华能平凉发电有限责任公司 侯军军 张 东 赵新军 任广军 杨雪燕 华能平凉发电有限责任公司 孔垂鑫
随着现代科学技术的发展,各类先进的状态检修及机械故障诊断手段层出不穷。状态检修技术是综合利用振动、超声、红外等多种先进的分析手段,综合判断设备的运行状态或故障原因,提前发现设备缺陷,跟踪故障劣化趋势,为运行操作和检修决策提供可靠的数据支持。
FA1D56前置泵是水平、单级双级离心泵,由壳体、叶轮、轴、叶轮密封环,轴承,轴封、联轴器和泵座构成。为双蜗壳体、高质量的碳钢铸件,叶轮是双吸式、不锈钢铸件,在自由轴上装有一双向推力轴承。轴为不锈钢锻件泵装有滚动轴承,装有机械密封,泵与电机之间的叠片联轴器中传递扭矩。
其主要参数:型号:FA1D56;型式:卧式轴向中分泵壳型,单级双吸离泵;出口压力:1.84MPa;扬程:100m;效率:82.6%;轴功率:192.3kW;进口水温:166℃;转速:1480r/min。
2021年9月22日,#1机组前置泵运行时水平和轴向振动均有不同程度的增加,自由端轴承温度较平时高2-3℃,同时泵在运行时出现不规则的异音,驱动端及电机轴承温度均正常,电流无明显变化,且电机振动温度均正常,可以确定为泵自身的缺陷。现场检查机械密封运行正常,每日巡检自由端振动值测量,振动值有缓慢上升趋势,数据如表1所示。考虑到前置泵轴承于2020年9月更换,轴承运行周期短,暂对轴承加注润滑油观察运行。加注润滑油后振动有所改善,但仍处于报警值范围,振动值如表2所示。
表1 自由端振动值(加油前)
表2 自由端振动值(加油后)
从机务角度出发,轴承处振动及温度增大的原因主要有以下几个方面:一是轴承润滑油质不合格、供油量不合适。当油脂量不足时,润滑效果大打折扣,轴承滚珠与外圈摩擦加剧,产生了大量的热,使得轴承温度上升。当油脂量过多时,轴承游隙变小,使得热量不容易散发,并且油脂的分子间作用使得轴承运转的阻力加大,从而造成轴承升温。二是润滑油脂选型不合适。当温度在100℃以上时,油脂的粘度发生变化,粘度变小影响了润滑效果,轴承就会出现油温升高或者异响。通常情况下,由于滚道和滚珠会发生形变,从而导致油膜的设计值偏小,所以实际安装的油膜值要大于设计的油膜值。三是轴承冷却水冷却效果差。主要包括水量不够以及冷却水管道堵塞导致的水速不高。四是轴承的装配问题。轴承的装配质量问题主要是轴承安装不到位,主要包括以下几种情形:由于轴承的加热温度不够高,在安装过程中由于轴承内孔发生了收缩,致使安装不到位;轴肩表面、轴承内孔或泵轴外表面等装配面上有毛刺或突起缺陷,导致安装不到位;轴承安装没有问题,但是由于缺少适当的预紧力,从而导致冷却后的轴承与轴肩之间存在间隙。五是轴承游隙过小。过盈配合的方式会使得轴承游隙过小,这样就会使轴承滚珠与外圈摩擦增大导致轴承温度升高。
结合以上现象,通过常规检测手段,如听诊棒对振动进行分析,自由端轴承存在明显异常摩擦声音,初步判断振动大的原因主要在轴承上。于是联系精密诊断人员使用振动分析仪对振动故障排查。
图1 现场布置图
表3 通频值分析
通频值是振动最原始的、未经傅里叶级数变换的所有原始振动信号。我们可以测量设备的通频值,根据国家或行业振动标准判断设备的健康状况。从振动通频值看出,振动最大值位于泵自由端,其轴承垂直方向振动达6.72mm/s,水平方向方向振动达4.67mm/s,轴向方向振动达8.8mm/s,超过振动危急值(ISO10816标准小于7.1mm/s)。
从低频频谱可以看出,8X 以下低频无明显特征频率,基本可以排除不平衡、基础松动等故障。而在8X 频率以上频谱范围出现大量振动频率成分,分别为8.442XHz、9.442XHz、10.442XHz。而9.442 XHz 恰好为自由端轴承(型号:SKF30314)内环故障频率,振动值为2.83mm/s,其余两个频率成分为内环故障频率边带。频谱图如下图2所示。
图2 频谱图
另外,通过解调谱也可以看出内环故障频率处冲击量达2.6g,如下图3所示。为进一步验证轴承故障严重程度,查看波形解调谱振动趋势,振动冲击值最高达71.88g(正常为10g 以下),进一步确定轴承已处于晚期故障阶段,综合分析判断,泵自由端轴承故障造成设备振动超标,需立即安排检修。
图3 冲击解调谱
2021年9月30日,检修人员对该泵解体检修,发现自由端轴承内环及滚珠表面存在明显金属剥离,个别滚珠表面有明显凹坑,更换轴承后回装试转。
检修后,前置泵振动处于正常水平,综合日常巡检及本次检修情况,对本次轴承损坏的原因归纳为以下两点:一是轴承长期润滑不良造成滚珠表面损伤;二是轴承可能存在缺陷。通过对频谱再次测量,轴承故障频率消失,通频值振动由6.72mm/s降低至1.13mm/s,振动良好,说明轴承故障是引起此次前置泵振动的原因。
前置泵作为汽机重要辅机,引起其振动的原因有很多,振动大容易造成大的故障,只有结合设备构造、运行方式、设备原始振动等综合分析,才能对症判断,进行针对性的处理。
通过本次对前置泵振动大的原因进行频谱分析,在设备不解体的情况下,准确找到了振动的根源,制定了有针对性的处理方案,同时为今后故障诊断分析处理有一定的借鉴、参考作用。