往复压缩机级间出口温度高原因分析

2021-11-23 12:53曹翰林
商品与质量 2021年19期
关键词:气阀活塞环丙烯

曹翰林

中石化股份有限公司天津分公司烯烃部 天津 300270

天津石化聚丙烯车间丙烯循环往复压缩机PK301采用日本进口设备JAPAN STEEL WORKS,2016年4月,由于一段排气温度TI352超过140℃,触发I308联锁机组停机。当时怀疑气阀失效,更换12个气阀并对气阀压盖、气阀缸套进行简单清理。由于检修时间短,生产任务重,并未对造成温度过高原因进行彻底检查,包括整个机组夹套水系统,机组运行后,虽然有所好转,但仍带“病”运行,温度依然居高不下,由于长时间带“病”运行容易造成非计划停车给车间及公司造成巨大的经济损失,车间决定利用2016大修期间对PK301进行彻底检修分析原因。

1 PK301 流程介绍

丙烯单体经过T302顶部冷却器(E304),然后进入油分离器(D304),再进入丙烯循环压缩机PK301,单体经循环压缩机压缩,压力由0.05MPa提升至1.9MPa,送到丙烯洗涤塔T301,若生产高抗冲共聚物时,丙烯由PK301压缩后送至乙烯气提塔T402。

2 故障现象及故障分析

2.1 故障现象

(1)故障前压缩机的参数情况。参数解释:PI351:一段入口压力;PI352:一段出口压力;PI353:二段入口压力;PI354:二段出口压力;TI351:一段入口温度;TI352:一段出口温度;TI353:二段入口温度;TI354:二段出口温度。

2.2 故障分析

针对往复式压缩机级间出口温度高的原因可分为:①吸气温度过高:如果吸气温度过高,那么气体被压缩后产生的热量一定,对于同一个压缩机来说出口排气温度就越高。根据表一发现,在一段出口排气温度TI352升高的同时,入口吸气温度TI351稳定在操作范围20-30℃之间,所以排除吸气温度高造成出口温度高的原因。②压缩比:往复压缩机入口设置入口滤网,用以过滤掉工艺气中夹带的粉尘。当入口滤网堵塞时,会造成入口压力降低,该级的压缩比会增大,排气温度升高。根据表一发现,在一段出口排气温度TI352升高的同时,入口吸气压力PI351稳定在操作范围0.068-0.075Mpa间,所以排除压缩比造成出口温度高的原因。③气阀故障:气阀故障包括多种情况如阀盘破损、阀片变形、阀片裂纹、阀座表面接触不好、外界物质进入等。同时,进压缩机前丙烯气通过D304油气分离罐除沫器分离油、脂及粉料等物质,如果除沫器分离效果下降,压缩机入口滤网分离能力有限,杂质窜入压缩机本体及管线内,长期运行很有可能造成气阀失效,管线阻力过大,造成排气温度升高。单从气阀使用寿命上看,上次检修于2014年6月更换气阀,PK301循环气压缩机组操作与维修手册要求,每8000H进行一次小修,当时使用并未超过检修周期。④活塞环:活塞环是用于活塞与气缸之间的密封。镶嵌于活塞头上,利用阻塞和节流的作用达到密封的目的。同时,活塞环与气缸侧壁存在一定的间隙,间隙太小会使活塞环受膨胀后卡死在气缸内,导致缸体与活塞环摩擦力增大,产生更多的摩擦热,导致排气温度过高。此原因分析需将压缩机解体后确认。⑤冷却不足:压缩机缸体冷却水中断,缸体冷却夹套结垢或冷却效果不好。由于在2012年大检修时对气缸夹套进行化学清洗,运行四年来冷却水中悬浮物较多,机组的长周期运行使冷却水中结垢物沉积在冷却缸体表面,很有可能降低了传热效果,从而造成循环水带走热量相应减少,引起排气温度上升。

2.3 分析结果

通过解体后检查发现气阀表面、气阀压盖、气阀缸套、气阀座均有不同程度油脂、TEAL混合物料、粉料附着,由于PK301机组的主要作用是回收反应不完全的丙烯气体,而且是在低压循环系统末端气体会含有杂质其中聚丙烯粉尘颗粒和TEAL对压缩机的正常运行属于有害因素,必须去除,所以气体进压缩机前先经过洗涤塔T302洗去剩余的TEAL,并且洗涤聚丙烯颗粒,洗涤后由于白油和TEAL反应产生反应热,热量会导致白油沸腾,会生成油气,所以在气体经过T302洗涤后还要经过D304罐进行除沫处理,D304罐内装有网状除沫器,可以冷却过滤去除油气。同时经过检查发现,一级排气阀有部分阀片断裂,由于弹簧失效,阀片受力不均,开启、闭合冲击变大,最容易使阀片在短时间内变形和断裂,这时故障的阀片不能保证气体通道的正常开启和闭合,也会造成气体泄漏和逆流使排气温度过高。在对活塞环与气缸内壁间隙复测发现,间隙在检修规程范围内,不存在间隙太小会使活塞环受膨胀后卡死在气缸内,导致缸体与活塞环摩擦力增大,产生更多的摩擦热,导致排气温度过高,经确认后排出此原因造成排气温度过高。经以上分析发现,此次PK301机组造成一级排气温度过高联锁停机原因是由气阀失效、冷却水系统失效造成的。

3 处理措施

针对排气温度高故障现象最终更换PK301压缩机一段、二段入口、出口气阀12个,更换入口滤网,水力清洗一段、二段入口及出口短节和压缩机气缸内部并外委专业厂家对PK301气缸夹套水系统进行5个小时不间断的清理,最终于2016年9月28日开车成功,至此PK301检修完毕。

4 维护措施

(1)操作人员加强巡检,通过取样分析当T302内液体中铝浓度超过5%,若超过5%,T302必须按2:1比例进行油和ATMER163的配制,尽可能的除去丙烯中的三乙基铝和粉末。

(2)操作人员需经常检查D304和D311油气分离罐的液位,避免因携带过多的油泥造成分离效果变差导致入口滤网和气阀失效。

(3)由于气阀是压缩机中最重要和最易损坏的部件之一,通常气阀故障是引起非计划停机的最主要原因。与其它组件相比,气阀最为敏感,其好坏直接影响到设备运转的经济性和可靠性。为此,必须对气阀进行定期检查和修理,以求最大限度地减少气阀故障出现,并严格按照PK301检修操作说明书要求:机组运行8000h后进行气阀更换。

(4)继续加强对PK301运行情况观察,并继续重视分级管理的作用,细化数据的采集,增加数据的采集点,一旦接近或超过机组设计要求并达到报警值时,应及时调整上游及下游工艺参数,保证机组平稳运行。

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