王凯翔
摘要:本厂在机组投入使用2年后,发现个别6kV,400V电机运行过程中发现有电机温度过高,震动较大的问题。在1/2号机组大修期间,个别电机在更换轴承,调整间隙、对轮调中心后仍有震动过大的情况。针对这个问题,我走现场,查阅相关资料,同时分析电机参数和现场实际运行情况。根据本厂电机实际情况,我做了以下分析。
先调查情况,向运行人员询问电机故障前后的运行情况,再着重关注故障发生时电机的参数,以及现象。然后到现场进行观察,看设备表面有无损伤或异味,再手盘转动,看是否灵活。我首先分析了温度高的原因:
电机温度过高分为本体温度高和轴承温度高。
外部原因:电源电压不稳定,电机负载过大,环境温度高,冷却散热不良等等。
自身原因:绕组匝间短路,绕组接地,或者接线错误。
电机本体温度高可能的原因:
1.电动机过载运行引起温升过高,导致运行电流过大。
2.如果电机曾经维修,检查过,那么重新绕制的接线可能错误,星三角接线可能错误,过桥接线可能错误,同时线圈匝数也可能达不到额定容量。
3.电机运行故障造成了温升过高,电机可能有接地故障在,或者因运行中轴承损坏影响电机。
4.正反转频繁或启动次数过多。
在考虑电机自身温度高的同时,我也考虑了电机震动的可能性。震动也分为两方面,电磁震动和机械震动。现场经验判断告诉我要结合实际情况来分析问题。
电磁震动的原因:
1.定子三相磁场不对称,可能三相电压不平衡,电机定子绕组三相直流电阻不平衡等,这些都会引起定子磁场不对称,从而产生异常震动。
2.定子铁芯和定子绕组松动,导致电磁震动。
3.定转子气隙不均匀,偏差较大,导致电磁震动。
4.转子导体故障引起电磁震动。
5.电机底座地脚螺丝松动,底座强度差,使电机产生震动。
同时查阅资料了解,电磁震动在切断电源后震动会立即消失,震动时的频率接近电源频率的2倍,同时电磁震动与机座强度和电机负载有关,对照本厂电机发生的震动,发现燃机油系统88VG-1风机电机地脚螺丝松动,引起震动。4号机交流油泵电机定转子气隙过大,游隙过大同时轴颈处磨损。
机械震动方面:
1.电机转子不平衡会引起机械震动。转子质量分布不均,转子零部件脱落、位移,冷却风扇叶片损坏,转子通风孔积灰,联轴器偏心等原因都会引起机械震动。
2.轴承故障产生的机械震动,比如轴承负载过重,润滑不良,安装不正确,异物卡涩等。
3.电机在安装调试阶段未调整好,引起机械震动。比如电机不对中,联轴器装配不良。
本厂6KV、400V電机在投入使用一年的时间内发现的问题,做出以下总结:
1.日常巡检不到位,造成电机轴承缺油,需要加强日常巡检次数及质量,同时做好电机给油脂记录,这样在问题刚发生时就可以有效处理,避免设备事故扩大。
2.电机运行环境复杂,同时根据不同季节,应有针对性检查。夏天防止高温、过热,可加强巡检,关注温度测点的变化,应急情况可使用轴流风扇对电机进行临时冷却。冬天防止寒冻、投入加热器,做好环境封闭、加强巡检等措施。在油系统区域的电机经常会发生共振,电机带泵偏心等情况,或者化学区域会造成电机腐蚀、卡涩等,碰到这些我们可以采取移位、加装电机保护箱罩等措施。
3.不同电机应备有相应规格的轴承,油脂,在碰到机组运行、抢修时可节省大量时间。
4.提醒运行人员对可能发生故障的设备加强监视,在电机修后也需要加强对轴承温度、震动的监视。
5.对主设备和重要辅机设备的电气部分需要在班组内加强培训,做到人尽皆知,人均能做。
这次对电机故障的分析、整理不仅帮助我了解了现场的实际问题,在以后的工作中遇到电机故障,也可以帮助我更快的找到问题,解决问题。同时,电机故障也提醒我们,要做好日常巡检维护,要多注意电机的特征、运行环境等,发现问题要及时汇报、处理,才能保证电气设备在安全稳定的环境中正常运行。