电厂前置泵异常振动分析与处理

2022-01-17 08:55华能平凉发电有限责任公司侯军军赵新军任广军杨雪燕华能平凉发电有限责任公司孔垂鑫
电力设备管理 2021年15期
关键词:滚珠前置频谱

华能平凉发电有限责任公司 侯军军 张 东 赵新军 任广军 杨雪燕 华能平凉发电有限责任公司 孔垂鑫

1 引言

随着现代科学技术的发展,各类先进的状态检修及机械故障诊断手段层出不穷。状态检修技术是综合利用振动、超声、红外等多种先进的分析手段,综合判断设备的运行状态或故障原因,提前发现设备缺陷,跟踪故障劣化趋势,为运行操作和检修决策提供可靠的数据支持。

2 前置泵概述

FA1D56前置泵是水平、单级双级离心泵,由壳体、叶轮、轴、叶轮密封环,轴承,轴封、联轴器和泵座构成。为双蜗壳体、高质量的碳钢铸件,叶轮是双吸式、不锈钢铸件,在自由轴上装有一双向推力轴承。轴为不锈钢锻件泵装有滚动轴承,装有机械密封,泵与电机之间的叠片联轴器中传递扭矩。

其主要参数:型号:FA1D56;型式:卧式轴向中分泵壳型,单级双吸离泵;出口压力:1.84MPa;扬程:100m;效率:82.6%;轴功率:192.3kW;进口水温:166℃;转速:1480r/min。

3 异常振动现象描述

2021年9月22日,#1机组前置泵运行时水平和轴向振动均有不同程度的增加,自由端轴承温度较平时高2-3℃,同时泵在运行时出现不规则的异音,驱动端及电机轴承温度均正常,电流无明显变化,且电机振动温度均正常,可以确定为泵自身的缺陷。现场检查机械密封运行正常,每日巡检自由端振动值测量,振动值有缓慢上升趋势,数据如表1所示。考虑到前置泵轴承于2020年9月更换,轴承运行周期短,暂对轴承加注润滑油观察运行。加注润滑油后振动有所改善,但仍处于报警值范围,振动值如表2所示。

表1 自由端振动值(加油前)

表2 自由端振动值(加油后)

从机务角度出发,轴承处振动及温度增大的原因主要有以下几个方面:一是轴承润滑油质不合格、供油量不合适。当油脂量不足时,润滑效果大打折扣,轴承滚珠与外圈摩擦加剧,产生了大量的热,使得轴承温度上升。当油脂量过多时,轴承游隙变小,使得热量不容易散发,并且油脂的分子间作用使得轴承运转的阻力加大,从而造成轴承升温。二是润滑油脂选型不合适。当温度在100℃以上时,油脂的粘度发生变化,粘度变小影响了润滑效果,轴承就会出现油温升高或者异响。通常情况下,由于滚道和滚珠会发生形变,从而导致油膜的设计值偏小,所以实际安装的油膜值要大于设计的油膜值。三是轴承冷却水冷却效果差。主要包括水量不够以及冷却水管道堵塞导致的水速不高。四是轴承的装配问题。轴承的装配质量问题主要是轴承安装不到位,主要包括以下几种情形:由于轴承的加热温度不够高,在安装过程中由于轴承内孔发生了收缩,致使安装不到位;轴肩表面、轴承内孔或泵轴外表面等装配面上有毛刺或突起缺陷,导致安装不到位;轴承安装没有问题,但是由于缺少适当的预紧力,从而导致冷却后的轴承与轴肩之间存在间隙。五是轴承游隙过小。过盈配合的方式会使得轴承游隙过小,这样就会使轴承滚珠与外圈摩擦增大导致轴承温度升高。

结合以上现象,通过常规检测手段,如听诊棒对振动进行分析,自由端轴承存在明显异常摩擦声音,初步判断振动大的原因主要在轴承上。于是联系精密诊断人员使用振动分析仪对振动故障排查。

4 频谱分析及故障诊断

4.1 前置泵现场布置图(如图1)

图1 现场布置图

4.2 通频值分析(如表3)

表3 通频值分析

通频值是振动最原始的、未经傅里叶级数变换的所有原始振动信号。我们可以测量设备的通频值,根据国家或行业振动标准判断设备的健康状况。从振动通频值看出,振动最大值位于泵自由端,其轴承垂直方向振动达6.72mm/s,水平方向方向振动达4.67mm/s,轴向方向振动达8.8mm/s,超过振动危急值(ISO10816标准小于7.1mm/s)。

4.3 振动频谱分析

从低频频谱可以看出,8X 以下低频无明显特征频率,基本可以排除不平衡、基础松动等故障。而在8X 频率以上频谱范围出现大量振动频率成分,分别为8.442XHz、9.442XHz、10.442XHz。而9.442 XHz 恰好为自由端轴承(型号:SKF30314)内环故障频率,振动值为2.83mm/s,其余两个频率成分为内环故障频率边带。频谱图如下图2所示。

图2 频谱图

另外,通过解调谱也可以看出内环故障频率处冲击量达2.6g,如下图3所示。为进一步验证轴承故障严重程度,查看波形解调谱振动趋势,振动冲击值最高达71.88g(正常为10g 以下),进一步确定轴承已处于晚期故障阶段,综合分析判断,泵自由端轴承故障造成设备振动超标,需立即安排检修。

图3 冲击解调谱

5 解体检修与修后振动分析

2021年9月30日,检修人员对该泵解体检修,发现自由端轴承内环及滚珠表面存在明显金属剥离,个别滚珠表面有明显凹坑,更换轴承后回装试转。

检修后,前置泵振动处于正常水平,综合日常巡检及本次检修情况,对本次轴承损坏的原因归纳为以下两点:一是轴承长期润滑不良造成滚珠表面损伤;二是轴承可能存在缺陷。通过对频谱再次测量,轴承故障频率消失,通频值振动由6.72mm/s降低至1.13mm/s,振动良好,说明轴承故障是引起此次前置泵振动的原因。

6 结语

前置泵作为汽机重要辅机,引起其振动的原因有很多,振动大容易造成大的故障,只有结合设备构造、运行方式、设备原始振动等综合分析,才能对症判断,进行针对性的处理。

通过本次对前置泵振动大的原因进行频谱分析,在设备不解体的情况下,准确找到了振动的根源,制定了有针对性的处理方案,同时为今后故障诊断分析处理有一定的借鉴、参考作用。

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