须琳 徐晨 汪英伦
摘要:变压器的安全可靠性主要取决于其绝缘性能,长时感应耐压(AClongduration,ACLD)带局部放电测量试验是一项考核其绝缘结构可靠性的重要试验。本文以国投新集电力利辛板集电厂一期2×1000MW机组工程500kV主变压器为例,具体分析了长时感应耐压带局部放电测量试验工作情况与注意事项,以期可供参考。
关键词:变压器;长时感应耐压;局部放电;试验
1 引言
在电力系统中变压器占据核心地位,投运前做好相关试验工作是保证电压器后期稳定运行的关键。长时感应耐压带局部放电测量试验是投运前试验项目之一,其可有效检查变压器绝缘,还可通过局部放电测量及时发现设计不当、工艺不良以及各种外界因素所致的內部缺陷,本文主要围绕此试验展开详细分析。
2 变压器基本情况
国投新集电力利辛板集电厂一期2×1000MW机组工程500kV主变压器采用中性点直接接地方式,发电机与主变压器间采用全连式离相封闭母线连接,具体变压器参数如下表1所示。
本次对#2主变压器进行感应耐压试验带局部放电测量试验,本次试验为变压器现场安装后投运前进行的交接试验,确认变压器绝缘状况是否良好。
3 试验工作内容
3.1试验电压及加压程序
结合相关规范与变压器实际情况,此次现场局部放电试验加压程序如下图1所示。其中,预加电压U1=1.7Um/ =539.84kV;测量电压U2=1.5Um/=476.33kV;U3=1.1Um/=349.31kV;Um为500kV系统最高电压550kV。
电压施加时,不超过U3/3电压情况下,接通电源并增至U3,维持5min,读取放电量值;无异常继续增加电压,增至U2,维持5min,读取放电量值;无异常继续增加电压,增至U1,开展耐压试验,耐压时间(120×50/f)s;降压,由U1降至U2,维持60min,实施局部放电观测,此阶段每5min读取一次放电量值;60min后,降压至U3,维持5min,读取放电量值;降压,降低至U3/3以下并切断电源,完成加压程序。
3.2试验设备布置
试验设备布置在被试主变前的巡视道上(见图2)。
3.3试验接线
本次试验采用低压励磁、对称加压接线方式,见图3所示。
Tr—单相中频试验变压器(450kVA、±25kV/350V、30~300Hz);
L—补偿电抗器;MI1—局部放电检测阻抗;a、x—低压绕组两端,
A—高压端,O-中性点。
3.4各级电压计算与试验设备选择
3.4.1各级电压计算
局放试验时,当局部放电测量电压按1.7Um/计,且试验时高压分接开关置于第1分接位置,励磁变高压侧选取X1、Y1档短接接地,25kV档对称输出,低压侧选取350V(考虑变频电源额定输出为0~350V,若取400V则UA时不满足条件),变比为50Kv/350V,变压器及励磁变各侧电压计算如下:主变高、低压电压比:K1=551.25//27=11.79;励磁变高、低压电压比:K2=50000/350=142.9。
(1)当高压A相线端试验电压为:UA=1.7Um/=1.7×550/=539.84kV时,低压ax相间试验电压为:Uax=UA/K1=539.84/11.79=45.78kV;励磁变低压侧电压为:Uax‘=Uax/K2=45.78/142.9=320.5V。
(2)当高压A相线端试验电压为:UA=1.5Um/=1.5×550/=476.33kV时,低压ax相间试验电压为:Uax=UA/K1=476.33/11.79=40.40kV;励磁变低压侧电压为:Uax‘=Uax/K2=40.40/142.9=282.7V。
(3)当局部放电测量电压按1.1Um/计,变压器各侧电压计算为UA=1.1Um/=1.1×550/=349.31kV时,低压ax相间试验电压为:Uax=UA/K1=349.31/11.79=29.63kV;励磁变低压侧电压为:Uax‘=Uax/K2=29.63/142.9=207.3V。
试验回路中与试验电压对应的各级电压数值如下表2:
3.4.2升压变压器变比选择
因被试变压器低压侧在1.7Um/试验电压下低压侧电压为45.78kV,升压变压器使用一台即足够。升压变压器高压侧有5kV、25kV、60kV绕组各两对;低压侧绕组两对,均具有350V、400V、450V抽头。根据本次试验情况与变频柜参数,升压试验变压器高低压侧电压选择两个25kV套管输出额定±25kV,X1、Y1短路接地,其余绕组套管悬空,低压侧选择两个绕组的0~350V并联。
3.5试验回路参数估算
补偿采用四台电抗器35kV/8A/6H(或35kV/12A/3H)。
3.5.1变频电源工作点估算
试验时,补偿电抗器采用4台35kV/12A/3H两串两联,等效值为70kV/24A/3H。
电感量:L=3H。
主变压器HV-LV及地电容量:24.37nF。
估算该变压器高压侧入口电容集中参数值:24.37/3=8.12nF。
变压器高压对低压变比:k=551.25//27=11.79。
高压侧电容量换算到低压侧电容量:8.12×k2=8.12×11.792=1129.18nF。
主变压器LV-HV及地电容量:55.98nF。
由此可得,低压侧对地总电容:(1129.18+55.98)/4=296.29nF=0.296uF。
因此变频电源谐振频率:f==168.89Hz(L=3H,C=0.296×10-6F)。
3.5.2电抗器补偿容量估算及其配置方案
试验频率下容性无功功率估算如下:Qc=U2ωc=(1.5×550//11.79×103)2×2×3.14×168.89×0.296×10-6=512kVar。
试驗时电抗器的视在容量:S=70×24=1680kVar。
电抗器补偿效率:η=512/1680=30.5%。
此时,升压变压器变比:50kV/350V=142.9。
3.5.3变频柜电流计算:
变压器低压侧有功电流:I=265.8/45.78=5.81A。
此时变频柜输出侧(即励磁变压器低压侧)电流:5.81×142.9=830.2A。
变频柜输出功率约为主变的空载损耗265.8kW,变频柜效率约为75%,因此变频柜输入端需提供容量265.8/0.75=354.4kVA,电源输入电流应为:354400//380=538.5A。
由此计算可得,连接升压变压器低压侧与变频柜电缆截面须在240㎜2以上,变频柜380V侧与试验电源侧连接电缆截面在120㎜2以上。
3.5.4预加压时间计算:
根据换算公式,在试验频率为168.89Hz下,预加压时间为:T2=6000/168.89=35秒。
4试验结果与分析
4.1试验结果
本次试验结果如下表3所示。
4.2试验分析
试验时,B相电流最小,频率比A、C低4-5Hz,原因:无功方面:A相整个磁路长,电容小,容抗大,需要补偿的无功较小,因此相比B相,电抗器输出无功较小,因此频率大;有功方面:磁路长,电阻大,电流小。综上所述,B相电流较小。但是无功电流较小,对整体电流影响微弱。
5结语
综上所述,电力变压器是电力系统的重要设备,长时感应耐压带局部放电测量试验不仅是产品出厂例行试验之一,还被选为现场交接验收的重要试验。通过科学开展长时感应耐压带局部放电测量试验工作,可准确判断变压器的绝缘状况,有效衡量电力变压器质量,为电力系统安全运行提供保障。
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作者简介:须琳(1981-),男,江苏无锡人,工程师,本科,研究方向:发电机组及变电站调试,涉网。