新型油井含水化验装置的室内研究

2021-12-15 14:22梁恩武李丰辉王月杰张继伟郑中亮
化工管理 2021年34期
关键词:高含水膜片油水

梁恩武,李丰辉,王月杰,张继伟,郑中亮

(1.中海油能源发展股份有限公司工程技术分公司,天津 300452;2.中海石油(中国)有限公司曹妃甸作业公司,

天津 300459;3.中海石油(中国)有限公司天津分公司,天津 300459)

0 引言

在原油的生产和储运过程中,原油含水率的测试十分重要,直接影响到原油的开采、集输、计量、脱水、销售和冶炼等,影响原油的品质及开发成本[1]。原油含水率的准确测试对于确定出水、出油层位,估计原油产量、预测油井开发寿命、油井的产量质量控制、油井状态检测、数字化油田建设等具有重要的经济效益和社会效益[2-6]。

国内外科研工作者先后提出多种测试方法,包括离线测定方法及在线测定方法,在应用中虽取得一定的效果,但受限于技术和工艺水平,在测试精度、性价比、全程测试、安全环保等方面还存在诸多的问题[7-10]。

中海油海上某油田边底水能量强,含水上升快,随着油田的开发,目前综合含水达94%,含水>60%的高含水油井占到总井数约4/5,含水>90%的特高含水油井占到总井数约60%。产液优化调整及侧钻决策的主要依据之一是单井含水率状态。

因此,海上某油田对高含水井含水率测定的精度提出了更高的要求,目前现场使用离心法,由于高含水井油量少、取样量有限、取样杯粘附原油、离心管小、肉眼读取误差等限制,含水率测定精度有限,给油藏分析决策带来一定困难。针对海上某油田研究的新型油井含水化验装置,采用过滤法原理,与常规工艺方法互相验证,提升高含水井含水化验精度。

1 新型油井含水化验装置

1.1 总体结构

该新型油井含水化验装置如图1所示,包括原液罐(内壁附着超疏油涂层)、清液罐、称重模块、膜组件(内部密封油水分离膜)、电源系统、真空泵及交互模块。

图1 化验装置结构图

1.2 工作原理

开发的高效油水分离膜材料(亲水疏油材料,密封在膜组件中)能有效阻隔油水混合物中的油组分,达到油水分离的效果。准确测定产出液总质量(M)及过滤水质量(M1),再加上膜组件残留水质量(k),自动计算精准的井液含水率,提升高含水油井含水率测定的准确性和效率。

1.3 创新点

(1)具有一系列不同体积的大容量装置,根据各井生产情况采用不同体积的大容量装置延长取样时间,利用取样体积放大的方式减小井液波动造成的测试误差。

(2)利用可拆装的取样桶(内壁超疏油涂层),同时现场取样及化验室过滤,防止了产出液转移过程中的原油粘附损失,增加称重模块,避免了使用人眼读取体积出现的误差。

(3)含水测定增加油水分离膜,油水相快速分离,通过精确的过滤水重量/产出液总重量计算含水率,测试更快更准确,提高工作效率,更好地指导生产。

(4)取样及测定装置清洗方便,可循环使用,环保经济。

2 室内效果分析

2.1 理论数据对比

如表1、图2所示,前期利用水质较好的现场油水样进行室内效果分析,见序号1、序号2数据,新型油井含水化验装置含水率测定结果和标准液理论数据进行比对,误差在±0.5%以内,单次检测在15 min以内。其中标准液制备方法:中海油海上某油田油水样,破乳后利用分液漏斗油水分离,得到纯油及纯水(含有少量杂质,水质较澄清),按照预设的含水率,取一定质量的纯油及纯水,倒入原液罐中,即可得到标准液。其中疏油层为3 μm孔径水下超疏油-超亲水纤维素膜(直径20 cm)。其中k值为膜组件残留水质量,根据20组标准液测试,标定出k值为18 g。其中真空度-60表示-0.098×60%=-0.059 MPa。

表1 理论数据对比

图2 室内测定误差情况

如表1、图2所示,整改后利用水质较差的现场油水样进行室内效果分析,主要针对前期工艺无法满足现场存在的水质较差的油井测定,出现堵膜测定中止、漏油等问题,最终确定序号9为最终的现场测定方案,新型油井含水化验装置含水率测定结果和标准液理论数据进行比对,误差在±0.5%以内,单次检测在15 min以内。其中标准液制备方法:中海油海上某油田油水样,破乳后利用分液漏斗油水分离,得到纯油及纯水(含有多种杂质的油井浑水),按照预设的含水率,取一定质量的纯油及纯水,倒入原液罐中,即可得到标准液。

序号3中,复合膜片为10 μm孔径水下超疏油-超亲水纤维素膜+5 μm孔径SiO2亲油-疏水膜+10 μm孔径水下超疏油-超亲水纤维素膜+5μm孔径SiO2亲油-疏水膜+100 μm孔径海绵亲油-疏水膜+10 μm孔径水下超疏油-超亲水纤维素膜(共6层膜,排列顺序为从原液罐至清液罐),直径20 cm,标定出k值为52 g,最终过滤速度40 min未完成,不满足要求,分析原因是膜片层数过多。序号4中,减少膜片层数到4层,标定出k值降为34 g,最终过滤速度为34 min,不满足要求,分析原因是油井浑水堵塞其中一层膜片,导致过滤速度偏慢。序号5中,将最后一层海绵层更换为砂芯层,过滤速度为47 min,且误差超过±0.5%,分析原因为油井浑水堵塞第一层疏油层,导致过滤速度偏慢。序号6中,改变膜片排列顺序,将孔径大、膜片厚的海绵层放在第一层,过滤速度为9 min,精度、速度满足要求。序号7中,样品经过加热80 ℃、OP-10 2.5 mg/L、乳化机3 000 r/min处理,模拟现场井口产出液刚取出的状态,但误差达到3.45%,过滤速度明显加快,分析原因是高温对复合膜(尤其是海绵层)的亲水、疏水性能产生影响,导致k值波动较大。序号8、序号9中,重新验证序号6的测定稳定性,真空度降为-15至-45,防止真空过大漏油,原油已渗过第3层膜片,极少量到达第4层膜片,因此膜片层数最少4层,要求样品静置到常温,测定精度、速度满足要求,确定为最终的现场测定方案。

2.2 专业机构数据对比

如表2所示,前期利用水质较好的现场油水样,针对含水率>90%的高含水油井,任意选取中海油海上某油田3口井产出液进行含水率测试验证,与专业机构中海油实验中心测试结果对比,误差在±0.5%以内,单次检测在15 min以内。序号3中新型油井含水化验装置测试,测得过滤水中含油103 mg/L,不影响测定精度,且过滤油中无水滴,表明油水分离膜片-单层膜精细过滤性能良好,可以保证测定精度。

表2 专业机构数据对比

3 结语

本文研究了一种具有离线取样检测功能的新型油井含水化验装置,可以提升高含水油井含水率测定精度,针对含水率>90%的高含水油井,与标准液理论数据、专业机构数据进行比对,测试误差均在±0.5%以内,测试时间控制在15 min以内,满足现场更准、更快、更便捷的含水率测定需求,使原油产量分配更精准,提限液优化、侧钻判断更科学。最优测定条件为:油水样静置到常温,膜片为4层膜/20 cm/海绵层-疏油层-砂芯层-疏油层,k值为52 g,真空度为-15至-45。

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