肖 勇
(福建省白马船厂,福建 福安 355011)
机油压力是考核柴油机工作是否正常的一项关键指标。机油压力异常指的是油压过高、过低或不稳定。油压过高时,机油会向四处飞溅,接合面易漏油,在曲轴箱中容易受热氧化变质,也增加了机油的消耗;油压过低时,将会因轴承供油不足而使磨损增强,严重时会发生重大的机损和安全事故;油压不稳定、波动会导致摩擦副之间的油膜不理想,使之产生半干摩擦甚至干摩擦,从而造成运转部件的磨损,使用寿命降低,甚至机损。
某浮船坞TBD234 V6型柴油发电机组在W6级修理后动车调试时,机油压力出现了异常波动现象,严重影响了该型柴油机工作的可靠性。本文通过系统排查,分析和确定了故障原因,并介绍柴油机改进后的试验验证结果。
某浮船坞配置3台TBD234系列柴油机组,2号TBD234 V6型柴油机因故障轮换了一台同型机后,试验时发现其机油压力频繁变化,范围为480~550 kPa,压力忽高忽低,压力表指针来回摆动。柴油机正常工作时机油压力应稳定无波动,该机明显存在波动异常的故障。
该台轮换的柴油机在换机前经过W6级修理,主要内容为:所有汽缸盖按工艺要求修理,更换了所有橡胶件,更换了所有主轴瓦和连杆瓦,更换了活塞环、滑油泵,检修了曲轴、活塞连杆、冷却器、滤器、增压器、淡水泵、高压泵、喷油器等部件。
TBD234系列柴油机润滑系统由机油泵,机油滤清器,机油冷却器,旁通阀,减压阀和油道、油管组成。它的功用是把具有一定压力和一定温度范围内的清洁机油,连续不断地输送到柴油机各摩擦面和需要冷却的部位,减少摩擦功的损失,缓和机件的磨损,把机件因摩擦而产生的热量带走,并清洗摩擦表面的磨屑和杂质,保证各部件的正常工作。该型柴油机机油流向图如图1所示。其中,实线箭头为机油通常流向,虚线箭头为机油达到一定压力(0.6 MPa)后增加的流向。
图1 TBD234系列柴油机机油流向图
根据柴油机润滑系统原理,机油压力异常波动的原因有以下几个方面。
1)机油压力表和传感器损坏。机油压力传感器里面有一个滑动电阻,利用机油压力推动滑动电阻的电位计移动,来改变机油压力表的电流,从而改变指针的位置。当机油压力表和传感器损坏时,指针将会来回波动。
2)油底壳机油量不足。柴油机启动前,需用油尺检查油底壳的机油量,油面处在油标尺上下限之间为宜。如果油量不足,机油泵吸空,空气进入润滑系统,就会造成机油压力异常波动。
3)机油滤清器脏堵时,减压阀(0.6 MPa)会频繁开闭,开启时油压卸放,关闭时油压上升,会出现压力异常波动现象。
4)机油冷却器脏堵时,旁通阀(0.6 MPa)会打开,机油不经冷却直接进入滤器,可能会引起压力异常。
5)旁通阀和减压阀弹簧变形或折断,开闭不灵。柴油机运转时,供油量剧增,会使阀门突然打开,机油压力下降,但因阀门开闭不灵,阀门可能无法及时回位,主油道要保持稳定的压力比较困难,出现油压忽高忽低的现象。
6)机油过脏过黏,堵塞吸油盘。当柴油机高速运转时,机油泵吸油量会因吸油盘阻力过大而明显减少,主油道供油不足,油压出现异常波动。
7)机油泵内部磨损,工作异常,造成滑油压力波动。
针对故障原因,按照先外后内,由表及里,由简到繁,按系分段,有顺序有步骤地检查、分析、判断。若检查结果与初步判断相符合,则证明判断是正确的。具体排查步骤如下。
1)拆卸机油压力表和传感器进行检修,并计量校正,并未发现异常,排除仪表造成的油压波动现象。
2)柴油机启动前已检查了机油油位在油标尺上下限之间,排除了曲轴箱滑油液面过低引起机油泵吸空而造成油压波动的情况。
3)拆卸清洗机油清滤器座,更换滤筒,装复后动机测试,未能排除滑油压力异常波动故障。
4)拆卸清洗机油冷却器,装复动机测试,未排除滑油压力异常波动故障。
5)拆卸旁通阀和减压阀检修,未发现异常,排除阀件损坏引起的压力异常波动。
6)排空油底壳滑油,用内窥镜检查吸油盘,未见脏堵,更换机油,停机时检查油量,油面处于油标上下限之间,动机测试,滑油压力忽高忽低,异常波动。
7)吊机拆卸油底壳,检查发现该型柴油机为干式油底壳,而一般船用TBD234系列柴油机未采用该结构,TBD234 V6型柴油机干式油底壳及油泵结构示意图如图2所示,内部配有2只油泵,一个是机油泵,一个是回油泵,2个泵均为齿轮泵,机油泵为两齿轮,回油泵为三齿轮。机油泵装在柴油机自由端左侧,由曲轴齿轮带动,一对油泵齿轮在曲轴齿轮带动下转动,吸入腔容积因齿牙不断分离而增大,机油从入口处进入泵体,充满齿槽。随着齿轮的转动被带到出口处,排出腔的容积因齿牙不断靠拢而减小,于是形成挤压而使压力升高,机油以一定压力泵入润滑系统。回油泵装在自由端右侧,也由曲轴齿轮带动,它是为干式油底壳的需要而设置的,通过2根进油管,把流回油底壳两端的机油,经回油泵送到油底壳中部的密闭部分,再由机油泵抽出。
图2 TBD234 V6型柴油机干式油底壳及油泵结构示意图
此次修理更换了机油泵。对比新旧2只机油泵可以发现,油泵外型存在一定差异,拆解后检查,油泵齿轮明显大小不一,新换油泵齿轮比原配油泵齿轮大,机油泵齿轮对比如图3所示,新泵排油量大于原泵,原泵排油量仅为75 L/min[1]。而从1991年开始,TBD234 V6型柴油机安装V8型柴油机的机油泵,增大了机油泵输出机油量[2]。由图2可知,回油泵从两侧吸油供给机油泵,机油泵从中间抽油形成油压,以使油供给柴油机各需要润滑部位。因机油泵油量加大,而回油泵油量未变化,造成两泵工作不匹配,即机油泵抽吸能力增大,但回油泵未发生改变供给不足,机油泵抽空,所以造成机油压力异常波动。
图3 机油泵齿轮对比
将原机油泵修复后,进行装机试验,发现机油压力波动异常故障消除。TBD234系列柴油机负荷试验结果见表1,表1中数据显示额定负荷时机油压力偏低。根据该型机厂家2001年版说明书和修理技术标准规定,额定功率时,机油压力值为0.40~0.60 MPa。因柴油机转速不同,机油压力值相差较大,机油压力低于0.40 MPa的现象较为普遍。厂家2011年版说明书作了相应修订,明确额定功率时,根据转速不同,滤清后机油压力分为3种情况:①1 800 r/min以下,要求0.35~0.60 MPa;②1 800~2 100 r/min,要求0.40~0.60 MPa;③2 100 r/min以上,要求0.45~0.60 MPa。而该机额定转速为1 500 r/min,额定负荷(100%)时最低压力要求应不小于0.35 MPa,表1中显示100%负荷时压力为0.31 MPa,显然不符合该型柴油机技术要求。
表1 TBD234系列柴油机负荷试验结果
TBD234系列柴油机机油压力低的故障树及排除方法如图4所示,而通过前面的分析及排查过程可知,本柴油机机油压力低的原因很显然是滑油泵的排油量减小所导致,与故障树中其他原因无关。
图4 TBD234系列柴油机机油压力低的故障树及排除方法
如何提高机油压力,又不会造成机油压力异常波动的故障,经分析研究TBD234系列柴油机的结构原理,其可行性方案有2个:方案一是更换大流量的机油泵及回油泵;方案二是改进该机的润滑方式,取消回油泵及管路,将干式油底壳润滑改为湿式油底壳润滑,机油泵改为现在TBD234 V6型柴油机所配的油泵。
考虑到方案一配备2只油泵,工序较复杂,易出现故障;同时目前船用TBD234系列柴油机均采用湿式油底壳润滑,和其它船保持统一,方便维护。故决定采用方案二进行改进,厂家也同意采用这一方案,并提供了改进需要更换的配件,TBD234 V6型柴油机干式油底壳改湿式油底壳需要更换配件见表2。
表2 TBD234 V6型柴油机干式油底壳改湿式油底壳需要更换配件
特别注意,因干式油底壳6缸柴油机平衡配重的扇形半径为82 mm、厚度为29 mm,而湿式油底壳6缸柴油机平衡配重的扇形半径为73 mm、厚度为45 mm;若不更换该配件,湿式油底壳安装后,部分曲轴转角平衡配重将与油底壳碰触,无法盘车和运行。TBD234 V6型柴油机平衡配重示意图见图5。
图5 TBD234 V6型柴油机平衡配重示意图
将TBD234 V6型柴油机干式油底壳润滑改为湿式,进行座台负荷试验,改进后TBD234 V6型柴油机负荷试验结果见表3,在额定转速1 500 r/min时,滑油压力始终稳定保持在0.40 MPa以上;更换平衡轴配重后,柴油机未见异常振动,符合修理技术标准,也满足船方使用需求。
表3 改进后TBD234系列柴油机负荷试验结果
TBD234系列船用柴油机润滑系统常见为湿式油底壳,其滑油压力低的故障较为常见,滑油压力波动故障较少,通过分析、排查和改装,明确TBD234系列柴油机机油压力波动是2只油泵工作不匹配、造成压力泵抽空所致,而机油压力低的原因为机油泵设计流量不够,并提出了相应的改进措施,可为该系列柴油机用户提供一定的参考。