尹雪松 李铁 赵秀侠 储伟 丁宏伟 刘守伟 程宗乔
摘 要:本文针对汽车前保下垂这一现象进行研究,总结了影响前保下垂的几个因素,为后续车型问题改进提供依据。
关键词:前保下垂;问题改进
1 引言
汽车保险杠是吸收和减缓外界冲击力、防护车身前后部的安全装置。汽车前保险杠除了保持原有的保护功能外,还要追求与车体造型的和谐与统一,追求本身的轻量化。目前轿车的前保险杠以塑料为主,人们称为塑料保险杠。鉴于塑料特性,尺寸稳定性差,容易变形,以及前保自身安装点为悬臂结构等因素,造成了前保与发盖间隙不满足尺寸定义要求,本文针对于前保下垂这一现象进行分析,找出具体原因,为后续车型问题改进提供依据。
2 现状
前保险杠格栅亮条与发动机盖的主流配合形式,存在以下两种结构形式:“天包地”和“对接”,此两种结构受塑料保险杠及车身结构特性的影响,均出现不同程度下垂现象,导致前保险杠与发动机盖、前保险杠与前大灯的间隙等不满足产品设计的定义要求,即顾客最终在市场上看到的俗称“龇牙咧嘴”的现状,影响汽车外观,最终影响车辆的销售。本文针对奇瑞内部代号为T1D/T1C车型的前保下垂现象展开一系列的原因分析、驗证、数据采集及最终解决方案的实施等,并为后续车型设计提供建议结构。
3 原因调查分析及验证
3.1 数据采集
※T1C项目的前保险杠格栅亮条与发动机盖匹配后的间隙数据采集
※T1D项目的前端系统下垂验证数据采集
对以上两个车型采集的数据进行分析,T1C项目经过动态路试50KM后,前保险格栅亮条下沉,两个端头间隙变化最大,最大变化1.5mm;T1D项目装配前保险杠后,前保险杠与发动机盖的间隙超差DTS定义值1.3mm左右,两个车型的前保险杠均出现下垂现象。
3.2 原因调查及分析
3.2.1前保险杠格栅安装点车身结构影响
对其前保险杠格栅安装点对应的车身安装支架进行分析,两个车型的支架均为悬臂结构且Z方向为搭接结构,不可调整;强度及实际制造后的尺寸不能满足装配要求,排查如下:
同时对T1D项目的车身支架强度从CAE理论计算及实物进行了验证,CAE理论计算结果为(下图1):P3/P5点刚度最弱,其次为P1/P7点;此四点均为前保险杠上格栅总成在车身上X方向最前端的安装点,因此其刚度的大小,在前保险杠系统下垂的影响因素中起到至关重要的作用,通过它的支撑刚度来适当弥补保险杠塑料件特性带来的下垂风险。
3.2.2 前保险杠格栅总成塑料特性
塑料前保险杠格栅安装总成自身的结构强度,决定着外饰与车身装配后呈现的间隙&面差匹配的效果;排查结果如下:
※前保险杠上格栅总成非一体件,结构软,易翻折拉长;安装点到其造型最边缘长度达到214mm;悬臂长度的比例达到1:1.6倍。
※前保险杠格栅总成自身结构强度偏软,格栅与前保本体缺少连接紧固点,不满足匹配需求;
3.3 对策实施及实车验证
此问题暴露在实车阶段,综合考虑项目的开发成本及周期,只能在现有结构的基础上采取最小的结构优化,保证项目的开发周期、成本和最终的外观匹配质量。
3.3.1对策实施
前保险杠格栅安装点对应的4个车身安装支架及托起前保险杠本体的2个中支架在Z向均抬高2mm,偏离理论设计状态,形成过程工艺数据并对其数据进行固化;后期尺寸维护参照固化后的值执行。
※前保险杠格栅安装点对应的车身安装支架X向加长40mm设计,由原来的99mm设计为140mm,缩小悬臂比例;通过车身支架托起前保险杠自身的重量,减小前保险杠塑料件偏软特性带来的下垂影响。
※前保险杠格栅总成自身结构加强,并在格栅与前保本体之间增加连接紧固点,保证自身结构强度满足匹配需求。
3.3.2实车验证
通过以上措施的体现,对T1C/T1D项目进行验证数据分析结论后如下:
※50km高温状态,间隙变大且最大变化量为0.8mm;拆除气弹簧,间隙略回缩,最大影响量0.3mm;
※50km高温状态,平度变大且最大变化量为0.6mm;拆除气弹簧,平度基本恢复,最大影响量0.8mm;
※冷却后,间隙平度变化在0.3mm内。
综上冷车与热车状态下,最终的前保险杠与发动机盖、前大灯、翼子板之间配合的间隙&面差均满足产品设计状态和DTS要求,呈现完美的整车匹配外观质量。
4 后续车型规避方法
针对T1D/T1C出现的前端系统历史问题总结,后续从SE阶段、试制阶段、VFF阶段三个阶段开展工作,具体操作方法如下:
4.1 SE阶段:排查外饰前保或格栅悬长、水箱横梁支架悬长并推动产品从结构上制定相应措施,具体如下:
(1)前保险杠格栅总成在系统布置时,将悬臂长度缩小,避免设计结构带来的下垂风险,格栅悬长控制在130mm±10mm以内;格栅总成自身结构设计,要保证其强度,满足安装后的尺寸位置需求。
(2)前保险杠格栅总成安装点对应的车身支架,悬臂长度控制50mm±10mm以内,并将支架实现Z向滑动搭接,实现Z向调整,保证最终的支架尺寸精度;
(3)在车身水箱横梁总成中间位置增加中支架托起前保险杠本体的重量,减少下垂的风险,如图2所示。
4.2 试制阶段:在试制车挂重物验证、实物前保验证,验证产品结构是否有效,是否需要设变或优化;
4.3 VFF阶段:搭接路试实施50km路试动态验证,验证整体稳定性。
5 结束语
通过已开发车型前保下垂原因的分析、验证、数据采集,以及最终解决方案的实施,为后续车型提供了前保下垂的规避方法,最终实现了前保下垂问题的前移。