天然气冷却器换热管腐蚀原因分析

2022-01-14 05:47白宇恒张仁勇张啟超刘正文任玉声
天然气与石油 2021年6期
关键词:冷却器鼓风机热管

白宇恒 张仁勇 张啟超 刘正文 任玉声

1. 中国石油工程建设有限公司西南分公司, 四川 成都 610041;2. 中国石油西南油气田公司输气管理处, 重庆 102649;3. 襄垣县国新液化天然气有限公司, 山西 长治 046000

0 前言

天然气、石油等化工厂均需要设置多台换热器,管壳式换热器因其投资成本低、传热面积大、选材容易等特点,相比板式换热器、蛇形管式换热器应用更广泛[1]。管壳式换热器为增加换热面积布满换热管,少则几百根,多则近千根,因换热管数量大,故障率也相应增大。实际生产运行中,管壳式换热器的故障率是塔、压力容器等设备故障率总和的2倍,许多化工厂停工抢修的原因大多是因为换热管穿孔泄漏[2]。

换热管的材料普遍采用碳钢,失效率较高,为了提高换热器的可靠性,船舶冷凝器采用了B30铜镍合金管,很大程度上降低了换热器的失效概率[3-5],部分化工厂采用321奥氏体不锈钢作为换热管材料,降低了换热器失效的概率,但腐蚀问题仍然存在[6]。以天然气为原料的化工厂,因其工艺介质相对清洁,为了降低建设成本,换热管多采用10#无缝碳钢管,使得冷却器失效故障频繁发生。

换热器失效原因的分析总体上包括宏观观察、腐蚀产物的微观形貌观察、化学成分分析、物相分析等方法[7-16]。部分学者对工艺介质进行了组分分析,但很少对循环水进行化学分析[17-19]。

某天然气处理厂设置1台鼓风机,将常压天然气增压后作为处理厂燃料气,在鼓风机后设置1台冷却器,用循环水对天然气进行冷却,投运不到1年,换热管大面积腐蚀穿孔。鼓风机为非主工艺设备,不影响处理厂主工艺装置的生产,但处理厂设置有多台天然气冷却器,若该设备腐蚀是因循环水引起的,则腐蚀情况具有普遍性,需立即停产对处理厂冷却器进行检查,避免因腐蚀而引起安全生产事故。本文针对该处理厂面临的现状,对鼓风机冷却器的运行工况、工作介质、换热管材质、腐蚀产物的宏观和微观形貌、化学成分及物相进行综合试验分析,旨在确定换热管腐蚀失效的原因,优化换热器设计,指导处理厂生产运行。

1 运行情况

某天然气处理厂鼓风机冷却器为卧式管壳式换热器,位于鼓风机后,作用是冷却增压和升温后的天然气,冷却器管程介质为天然气,壳程介质为循环水,见图1。经鼓风机增压后的天然气压力为100 kPa,温度为75 ℃,进入冷却器管程,循环水从冷却器低温端侧面进入壳层,从高温端侧面流出,被冷却后的天然气从冷却器另一端流出。

图1 鼓风机冷却器结构示意图Fig.1 Schematic diagram of blower cooler structure

鼓风机冷却器运行工况参数见表1。从表1可以看出,该换热器管程工作介质为洁净天然气,组分为CH4(摩尔含量83.36%)和N2(摩尔含量16.54%),壳程工作介质为循环水。

表1 鼓风机冷却器运行工况参数表

从现场循环水系统不同部分取样进行循环水水质分析,1#水样取自循环水泵出口,2#水样取自冷却器入口,循环水水质的检测结果无异常。分析结果见表2。

表2 循环水检测结果表

2 检验与分析

2.1 换热管腐蚀宏观形貌

现场对冷却器进行拆解,发现冷却器的管束上沉积了大量垢样,垢样中发现泥沙及铁锈,折流板的背水面堆积的垢样尤为集中,见图2。

将换热管抽出,查看换热管的腐蚀情况。共有6根换热管发生了穿孔腐蚀失效,其他换热管均发现有孔腐蚀,但尚未贯穿。发生孔腐蚀的部位主要位于换热管和折流板接触的区域,见图3-a);除了在管板接触的区域发生腐蚀之外,在换热管管体(折流板与折流板之间管段)上也发现有近似圆形的腐蚀坑,并未贯穿壁厚,见图3-b)。

图2 冷却器管束局部形貌图Fig.2 Local appearance figure of heat cooler tube bundles

a)折流板区域a)Baffle region

b)非折流板区域b)Non-baffle region图3 换热管腐蚀宏观形貌图Fig.3 Corrosion appearance figure of exchanger tube

换热管外表面采用淋涂法涂有防腐层,防腐涂料采用由改性耐热环氧有机硅高分子合成树脂、耐热颜料、导热填料配制而成的单组份换热器专用涂料。管束防腐层按机械打砂除锈、管外淋涂、漆膜处理、表干、高温固化施工程序,反复涂装4遍,漆膜厚度达150 mm。有研究已证明,换热管表面涂刷防腐层可有效保护换热管[20]。图4为放大的换热管防腐层形貌,换热管防腐层鼓泡现象严重,划开鼓泡区域,换热管已存在腐蚀现象,而未鼓泡区域,换热管状态相对较好。防腐涂层起泡的原因较为复杂,涉及到涂料的性质、施工质量、运行环境等众多因素,本文不再进行深入研究。就结果来看,防腐涂层完好的部位,防腐涂层有效地保护了换热管,但是防腐涂层鼓泡部位,防腐涂层不但没有起到保护换热管的作用,反而加速了换热管的腐蚀。

a)外防腐层鼓泡形貌a)Bubbling appearance of external anticorrosion layer

b)外防腐层鼓泡位置下换热管形貌b)Figure of heat exchanger tube under bubbling positionof external anticorrosion layer图4 换热管外防腐层形貌图Fig.4 Appearance of external anticorrosion layer of heat exchanger tube

2.2 换热管化学成分分析

引起换热管腐蚀失效主要有材料因素和环境因素。为了验证该换热管腐蚀失效是否与材料有关,对换热管材料进行化学成分分析。

根据冷却器设计文件,换热管采用10 #无缝碳钢管,规格为Φ14×1.6 mm,执行标准为GB/T 699—2015《优质碳素结构钢》(以下简称GB/T 699—2015)。10 #无缝碳钢管价格低,对碱性介质的化学腐蚀比较稳定,容易被酸性腐蚀,应用在鼓风机冷却器中合理。该天然气处理厂设计有18台冷却器,其中2台为低温工况,1台工作介质呈酸性,换热管采用S30408,其他15台冷却器换热管均采用10 #无缝碳钢管,至发稿时尚未发现如鼓风机冷却器的腐蚀情况。

从换热管上取2个样,根据GB/T 223《钢铁及合金化学分析方法》和GB/T 20123—2006《钢铁总碳硫含量的测定高频感应炉燃烧后红外吸收法(常规方法)》进行化学成分分析,结果见表3。表3的分析结果表明,换热管的化学成分符合GB/T 699—2015对10#无缝碳钢管的要求。

2.3 腐蚀坑分析

对换热管上的腐蚀坑进行SEM检测,整体形貌见图5-a),局部腐蚀产物形貌见图5-b)。

对腐蚀坑底部区域进行能量分散谱(EDS)分析,结果见表4。腐蚀产物主要包含C、O、Fe元素,还包含少量的S、Si、P、Mg等元素。

表3 换热管化学成分分析结果表

a)腐蚀坑整体形貌a)Overall appearance of corrosion pit

b)腐蚀产物形貌b)Appearance of corrosion product图5 换热管腐蚀坑形貌图Fig.5 Corrosion pit appearance of heat exchanger tube

表4 腐蚀坑底部区域产物EDS分析结果表

细菌腐蚀的原理是细菌在缺氧条件下繁殖时,将硫酸盐还原并与铁生成硫化铁,形成点状圆形腐蚀坑。鼓风机冷却器换热管上腐蚀坑近似圆形形状,是碳钢发生细菌腐蚀的典型形貌,腐蚀产物分析结果中含有S元素,是碳钢发生细菌腐蚀的典型产物。

2.4 循环水水质及细菌分析

根据表2,循环水pH在7~9之间呈弱碱性,对照GB 50050—2017《工业循环水冷却水处理设计规范》(以下简称GB 50050—2017)表3.1.8闭式系统循环冷却水水质指标,在腐蚀速度较低的区间内。

2.3节分析结果表明,换热管发生了细菌腐蚀,下面对循环水进行细菌分析。

根据GB/T 50050—2017要求,参照HG/T 4207—2011《工业循环冷却水异养菌菌数测定平皿计数法》采用平皿计数法统计循环水中的异养菌落个数。

将1#水样和2#水样用10倍稀释法稀释4个的稀释度(每个样品2个平行样),用移液枪将不同稀释度试样0.1 mL分别接种到无菌培养皿中,将10~15 mL冷却至45 ℃灭菌后的培养基加入培养皿内,混合均匀;待固化后置于29 ℃生化培养箱中培养72 h,培养期满后进行计数,结果见表5~6。

表5 1#水样的异养菌计数结果表

表6 2#水样的异养菌计数结果表

由表5~6可看出,29 ℃时1#水样和2#水样的异养菌平均含量分别为2.7×103CFU/mL和2.2×103CFU/mL。循环水中异养菌无法完全消除,南京工业大学节水减排重点实验室研究了异养菌在循环水中的生长规律,研究表明,异养菌可在pH值5.0~9.0、35~45 ℃含有机物的循环水中生长。该天然气处理厂循环水pH值约8.95,偏酸或偏碱的循环水对设备、管道损害更大。循环水系统的供水、回水温度分别为32 ℃、40 ℃,供水温度由环境温度确定,回水温度由凉水塔经济核算后确定,故工作温度亦无法避开异养菌的生长温度范围。循环水系统为处理厂18台冷却器提供冷源,因设备跑、冒、滴、漏,必然有少量重烃混入循环水中,为异养菌提供生长需要的有机物[21]。

鉴于循环水系统中异养菌无法完全消除,只能尽量降低其含量,故GB/T 50050—2017对中间冷开式系统的异养菌总数要求是不大于1×105CFU/mL,在该数值内,认为异养菌的含量可以接受,不会对循环水系统设备、管道造成严重腐蚀。

3 腐蚀原因分析

经过一系列的试验分析,鼓风机冷却器腐蚀失效原因分析结果有以下几点。

1)换热管管束上沉积大量垢样,折流板的背水面堆积的垢样更多。垢样主要含泥沙及铁锈,推断是因为施工时循环水管道未清理干净,循环水系统清洗时未将冷却器隔离,导致循环水总管中大量泥沙进入冷却器,在折流版的背水面大量堆积。

2)冷却器壳程进水端(也就是换热管的出气端)内壁的部分垢样被清除后,暴露出大小不一、分布不均的腐蚀坑,这些腐蚀坑主要分布在筒体6点钟方向附近区域。由于重力作用,腐蚀产物、泥沙、杂质混合的垢样逐渐沉淀在管板缝隙区域、换热管上方区域、壳程底部区域,折流板背水面区域垢样沉积最多,随着时间的推移,垢样不断沉积,使得垢样下的基体处于无氧状态,加之水中存在溶解氧,使得垢样外区域处于有氧状态,形成氧浓差电池,发生垢下腐蚀。换热管与管板接触的区域存在缝隙,这种缝隙本身由于所处体系的腐蚀性不同可能会发生不同程度的缝隙腐蚀,管板之间的缝隙会加速垢下腐蚀。同时,循环水的pH值、工作温度,适宜细菌生长,细菌的存在进一步促进垢下腐蚀。已经发生穿孔的腐蚀坑,其外表形貌具有典型的氧化铁垢下腐蚀水滴状形貌。

3)换热管试样的外防腐涂层均存在鼓泡现象,折流板和换热管接触区域的防腐涂层不完整,鼓泡的外防腐涂层对换热管基体未能起到有效的防腐保护作用;破损的外防腐涂层电阻降低,也会削弱防腐保护效果。

4 结论

1)设备制造完成后,尤其是在水试压后,应对设备进行吹扫、干燥处理,最好采取充氮保护。

2)循环水系统施工及完成后,及时清理系统内的杂物。设计时在总管末端设置排污管口及排水措施,总管清洗完成后用盲法兰密封。

3)在循环水系统循环清洗时,切记将冷却器等设备进行隔离,循环水在管道内流速较高,进入设备后流速较低,另由于冷却器结构特点,污垢一旦进入设备后,很难通过循环水带出去。

4)有研究已证明,换热管表面涂刷防腐层可有效保护换热管,但需要根据设备运行工况选择合适的防腐涂料并严格控制施工质量。若防腐质量不合格,不但无法达到保护换热管防止腐蚀的目的,反而会加速局部区域的腐蚀。

5)开式循环水系统的pH值及工作温度适宜细菌生长,在运行过程中可采用循环水中加投次氯酸钠、液氯、有机氯、无机溴化物等溶剂来抑制异养菌的生长,循环水中氯含量应控制在0.1 ~0.5 mg/L范围内。

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