覃岳彬
(南方有色金属集团有限公司,广西 河池 547299)
湿法炼锌技术因其高回收率、低能耗等优势,在锌冶炼行业中占据着主要地位。但是随着人们对环保问题越来越重视,湿法炼锌技术因其颗粒物污染而备受诟病。在湿法炼锌的电解工段,电解液中的氧气会携带硫酸液滴从表面破出,这些酸雾除了对设备有着强烈的腐蚀性外,对操作人员的健康也有着很大的影响。本文主要基于超声技术对锌电解过程中产生的酸雾进行抑制,希望能为超声技术在湿法炼锌中的应用提供参考。
本次超声电解实验在中试规模的电解设备上进行,采用尺寸为1.30m×0.90m×0.30m 尺寸的聚丙烯电解槽;实验中涉及的电极与相关企业电解设备尺寸相同,极距为60.0mm,包括两个950mm×620mm 的阳极和一个1000m×666mm的阴极。锌电解液主要包括H2SO4(150g/L)、Zn2+(40g/L)、Mn2+(7g/L),电解液温度保持在40±1.0℃,同时依照实际生产中Zn2+的消耗速率不断补充Zn2+。依照试验的实际需求,将上述设备分为两组,一组为对照组,一组为试验组,实验组设备另添加由六组超声振板和超声控制器组成的超声系统(总功率为16.0KW,单位体积功率为0.7W/mL),和相应的冷凝系统,保证电解液保持在40±1.0℃。
颗粒物采样装置有集气罩、管道、风机和喷淋塔等部分组成,整体流速为7.0~7.8m/s,满足采样需求。颗粒物的采集采用等速采样法,采用总烟尘平行采样仪,将颗粒物收集于称重后的滤膜上,每次平行实验采集4 个平行样,每个平行样采集15min。采样前后,将滤膜置于干燥皿中稳定48h,利用万分之一电子天平对滤膜称重并记录,计算其差值得到颗粒物样品的质量,结合采样时间和采样流量等信息计算得到颗粒物的质量浓度。然后,将剪碎的滤膜置于带盖离心管中,加入10mL 超纯水,超声萃取40min,使得H2SO4充分溶解在水中,再采用pH 计对水中的H+进行检测,即可得到通过滤膜采集的颗粒物中的硫酸雾浓度。
基于上述超声电解实验的设备和技术,本次研究将对照组分为了3 组,每组进行四次试验。对照1 组第一次试验的PM 浓度为8.6213mg/m3,硫酸雾浓度为1.0406mg/m3;第二次试验的PM 浓度为6.0206mg/m3,硫酸雾浓度为1.1028mg/m3;第三次试验的PM 浓度为9.5502mg/m3,硫酸雾浓度为1.3541mg/m3;第四次试验的PM 浓度为8.8311mg/m3,硫酸雾浓度为1.3055mg/m3。
对照2 组第一次试验的PM 浓度为10.1334mg/m3,硫酸雾浓度为2.0313mg/m3;第二次试验的PM浓度为8.8147mg/m3,硫酸雾浓度为2.0052mg/m3;第三次试验的PM 浓度为9.7263mg/m3,硫酸雾浓度为2.0806mg/m3;第四次试验的PM 浓度为4.3450mg/m3,硫酸雾浓度为0.9135mg/m3。
对照3组第一次试验的PM浓度为8.0315mg/m3,硫酸雾浓度为1.1553mg/m3;第二次试验的PM 浓度为10.0318mg/m3,硫酸雾浓度为2.0051mg/m3;第三次试验的PM 浓度为9.1142mg/m3,硫酸雾浓度为2.0720mg/m3;第四次试验的PM 浓度为8.6840mg/m3,硫酸雾浓度为1.8611mg/m3。
基于对照组的结果,在传统电解实验中,颗粒物的排放浓度为9.21±0.56mg/m3,硫酸雾排放浓度为1.82±0.29mg/m3。
基于其他条件相同的情况下,本次研究同样将试验组分为了三组,每组进行四次试验。
试验1组第一次试验的PM浓度为7.2354mg/m3,硫酸雾浓度为1.3814mg/m3;第二次试验的PM 浓度为7.7402mg/m3,硫酸雾浓度为1.0441mg/m3;第三次试验的PM 浓度为7.2360mg/m3,硫酸雾浓度为1.5113mg/m3;第四次试验的PM 浓度为7.0486mg/m3,硫酸雾浓度为1.0547mg/m3。
试验2组第一次试验的PM浓度为3.8134mg/m3,硫酸雾浓度为0.7457mg/m3;第二次试验的PM 浓度为5.0118mg/m3,硫酸雾浓度为0.8101mg/m3;第三次试验的PM 浓度为4.5401mg/m3,硫酸雾浓度为0.8548mg/m3;第四次试验的PM 浓度为4.2353mg/m3,硫酸雾浓度为0.8408mg/m3。
试验3组第一次试验的PM浓度为3.6051mg/m3,硫酸雾浓度为0.6509mg/m3;第二次试验的PM 浓度为3.4720mg/m3,硫酸雾浓度为0.6606mg/m3;第三次试验的PM 浓度为3.1122mg/m3,硫酸雾浓度为0.6033mg/m3;第四次试验的PM 浓度为4.0137mg/m3,硫酸雾浓度为0.5372mg/m3。
基于试验组的结果,在进行超声技术优化后,锌电解过程中的颗粒物的排放浓度为5.07±1.61mg/m3,硫酸雾排放浓度为0.83±0.23mg/m3。
可以看出在采用超声技术前后,颗粒物排放浓度由9.21±0.56mg/m3变成了5.07±1.61mg/m3,下降幅度为45.5%;硫酸雾排放浓度由1.82±0.29mg/m3变成了0.83±0.23mg/m3,下降幅度为52.5%。
超声通过减少气体产生量减少颗粒物和硫酸雾的排放。颗粒物来自于气泡的爆破,气体量的增加会导致气泡数量或尺寸的增加。根据相关研究的计算数据:在恒电流电解中,气体产生量与气体生成反映的电流效率成正比。
根据实验的数据,传统电解试验的Mn 电流效率为1.29%,超声电解试验的Mn 电流效率为20.59,说明超声增强了Mn 在阳极的电化学反应。在传统电解中,阳极反应主要有析氧反应、Pb 的氧化反应以及Mn2+的氧化还原反应,其中析氧反应和Mn2+的氧化反应的电流效率分别为98.7%和1.29%左右(由于Pb 的氧化反应在电流效率中占比很小,在同其他阳极反应比较时可忽略不计),对于恒电流电解来说,Mn 电解反应的增强可能会使得析氧反应减弱,在本次试验中,析氧反应的电流效率从98.7%降至79.4%。由于电流密度相同,因此O2产生量减少了19.3%。另外,超声也会通过增强锌沉积而减少析氢反应的电流效率,进而减少H2 产生量,由此可以看出在本次试验中,超声的引入使得析氢反应的电流效率从61.8%降至39.3%,H2 的产生量减少22.5%。因此,反应中气体产生总量减少,使得酸雾以及颗粒物减少。
在采用超声技术前后,颗粒物排放浓度由9.21±0.56mg/m3变成了5.07±1.61mg/m3,下降幅度为45.5%;硫酸雾排放浓度由1.82±0.29mg/m3变成了0.83±0.23mg/m3,下降幅度为52.5%。同时,超声增加了锌电解的电流效率且降低了能耗,是一种具有应用前景的酸雾抑制技术。