燃气透平机组大修模式创新与实践

2021-11-03 00:11王锋
装备维修技术 2021年37期
关键词:燃气轮机大修模式

王锋

摘 要:渤海区域某海上油气田的两台燃气透平发电机组先后进行25000小时大修(燃气发生器热部件更换),为解决返厂维修周期较长、现场长时间无备用机组等问题,根据实际情况创新性地将返厂大修改为现场大修模式。经实践证实,此种方法可极大缩减机组大修的全过程所耗时间。本文介绍了该创新大修模式实现方法及过程。

关键词:燃气轮机;透平;大修;模式;创新

1 前言

当前,海上油气田的电力供应仍以自发电为主,即在各中心生产平台配备有独立的、多数以燃气轮机为原动机的主发电机组,并把附近区域油田的主发电机组通过海底电缆组成区域联合电网。但由于未与国家电网相联结,油田群生产的稳定性严重依赖于各主发电机组的运行稳定性。因此,研究提高主发电机组运行稳定性的方法有着现实意义,而尽量缩短大修离线的时间就是其中一个重要方面。

2 方案所解决的主要问题

本案例主要解决:

(1)该型机组无可用的离线备交换机组,大修时按一般处理流程需要整体返厂维修,运输过程可能会对机组造成意外损坏影响整个作业进度;

(2)該型机组返厂大修需在国外工厂进行,运输加厂内维修过程将耗时3个月以上,一方面该机组是整个区域油田群联合电网的主要电能供应者(日常2用1备),同时要进行大修的两台机组承带着废热回收装置,返厂大修意味着大修期间废热回收装置无备用机组,不但对整个联合电网的稳定性造成较大影响,同时也将对本油矿的现场生产稳定性造成严重的不利影响。

(3)若返厂大修,现场作业部分的拆、装工序在时间上是不连续的,主要作业人员及辅助作业人员都有可能发生变化,作业失误的可能性升高,作业全过程的风险更高。

3 项目实施过程及方法

3.1 大修前的准备。

准备工作包括对机组燃气发生器(GG)进行内窥;对备用机组进行全面维护;启动备用机组,停用待检修机组;对GG前部支承小车、进气滤网推车、GG吊架及附件、GG转运车检查并就位。

3.2 施工人员就位。

人员包括维修监督、机/电/仪工程师,吊车司机,司索和指挥,厂家工程师,辅助工等。

3.3 作业风险分析。

根据机组检修方案,做出详尽的风险分析并制定相应的解决措施。需要拆、装的主要单元有:GG本体及其与撬块连接的管线、电缆,进气室滤网,进气道法兰、软连接,撬罩侧门挡板及顶横梁,检修平台护栏。

3.4 办理电气、机械/工艺隔离、抑制并隔离火气系统。

电气隔离启动液压泵、慢盘车马达、柴油输送泵、柴油增压泵、矿物油泵、 矿物油加热器、 合成油加热器、通风风机等设备;机械隔离燃气手动关断阀、启动液压泵进、出口阀、合成油箱进、出口阀、仪表气隔离阀等阀门,并加挂警示标志牌;关闭机组二氧化碳释放装置出口关断阀并锁定、挂牌,将火气系统打抑制模式。

3.5 施工内容及步骤

(1)拆除GG所有连接传感器及仪表管线,并做好标记。(2)拆除GG连接的滑油、燃油、燃气管线,封堵管线接口。(3)拆除进气罩滤网、进气罩门板及导流罩等部件,安装GG前部支持小车。(4)打开机舱门和机舱顶盖,拆除护栏。(5)安装GG吊梁,悬挂机组。(6)拆除透平前部固定螺栓和支持小车,拆除后部GG与PT的剩余连接螺栓。(7)移出透平机组,放入运输小车,如图1所示。(8)对动力透平(PT)进行内窥,检查确认情况良好。(9)拆除GG的附属管线(管件、燃料喷嘴等),对拆除的管件喷嘴进行封堵,清理透平舱室油污。(10)测绘、预制、安装检修用滑道梁,并进行探伤和载荷测试。(11)将透平机组移至滑道梁下就位,固定运输小车和下部支撑。(12)搭建大修工棚。(13)清点、核对新的热部件,移动到指定位置。(14)组装热部件。(15)安装专用工具,拆除燃机后框架和GG转子,拆除燃机透平二级动叶和二级喷嘴,如图2所示。(16)回装二级旧的动叶,将旧的二级喷嘴装箱。(17)安装新的燃机透平二级喷嘴到转子上,回装透平二级动叶。(18)拆除一级喷嘴,拆除燃烧室并装箱。(19)回装新的燃烧室,回装一级喷嘴。(20)检查离合器和启动马达。(21)拆卸和回装轴承内环。(22)清洁进气系统相关部件。(23)回装GG附属管线。(24)测量、调整透平火花塞间隙。(25)拆除检修工棚,将GG移至撬内。(26)安装前部支撑支架,连接GG部分与PT部分的连接螺栓。(27)透平前吊点回装,拆除前部支撑支架、中部挂点和吊梁。(28)GG与PT连接处的连接螺栓紧固。(29)回装进气喇叭口。(30)回装燃油、燃气和滑油管线。(31)连接仪表管线,安装仪表线缆和探头。(32)安装进气室风道法兰。(33)进气室滤网,拆除滤网推车,清理进气室、撬块内部。(34)解除隔离、旁通。(35)机组整体进行手动盘车检查、自动盘车检查、点火怠速运行检查、全速运行检查、油气切换检查、管线、接头、连接处及显示参数检查,未发现异常情况。(36)并网、带载测试;校核转子轴向力补偿(HPRC)孔板尺寸。(37)作业收尾,整理现场。

4 应用效果暨结语

得益于大修作业总体策略得当,现场作业部分进行相对顺利。A机大修有效工时25日,总用时30日(等待备件5日);B机有效工时20日,总用时40日(HPT转子发现缺陷返厂维修20日)。针对非正常停工情况,需进一步加强监督力度,避免备件到货不及时和备件缺陷等问题耽误整体工期。若全部环节均进展顺利,整个大修作业完全可以做到在现场于20日内完成。与整体返厂相比,作业推进速度可提高数倍,而作业质量仍可保障。相应的,电网与生产流程承担的风险随之得到极大降低,充分体现了本例大修模式创新与实践的价值。

参考文献:

[1]邓明.航空燃气涡轮发动机原理与构造.国防工业出版社.2008.

[2]宋梓赫.燃气轮机发电设备的检修及运行策略[J].科技创新与应用,2019(22).

[3]殷豪,孟安波,彭显刚.大型燃气轮机检修策略的研究[J].电站系统工程,2009.

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