闫本武,龙政
(四川新凯碳素制品有限公司,内江 641000)
J100A触头材料主要用于高层电梯主触发器作为启停触头材料。电梯在使用过程中启停频繁,电流密度大,环境恶劣,特别是电梯启动时间短,冲击载荷高,停止使用时,由于电压高,易拉弧。因而要达到不少于30万次的使用寿命,对材质要求高。经用户台架试验及对国外电梯触头材料测试比较得知,要达到不少于30万次的使用寿命,材料不仅应具有较低的电阻率,而且还应具有较高的硬度及抗冲击载荷能力,这是J100A能否研制成功的关键。因此其工艺方法、配方等各项工艺参数,主要依据如何降低电阻率和提高硬度来选择。
通过台架试验和对国外实样测试比较,我们与用户共同商定J100A主要静态性能指标为:①电阻率ρξ≤0.064μΩm;②硬度HR10/588≥85;③体积密度ρj≥5.0g/ cm3。这些性能要求与国内现生产的有色电刷(触头类)性能相差很大(见表1)。
表1 J100A与其它类电刷(触头类)电阻率、硬度比较Table 1 Comparison of resistivity and hardness between J100A and other types of brushes (contacts)
表中的平均值为三年生产实际数据统计平均值。
要使J100A达到这样高的硬度,同时还要具有这样低的电阻率,在工艺上必须要有较大的改进,因此我们对比试验了三个工艺方案:A、 配料→混合→压制→烧结→性能测试;B、 配料→混合→压制→烧结→复压→性能测试;C、 配料一混合→压制→烧结→复压→复烧→性能测试。三种方案产品测试结果见表2。
表2 J100A与其它类电刷(触头类)电阻率、硬度比较Table 2 Comparison of resistivity and hardness between J100A and other types of brushes (contacts)
从表2不难看出,方案 A 电阻率达到要求,而硬度相差太远;方案 C 满足电阻率要求,硬度接近要求,电阻率略高。故工艺方案只能从 B 、 C 中选择。方案 C 应提高硬度,须进行复压处理,比路线B 多两道工序,成本增加,而方案 B只须降低电阻率,处理较为容易。笔者主要通过提高烧结温度,选择一最佳烧结温度,使烧结坯具有尽可能小的电阻率,然后进行复压处理。因此我们选择的工艺路线是:
J100A用于电梯主触器作为启停触头材料,其工作电流大,电压高,在开、关瞬间产生电弧温度较高而使低熔点金属熔化,影响电梯正常启停,所以材料不应含低熔点金属(如 Sn 、 Pb 等),原材料只能选择 Cu 与 C 。要使J100A达到0.06μΩm以下的电阻率,其导电网格应是 Cu 的连续网格,所以Cu含量应在85%以上,余量为石墨粉。这些石墨粉,可以考虑电性能较好的天然鳞片石墨,以降低材料的电阻率和摩擦系数。然而加入鳞片石墨粉,尽管能显著降低J100A的电阻率和摩擦系数,但同时也使制品的机械强度显著降低[1]。因此,J100A配方中还要考虑加一定量的隐晶石墨粉取代部分鳞片石墨粉。因为这种石墨粉粒度很细,比表面大,活性强,其制品具有较高的机械强度,而且石墨粉本身较软,尽管制成品机械强度较高,但不象其它焦碳那样硬脆,韧性较好,因而制品具有较高的抗冲击载荷能力,能承受触头材料启动时产生的冲击载荷,提高材料的使用寿命。因此,我们选定的J100A配方是以 Cu为基,辅加一定量的天然鳞片石墨粉和隐晶石墨粉。
由于J100A是以Cu 为基的碳石墨材料,故其混合、压制工艺与J1类有色产品的生产工艺并无特别之处。不过,值得一提的是J100A的生产工艺是在J1类电刷生产工艺基础上加复压处理来提高制品硬度的。由于复压工艺产生晶格畸变和缺陷,使制品硬度提高,导电性能降低,故要求J100A烧结坯应有尽可能小的电阻率。所以在烧结时,我们选择较高的烧结温度和较长的保温时间,使制品充分烧结而达到电阻率降低的目的。这是因为制品在烧结时,烧结坯在压制过程中产生的晶格畸变、缺陷得到回复,弹性应力消失, Cu 粉颗粒表面氧化被还原,在 Cu 颗粒内变形的晶粒回复改组为新的完整晶粒,Cu 粉颗粒之间形成晶健[2]。随着烧结温度的提高和时间的延长,烧结坯内物质的扩散和流动充分进行,形成连续网格 Cu 骨架,Cu - Cu 颗粒之间由机械力连结转变成为金属键连结,电阻率大幅度降低。 Cu 与石量的浸润角较大,如果温度过高,将使Cu 因毛细管力作用元原理而向制品表而渗出,破坏金属网状结构,反而使制品电阻率迅速上升,强度急剧下降,故烧结温度也不能太高;另外时间也不能太长,否则将增加成本,降低生产效率。通过试验得知,J100A烧结坯在900℃左右娆结时电阻率最低,再提高温度电阻率几乎不再减小。而且当温度超过950℃,电阻率反而迅速上升(见图1曲线1)。若在850C下烧结并保温6h,电阻率几乎不再降低;在900℃下烧结,保温5h,电阻率也几乎不再随时间而变化(见图1曲线2、3)。因此,我们选择烧结温度900℃,保温时间4~6h的工艺。
图1 烧结温度保温时间与电阻率的关系Fig.1 Relationship between sintering temperature, holding time and resistivity
要达到 HR(10/588) ≥85,以 Cu 为骨架且不添加其它组分的 Cu - C 烧结坯是比较困难的(详见表1),必须对烧结坯进行后处理,使其硬度大幅度提高,方可达到要求。在这里我们选择复压工艺进行硬化处理。所谓“复压”是指粉末压坯脱模后(经热处理或不作任何处理)再作第二次模压处理,复压可使制品硬度显著提高。这是因为:第一、烧结坯制品存在内应力、晶格畸变、缺陷、质地较软,复压可以使这些不良因素有效恢复[3]。第二、复压过程中,烧结坯在模腔内发生蠕变,同时也使制品致密化,从而提高制品密度、硬度、强度和抗冲击载荷能力;第三、复压过程中,使烧结时由于再结晶产生的粗大晶粒因变形而破碎,从而使制品晶粒细化,硬度强度提高[4](二者硬度对比详见表3)。
表3 J100A烧结坯与复压件硬度值比较Table 3 Comparison of hardness values between j100a sintered billet and re pressed parts
实践证明,按上述工艺生产的J100A产品,其寿命均不少于30万次,已达到国外同类材料水平,静态性能与国外样件测试数据比较见表4。
表4 J100A与国外元件测试比较Table 4 Comparison between J100A and foreign component test
综上所述,我们可以得到以下结论:
1)按一定比例选用 Cu 粉与鳞片石墨粉及隐晶石墨粉等原材料,经混合、压制、烧结、复压等工艺过程,能生产出符合电梯主触器使用要求的触头材料。
2)添加一定比例的隐晶石墨,不仅可以提高制品硬度,而且还能提高其抗冲击韧性。
3)选择适当的烧结温度,使烧结坯具有尽可能小的电阻率,再进行复压变形处理,不仅可以使制品硬度大幅度提高,而且制品仍具有较低的电阻率。
4)后续我们进一步尝试,将该复压工艺应用到其它类电刷研制与生产中。诸如风电类电机以及工业电机等大规格碳刷,更加提升该类碳刷产品性能。