井改造研究

2022-01-17 08:42肖魏媛张其平
云南化工 2021年12期
关键词:基液冻胶钢片

刘 畅,王 彬,肖魏媛,潘 铮,张其平,罗 镜

(四川省威沃敦化工有限公司,四川 广汉 618304)

世界上有50%的油气资源来源于碳酸盐岩储层。鄂尔多斯盆地作为我国致密砂岩、碳酸盐岩主要分布点之一,存在孔隙度低、渗透率低的特点,同时非均质性较强。针对此种地质特点,传统酸化存在酸岩反应速度快、无法压裂造缝等缺点。本文以延5××-1井为出发点,使用氨基磺酸低摩阻冻胶酸前置液体系,配合生物胶压裂液对延5××-1井进行改造,结合室内实验分析,证明该体系在压裂酸化过程中有增产的优势。延5××-1井地质情况(孔隙度、地层岩性)和测井情况如表1所示。

表1 延551-1井地层基础岩性

该井位于鄂尔多斯盆地,岩性以致密砂岩为主,为非均质砂岩地层,该井压裂采用生物胶裂液进行加砂压裂[1]。为达到连续混配、远端改造效果,需要对该井进行前置造缝、酸化改造。但是传统常规酸有以下缺点:施工摩阻大,泵注排量低,施工效率低下且无法对低孔隙度、低渗透率地层进行施工;仅有近井带解堵的效果,酸岩传质速率快,在近井带快速形成乏酸后,无法对远端地层进行刻蚀和压裂改造;黏度低,无造缝效果,对后续压裂加砂施工帮助小;需要使用盐酸配液,现场存在储运、泄漏等事故风险[2]。

基于以上问题,需要一种高黏度、低传质速率、安全有保障的前置酸液体系。本文所述的施工中使用一种氨基磺酸冻胶体系,该体系使用8%~15%氨基磺酸代替盐酸,能够达到与15%盐酸相当的岩心溶蚀效果,同时有较低的酸岩反应速率;为到达造主裂缝的效果,使用了酸液稠化剂、交联剂,使得酸液呈现冻胶状,有较好的造缝效果,为后续压裂加砂施工提供更多导流通道,达到更大的改造体积和产气量的目的。

1 材料和方法

1.1 实验材料

有机酸稠化剂(公司产品,WLD75B),氨基磺酸(HGT 2527 工业氨基磺酸标准),缓蚀剂(公司产品,WLD31F),交联剂(公司产品,WLD77C),助排剂(公司产品,WLD27),套管钢片(N80,山东省阳信县晟鑫科技有限公司),乙醇(分析纯,成都市科龙化工试剂厂),丙酮(分析纯,成都市科龙化工试剂厂),氢氧化钠(分析纯,成都市科龙化工试剂厂),40mm×20mm×20mm大理石样块,山西组岩心。

1.2 仪器设备

六速旋转粘度计(ZNN-D6B),超声清洗仪(CH-10BM),水热反应釜。

1.3 实验方法

基液配制,按照8%~15%氨基磺酸+0.2%WLD75B+2%WLD31F+1%WLD27的配方组成,在 500 r/min的搅拌速度下配制基液,搅拌至少 20 min。使用滴定法测定当量酸浓度,使用精制水和 0.1 mol/L 氢氧化钠标准溶液滴定8%~15%氨基磺酸水溶液,得到生酸浓度。在上述基液中按照0.3%~0.5%比例加入交联剂,搅拌均匀。搅拌过程中记录成胶状态,进行交联剂加量优选实验。使用玻璃棒对交联后的液体进行挑挂性测试,通过六速旋转黏度计进行交联后的黏度测试。使用流变仪测试体系的耐温耐剪切性能,测试条件为使用RotorP38转子,剪切速率 170 s-1,温度 90 ℃。腐蚀速率按照SY/T 5405《酸化用缓蚀剂性能试验方法及评价指标》中方法进行评价。使用山西组岩心使用粉和山西组岩心样块(40 mm×20 mm×20 mm)、大理石样块(40 mm×20 mm×20 mm),通过失重法测定缓速率[3]。

2 结果与讨论

2.1 冻胶酸体系交联剂配方优选

取配制基液,使用六速旋转黏度计测试,基液黏度为15 mPa·s。该体系交联剂配方选用有机锆交联剂,考察交联剂用量对胶液交联状态的影响,具体结果如表2,图1中所示。

表2 交联剂加量和交联状态表格

a.配方基液+0.3%WLD77C;b.基液+0.2%WLD77C;

c.基液+0.1%WLD77C

图1 交联状态图

根据实验结果可知,在交联剂添加量为0.3%时即可达到较好的交联效果,在0.2%添加量时,虽然已经形成冻胶状,但成胶耐挑性能较差;0.1%添加量时,仅为弱交联状态。具体原因为交联剂与聚合物的交联比例未达到最佳比例,导致羟桥离子中心强度未达到最大。

2.2 缓蚀剂加量配方优选

按照15%氨基磺酸+0.2%WLD75B+2%WLD31F+1%WLD27的配方配制基液。在缓蚀剂中加入1%~5%硫脲,以改善氨基磺酸对钢片产生的腐蚀[4],考察不同添硫脲的加量对腐蚀速率的影响。

对比表3数据和图2中钢片状态可知,WLD31F缓蚀剂对钢片腐蚀有较好的抑制作用,在硫脲添加量为3%~5%时,可在 90 ℃ 条件下有效抑制钢片点蚀,同时大大降低钢片腐蚀速率。

表3 冻胶酸体系对N80钢片腐蚀速率表

a.加入5%硫脲的缓蚀剂;b.1%硫脲缓的蚀剂

2.3 氨基磺酸质量分数优选

使用不同质量分数梯度的盐酸和氨基磺酸,以酸碱滴定法测定氨基磺酸不同质量分数下的酸含量,同时使用8%~15%氨基磺酸+0.2%WLD75B+2%WLD31F+1%WLD27+0.3%WLD77C的配方加入水中,对比10%盐酸的效果。评价结果如表4。

表4 不同氨基磺酸生酸浓度和酸岩反应速率

根据数据对比,氨基磺酸具有良好的缓速效果,15%氨基磺酸与10%盐酸的岩心溶蚀率相当,但酸岩反应速率大大降低,缓速率达到88.37%。由于氨基磺酸在常温下为弱电解质,虽然显强酸性,但生酸浓度低。在 60 ℃ 以上氨基磺酸发生水解反应生成硫酸氢铵,进一步水解为硫酸,表现出较强的溶蚀能力。反应方程式如下:

HSO3NH2+H2O→NH4HSO4

(1)

(2)

氨基磺酸溶蚀效果如图3所示。

由图3看出,10%盐酸对岩心的刻蚀效果明显,在刻蚀下,产生岩心样品中部断裂,表面坑蚀较少,整体较平整;15%氨基磺酸对于该岩心样品,表面明显坑蚀较多,形成凹凸不平的表面,证明氨基磺酸对致密碳酸岩石表面可形成更加复杂的外观,在裂缝闭合之后能够有更好的形成溶蚀孔道的效果。岩心具有一定的非均质性,由于盐酸的氢离子当量较高,会优先与碳酸盐分布多的区域产生优先反应,并迅速形成乏酸,酸岩反应速率大大降低,对于低密度区域无法形成较好的溶蚀效果[5];而氨基磺酸由于其初始酸浓度低,具有较好的缓速效果,能够在较长时间保持酸浓度,所以整体岩心形成均匀刻蚀,也能对碳酸盐分布较少的区域有一定刻蚀效果,在岩心表面产生大面积坑蚀。

a/b.刻蚀前的山西组岩心;c.10%盐酸对山西组岩心刻蚀效果;

2.4 现场施工效果

图4中曲线中标注段为冻胶酸泵注阶段,结束泵注后,降低排量到1.5m3/min。泵注生物胶作为隔离液,冻胶酸进入地层后,有较明显的地层破裂响应,导致压力从19 MPa降低至17 MPa;冻胶酸完全进入地层后,酸岩反应导致2~3 MPa酸降,说明冻胶酸具有压开地层的能力和较好的岩心溶蚀效果,而不仅是在近井带进行解堵和初步酸化。前置液泵注程序见表5。在压裂施工完后,产气情况如表6所示。

图4 施工曲线图

表5 该井施工前置液泵注程序

表6 产气量表格

试气时的产气量从 8670 m3/d 提升至 22302 m3/d,提升率为157%,说明冻胶酸体系可以良好配合生物胶压裂液体系,达到良好的增产助产效果。

3 结论

1)根据室内实验,得到了优化后的冻胶酸配方为:15%氨基磺酸 + 0.2%WLD75B+2%WLD31F+1%WLD27。其中,缓蚀剂中需添加至少3%硫脲,以保证能在90℃条件下抑制钢片表面点蚀。

2)通过实验证明,该体系对山西组岩心有较好的刻蚀效果。通过相近溶蚀率情况下的酸岩反应速率对比,冻胶酸比传统盐酸酸化液具有更低的生酸速率,更高的缓速率,缓速率可达88.37%;同时氨基磺酸的使用和运输相比盐酸更具安全性。

3)在施工泵注过程中,由于长链聚合物的添加,施工摩阻低,泵注排量3m3/min时施工压力仅为 19 MPa,且表现出良好的造缝和酸化效果。

综上所述,针对山西组致密砂岩碳酸盐岩地层,冻胶酸可作为一种低摩阻、缓速、安全高效的压裂酸化前置液,起到良好的助产和增产效果。

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