莱钢1 880 m3高炉强化冶炼操作实践

2021-11-11 03:46回全平
山东冶金 2021年5期
关键词:炉况生铁富氧

回全平

(山钢股份莱芜分公司 型钢炼铁厂,山东 济南 271104)

1 前 言

莱钢1#1 880 m3高炉二代炉役于2018年1月21日投产,主要由串罐式炉顶上料、煤气干法除尘、卡鲁金顶燃式热风炉、两套图拉法渣处理设备和两台265 m2烧结机等配套工艺、设备组成。1#高炉一代炉役期间,生铁日产水平一般。随着钢铁行情的好转,边际效益逐步增大,企业对生铁产量的需求也越发急迫,只有长期稳定高产才能创造更大效益。莱钢结合高炉实际情况,对1#1 880 m3高炉进行技术攻关,以求达到长期稳定高产的目标。

2 高炉提产限制瓶颈

2.1 精料方针贯彻不彻底

精料技术水平对高炉技术指标的影响率约占比70%,高炉操作对技术指标的影响率约占比10%,企业现代管理约占比10%,设备运行状态约占比5%,外界因素(动力、原燃料供应、上下工序生产状态等)为5%。高炉炼铁生产条件水平决定了生产指标好坏。

2.2 原燃料供给能力不足

生铁产量的提高伴随着对焦炭供需的增加。在全国“碳中和”战略目标的背景下,莱钢的自产焦炭量无法满足高炉生产需求,需要增加外购焦炭和外购煤粉的比例。

2.3 操作制度不适应

第二代炉役开炉后,高炉的操作炉型与第一代高炉炉役后期操作炉型有较大的变化,原操作制度已不适用于当前的生产,需要打破原有思想,重新摸索新的操作制度。

2.4 硅含量的影响

低硅冶炼对高炉提产具有重要的作用。根据炼铁经验,生铁含硅[Si]每降低0.1%,生铁增加产量0.5%~0.7%,同时降低燃料比4~6 kg/t,更有利于炉况稳定顺行、成本降低。

2.5 鼓风富氧率的影响

富氧鼓风可以有效提高生铁产量,炉腹煤气量减少,吨铁煤气量减少,同时富氧有利于提高喷煤比例,有利于提高喷煤比(提高风口前理论燃烧温度)。风中含氧量由21%增至25%,理论生铁增产量3.2%~3.5%;风中含氧由25%升到30%,理论增产量3%左右。

2.6 渣铁排放对高炉顺行的约束

随着产能的提升,渣铁排放对炉内风压、炉况顺行有着举足轻重的作用。产量提升后,铁速要求由4.3 t/min 提高到4.7 t/min,渣铁排放不及时会导致炉内风压升高,影响气流分布,破坏炉内热制度,严重时将破坏炉况顺行,造成大幅减产。

3 改善限制环节

3.1 抓好精料方针

通过优化配矿品种,改善配料结构,有效提高高炉入炉品位,降低炉渣比例,烧结矿转鼓强度由78%提升到79%。焦炭是高炉内的骨架,对焦炭的性能管控显得更为重要,提升焦炭的冶金性能,内部自产焦的冷态强度M40由88%提高到89.5%,反应后强度CSR由68.5%提高到72.2%,有力支撑高炉顺行。

3.2 稳定原燃料入炉

为保生产稳定,采购团队与化验科室对各厂家焦炭质量及数量实行了严格地监控、筛选。通过不定期抽检化验的方式对进厂焦炭进行抽查检验,同时对质量异常的焦炭禁止发货、收料,从而保证了炉况的顺行稳定。外购焦技术指标见表1。

表1 外购焦技术指标 %

3.3 操作制度优化

通过控制合理的入炉风量、优化风口布局、控制合理的风口面积、调整富氧率等,获得合理的鼓风动能。合理的鼓风动能,能保证风口回旋区长度适宜,高炉长期稳定顺行,并且高产低耗。

通过布料制度调整,提高煤气利用率。中心加焦引导中心气流,会造成软熔带升高,高度增大,透气性得到改善。但是较多的中心加焦造成中心焦堆肥大,中心过吹,顶温高,打水频繁,燃料消耗高。因此,在实践操作中,采取对上部布料料制进行优化的方式,减少中心焦比例,促使两股气流均衡发展,提高煤气利用率,达到降低燃料比、提高产量的效果。料制调整见表2。

表2 料制调整过程

3.4 低硅冶炼

理论上还原硅所消耗的能量是还原同等数量铁元素的8 倍,生铁含硅[Si]每降低0.1%,燃料比吨铁降低4~6 kg。通过低硅冶炼操作,降低燃料比,提高产量。生产中通过稳定火焰温度,提高渣铁热量,保持炉缸活跃,为低硅冶炼提供好的条件。2020年1月—2021年3月,硅含量见图1。

图1 铁水含硅量变化

3.5 提高富氧率

富氧鼓风可以有效提高生铁产量,炉腹煤气量减少,吨铁煤气量减少,同时富氧有利于提高喷煤比例,有利于提高喷煤比(提高风口前理论燃烧温度)。2020年3月15日,通过将提高富氧量实践,将氧气由8 000 m3/h 提高到最大10 000 m3/h,高炉富氧率由2.5%提升到3.3%,炉况表现平稳,产量明显升高,见图2。由图2 看出,除10 月—12 月环保限产影响产量外,其余月份产量明显提升。

3.6 渣铁排放管控

生产中通过优化配罐、缩短开口等罐时间、加强铁口维护、调整铁口钻头、制定开口奖惩制度等方式,确保铁速>4.7 t/min,杜绝了炉内憋渣憋铁现象发生,保持炉缸工作状态均匀活跃,为提产降耗打好基础。

4 结 语

1)精料管理在生产中对高炉稳定顺行具有举足轻重的作用,精料技术水平对高炉技术指标的影响率占70%左右,因此通过适当提高原燃料的性能,可以保证高炉长期稳定顺行。

2)不同时期的高炉操作炉型随炉龄的增长而随时变化,1#1 880 m3高炉二代炉役开炉后生铁产量一直未达到较高水平,实践中通过料制的微调逐步找到适应高炉操作制度,高炉气流分布较合理,煤气利用逐步提升,炉况保持稳定,适应强化冶炼。

3)低硅冶炼是降低压差、提高产量、降低成本的有效方式。生产中通过提高送风温度和富氧率来提高火焰温度,保证风口回旋区的热量,提高炉缸热储备,为低硅冶炼创造良好条件。目前高炉铁水硅含量保持在0.35%~0.45%,既有利于产量提升又降低生产成本。

4)富氧鼓风是强化冶炼的有效手段,富氧可以有效提高生铁产量,减少炉腹煤气量,同时富氧有利于提高喷煤比例,因此在具备富氧条件的高炉上提高富氧率可以达到提产降耗的目标。

5)渣铁排放是生产实践中非常重要的一部分,只有及时将冶炼渣铁排放出来才能保证炉况的稳定顺行。炉内长期积存渣铁会造成炉内风压升高、冶炼进程减慢、炉温稳定性差、气流分布紊乱、风口小套损坏等连锁反应。生产中通过技能培训、外界条件保障、奖励机制约束等措施,有效解决了出铁问题,为强化冶炼提供好的条件。

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