(山西漳电大唐塔山发电公司,大同 037001)
当前我国电网建设规模逐渐扩展,人们用电需求增加,电力企业更要重视电力输送的品质,确保供电稳定安全。传统的电力管控系统发展较为缓慢,无法满足当前供电系统规模,这便需要对发电机组的协调系统进行优化,通过优化控制逻辑,改进负荷控制等方式,从而降低经营成本,确保供电安全稳定。
以某地600 MW火力发电机组为例,锅炉采用亚临界中间再热控制循环炉,配备六套正压直吹式制粉系统;汽机采用四缸四排单轴凝汽式汽轮机;DCS的型号为INFI-90,具有DAS、FSSS、SCS等功能;ETS由西门子生产的S5PLC构成,汽机旁路采用AV6+控制系统。该机组的运行方式为:以燃煤为主要燃料,在制粉系统中将煤变成粉末状,利用配风运送到锅炉之中,再利用产生的热能将水转变为蒸汽,在蒸汽作用下驱动汽轮机使其高速运转,由此推动发电机转动,并反复切割磁力线形成电力,实现火力朝着电力的转换。上述环节的连接需要做好各设备的协调工作,促进发电系统正常运转。
在该机组工作中,在提高目标负荷时应对调门开度进行调节。当指令强度增加时,整体机组延迟性发生变化,且锅炉燃烧需要一定时间,由此产生的延迟对热量的监控准确度产生不良影响,无法做到及时反馈,难以准确掌握实时燃烧状态;当升降负荷时,升速率会发生改变,负荷指令前馈输出固定值,如若单纯凭借汽轮机能量需求信号、热量信号差值改变燃料量,将导致压力响应速度降低,稳态偏差也很难被迅速消除,引发主控气压响应缓慢问题。
该机组内部汽轮机符合响应缓慢、机前压力波动量之间存在矛盾关系。当负荷提升时,应使负荷响应速度得到保障,这便要求提高调门的调节速度,并利用锅炉蓄热,但此举将致使主汽压力迅速降低。要想保障该项指标平稳,便无法使负荷响应速度达到标准,使锅炉燃烧与蒸汽量更加稳定。通常情况下,可通过适当牺牲负荷响应速度的方式,使主蒸汽压力稳定度得到保障。但是,在AGC投入运行后,网调更注重负荷响应速度,因此势必要对原本控制策略进行优化,不但使主蒸汽压力波动量得到保障,还要确保AGC与负荷响应速度相符[1]。
该机组通过燃烧的方式,使燃料在化学反应下形成蒸汽驱动发电机运转,由此产生电能。在此过程中,燃煤在制粉系统的作用下变成煤粉,经过锅炉一、二次风系统配风后投入锅炉中燃烧,将低温的水转变为高温蒸汽,再在汽轮机内部驱动汽轮机,以3 000转/min的速度促进发电机旋转切割磁力线,实现动能与电能间的转换。在此过程中,对机组负荷调节性能具有决定性作用的因素为:制粉系统类型、汽包类型、主汽调门特点、炉内热量交换特点等等。在该机组中采用的是HP963型号的直吹式制粉系统,通过给煤机运送磨煤机磨成煤粉后,由一次风送入锅炉之中。锅炉的功能在于通过燃烧的方式,将煤从化学能变成热能,通过煤量与送风量的变化,对高温高压蒸汽数值进行调整。本文重点分析锅炉燃烧能量转换,用以下传递函数表示:
式中,Bm代表的是燃料量;Ts代表的是蒸汽流量。在该机组的汽机中,主要包括高中低压缸,其中高压缸为单缸,中低压缸为对缸设置。主蒸汽通过汽轮机主汽门、调门进入调节级后开始做功,排汽进入锅炉后再热器后进入中低压缸做功,最后排入凝汽器中冷凝成与环境温度相关的水、热量,并经过循环冷却水带走。在该机组中,可通过2台冷却水塔冷却,用汽设备流通阻力关系式为:
式中,Rt代表的是动态流通阻力系数;Kt代表的是调节阀静态放大系数;μt代表的是调节阀开度。
3.2.1 缩小制粉系统延迟
根据上文分析可知,因蒸汽热量很快便可转变为电负荷,机组负荷对锅炉相应速度具有决定作用,属于延迟较大的高阶惯性环节,与锅炉类型、制粉系统息息相关。因该厂采用炉跟机为基础的协调控制模式,在调门快速响应AGC指令时,由主汽压力变化幅度对煤量增减进行动态掌控。在此基础上,制粉系统延迟对主蒸汽变化产生较大影响。在AGC投用后,负荷指令并非为平滑曲线,而是为锯齿状波动,在锅炉稳定状态下,如若过度调节制粉系统延迟,将使PID控制器积分作用提升,导致系统震荡。对此,可增加磨煤机热风门超调功能。在加负荷过程中,煤量迅速提升,此时超调开大磨煤机热风门,使设备内的存粉被迅速吹出,此时负荷指令降低没有明显变化。同样的道理,当负荷降低时,热风门超调关小,粉量由此降低。风量超调环节使锅炉负荷发生改变的基础上,迅速超调热风门,可使磨煤机出粉速度超过供粉速度[2]。
3.2.2 超调功能优化
因该机组为直吹制粉系统,从客观角度来看具有较大负荷延迟,这就需要对煤量进行适量的超调,不但使AGC指令增加后的煤量得以弥补,还需要更多煤量回复主汽压力。超调的煤量增加,则持续时间缩短,主汽压力波动范围缩小,但对锅炉扰动程度增加;而超调煤量较小,持续时间应延长。在原本控制逻辑中,采用主汽压力的微分机组对压力变化进行控制。在加负荷状态下,调门开大,主汽压力与预定值相比差值为△P,当锅炉指令增加后,应适当对其超调,直到归路负荷大于电负荷后,主汽压力回升到预定值,即△P的数值为0,此刻超调量也清零。如若△P的数值与所需量相近,可适当缩小超调幅度。但因该机组处于429MW以内,负荷段可采取滑压运行的模式,在低负荷情况下,主汽压力应随着负荷变化而发生改变,且具备一定的耦合效应。对此,在本次优化中应在原本协调系统的基础上,采用与AGC负荷指令相对的煤量作为前馈信号。
3.2.3 负荷控制改进
协调系统的TM可对汽机调门开度进行控制,汽机侧PID调节单位输入It超过0时,TM调门开大,当It的数值小于0时,则TM调门关小,因此PID的调节作用较强,可加速系统平衡,也就是It的数值为0。在优化后的协调控制系统中,汽机侧控制模式间根据状态不同发生改变,即“加负荷”“稳定”“减负荷”三种。与常规炉跟机相比,稳态与原协调方式一致。在汽机加负荷状态下,当△P数值处于0到m之间时(m为常数,本文取0.4 MPa),则N的数值与N0相同,其中N为电负荷,N0为负荷指令。可见,在加负荷状态下,主汽压力降低到特定数值时,电负荷与负荷指令具有正比关系,与电网加负荷速率要求相符;当△P的数值小于0时,则N>N0,说明如若主汽压力数值固定或者偏高,电负荷便会超过负荷指令,使负荷速率加快;当△P超过m时,则N 针对原本方案中的不合理之处,在升降负荷过程中,通过负荷指令前馈作用与汽机主控指令相加的方式,使负荷得以改变;再利用PID对负荷进行细致调节,这样不但可提高负荷响应速度,还可节约更多超调时间。将热量信号重新校正后,使各项参数得到优化,热量信号也变得更为精准可靠。在优化完毕后,网调对该厂的一次调频进行验收。在一次调频验收中,将调频指令的最大值设置为±24NIW,对负荷响应速度、燃烧量、主汽压力等关键参数进行观测。优化结果为:在一次调频瞬间升降24NIW负荷中,主蒸汽压力波动的最大值为±25 MPa,燃料量变化值为±26,实际负荷响应速度加快,各项指标均与网调相关规定相符;在AGC验收中,投入AGC,分别开展升降40NI认负荷扰动试验,该试验速率为6NIW,对实际负荷响应速度、主汽压力、燃烧量等指标变化进行观察。优化结果为:与以往相比,各项指标经过优化后更加符合现实要求,有助于电力品质提升,促进供电系统的稳定运行。 综上所述,火力发电机协调系统具有发电率高、经济性强、安全稳定等特点,为了满足当前供电新要求,对该系统进行优化调节显得十分重要。在实际应用中,要求采用反偏差函数法对负荷压力耦合问题进行解决,减少不良因素对系统运行产生的干扰,最大限度的降低反应延迟,使反馈速度得以提升,数值更加精准可靠。将优化后的系统投入到工作中,可使供电品质更加良好,用户的供电需求得到充分满足。3.3 效果分析
4 结束语