王 超,岳 勇,甄 众,邹宗来,董云江,王贺建
(1.北京永博洁净科技有限公司,北京100012;2.北京龙源惟德能源科技有限公司,北京100071;3.天津市新天钢联合特钢有限公司,天津301500)
2021 年国务院政府工作报告中指出,扎实做好碳达峰、碳中和各项工作,制定了2030 年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构。我国是世界第一钢铁大国,2020 年粗钢产量达到10.65 亿吨,占全球粗钢总产量的56%。2020 年,钢铁产业CO2排放量占我国碳排放总量的16%左右,钢铁行业是我国碳减排的重点领域。而钢铁行业超低排放是我国当前大气污染治理的主战场,其中烧结工序排放的SO2、NOx又占到钢铁工业60~80%,是各钢铁企业超低排放的重点治理环节。
目前我国钢铁行业成功实现了SCR 脱销工艺在烧结烟气净化中的工程化应用,NOx脱除率≥90%。但由于烧结烟气有别于燃煤电厂烟气,其本身温度较低,难以达到SCR 的有效反应温度,因此SCR 工艺需对烧结烟气进行补燃、升温,补燃所需的高炉煤气单耗(吨烧结矿消耗煤气)普遍在30~40 Nm3/t 左右,有的甚至高达50~60 Nm3/t,能源消耗较大。本文对SCR 脱销补燃系统进行了介绍,对补燃系统节能降碳的路径进行了探索,并提出了低碳改造的措施。
天钢联合特钢公司2 号230 m2平烧结机脱硝系统于2019 年1 月份投产,脱硝工艺采用中高温SCR催化剂+回转式GGH,SCR 烟气加热补燃系统采用外置式热风炉(以下简称:热风炉),补燃燃料采用高炉煤气。经2 年的运行发现存在以下主要问题:
(1)安全隐患大:由于热风炉设计缺陷导致热风烟道多次出现顶部硅酸铝保温砖坍塌,热风管道烧红,存在极大的安全隐患(见图1);
图1 热风管道受损情况
(2)检修困难:在运行的2 年多的时间里,多次对热风烟道、热风联箱进行修复,效果不甚理想;
(3) 煤气耗量大:2 号烧结机SCR 烟气加热补燃系统投运时煤气用量较大,约15 000~17 000 Nm3/h,煤气单耗达到36.36 Nm3/t;
(4)制约产能:受煤气管网压力影响,经常出现煤气供应不足、升温困难等问题,严重时被迫退出一套脱硝系统进行保温,影响了烧结机的正常运行;
(5)燃烧不稳定:受煤气品质波动等因素影响,经常出现灭火、点火困难等情况;
(6)启动时间长:受热风炉结构影响,需先用高热值气体将热风炉本体加热到800 ℃以上才能投入高炉煤气,升温速度慢。
2 号烧结机烟气SCR 烟气加热补燃系统在保留原热风炉基础上,增加一套等离子点火-内置式直燃炉系统,与现有热风炉功能相同,热风炉与等离子点火-内置式直燃炉互为备用。
等离子点火-内置式直燃炉直接布置于热风炉层平台上烟道两侧壁,呈对冲布置,并根据需要对烟道进行少量调整及加固,具体布置如图2 所示。
图2 等离子点火-内置式直燃炉布置图
SCR 烟气补燃加热系统等离子点火-内置式直燃炉改造后,经2021 年4~6 月数据统计,煤气单耗从36.36 Nm3/t 下降到27.21 Nm3/t,减少9.89 Nm3/t左右,节能比例达到20%以上。
表1 为2021 年4、5、6 三个月,等离子点火-内置式直燃炉改造后的节能统计数据。由表1 可以看出三个月的平均节能率为27.21%。
表1 等离子点火- 内置式直燃炉改造后节能统计数据(热风炉煤气单耗为36.36 Nm3/t)
以2021 年4、5、6 三个月统计的平均数据为依据,对煤气年节省费用进行测算。高炉煤气单价按0.15 元/Nm3计,年可节省高炉煤气费用为:烧结矿平均月产能×12 个月×煤气单耗节气量×煤气单价=279 455×12×9.89×0.15=4 976 000 元。
低碳改造后:年节省的高炉煤气量为279 455×12×9.89=33 165 719 Nm3;按每3.5 Nm3高炉煤气发一度测算,年可多发电33 165 719/3.5=9 475 920 kWh;按目前全国燃煤电厂平均供电煤耗330 gce/kWh 计,年节约标煤量为9 475 920×330/106=3 127 tce;按一吨标煤排放2.66~2.72tCO2计(取平均值2.69 t),年减排CO2约为3 127×2.69=8 412 t。
2.4.1 烧结烟气中CO 消减情况
低碳改造后,针对CO 消减情况,连续进行了5天测试,分析直燃炉前后CO 的变化情况,数据如表2 所示。由表2 可知,改造后烟气中的CO 平均含量减少595 ppm,消减率达到10.5%。
表2 直燃炉前后CO 的变化情况
2.4.2 烧结烟气中O2含量变化情况
低碳改造后,直燃炉前后烟气中O2含量的变化情况如表3 所示。由表3 可知,因O2含量的消减率为1.40%,故NOx折算含量值消减约4%。
表3 直燃炉前后O2 含量的变化情况
通过改造前后的数据对比可以看出,SCR 补燃系统由热风炉改为直燃炉后,在燃气耗量方面有很大降低,主要原因如下。
烧结烟气CO 的含量约为5 000 ppm(0.5%)到10 000 ppm(1%)左右,烟气在烟道内流经直燃炉火焰的时候,有一部分CO 会被引燃,这部分CO 燃烧产生的热量同样会作用于烟气的温升,这就减少了高炉煤气的用量。引燃烟气中CO 的含量与节省高炉煤气之间的关系如表4 所示,燃烧室在烟道中布置图如图3 所示。
图3 燃烧室在烟道中布置图
表4 引燃烟气中CO 的含量与节省高炉煤气之间的关系
在本项目中,烟气温升为40 ℃,烧结烟气中CO的消减为595 ppm,因为引燃烟气中CO 产生的节能比例为14%左右。
等离子点火-内置式直燃炉具有极高的能源利用效率,主要在以下几方面:
(1)散热损失。因直燃炉布置在烟道内,基本无散热,散热热损失减少约2%左右。
(2)排烟热损失。因助燃风绝大部分都是热烟气,排烟热损失减少约4.6%左右。
(3)热风炉为保护联箱、管道等,需要掺入冷风,使热风炉烟气温度降至600 ℃左右,直燃炉不需掺混冷风,这部分热损失减少约4.2%左右。
由上述可见,因能源利用效率提高,产生的节能比例约为11%左右。
由上述分析数据可以看出,对SCR 工艺补燃系统进行直燃炉改造后,具有明显的经济性和减碳效果,但每种技术都有其固有的困难。直燃炉改造的困难是:技术难度高,如果不能有效的处理好以下几个方面的问题,很容易造成耗能和污染性气体增加的后果。
4.1.1 温度场均匀性的重要性
SCR 补燃系统的主要目的是对烧结烟气进行加热,使烧结烟气温度达到SCR 催化剂的反应温度区间,所以SCR 系统催化剂入口截面的温度场均匀性就显得尤为重要。如果温度场不能均匀,温度过高或过低的区域内,因为催化剂活性不够,NOx和氨水就无法充分反应。最直接的后果是:氨逃逸大;SCR 催化剂只有一部分得到有效利用;逃逸的氨与SO3发生反应,产物沾附在GGH 上。
4.1.2 保证温度场均匀的措施
保证烟气温度场均匀最有效的措施是保持热源的均匀。因热风炉和直燃炉热源的形式和分布不同,造成各自达到烟气温度场均匀路径的不同。
热风炉是通过多点热源来保证热源的均匀。热风炉一般通过烟道内的分散管,将热风炉过来的热烟气(600 ℃左右)平均分配到SCR 烟道断面上(一般分36 个点送入),因热源点多且均布,技术上烟气温度可以非常容易加热均匀(一般可以满足温度偏差±10 ℃的要求)。
直燃炉是通过增加热源的覆盖面积来保证热源的均匀。直燃炉提供的热量是由火焰直接带入,燃烧器一般只能布置几台,不可能多到十几台甚至几十台,通过增加热源点数量的方案不可行。要在有限的几个热源点上,将热源调整均匀,只能扩大单个热源的覆盖面积。这就需要直燃炉火焰保持一定的宽度和长度,让直燃炉火焰尽可能充满其所在的烟道断面,这样才能使直燃炉的热源保持均匀,从而保证整个烟道温度场的均匀性,
实践表明,增加直燃炉的火焰的长度和宽度,能够有效解决直燃炉温度场均匀性的问题,经过烟道网格法实际测量,改造后温度场的偏差可以控制在±10 ℃以内。
从理论上来说,如果可以容忍阻力足够大,烟道内的温度场能够调整的无限接近于均匀,但是阻力过大会增加风机的电耗,其关系如下:
式中:P 为风机轴功率,kW;Q 为风机风量,m3/h;p为风机全压,Pa;η0 为风机的内效率,一般取0.75~0.85,小风机取低值,大风机取高值;η1 为风机的机械效率,风机与电机直联取1,采用联轴器联接取0.95~0.98,采用三角皮带联接取0.9~0.95,采用平皮带传动取0.85。
以300 m2左右烧结机为例,烟气量取常规标方流量120×104Nm3/h,工方流量173×104m3/h(温度120 ℃),如果增加500 Pa 阻力,克服这些阻力增加引风机的电耗为:173×104×500/(3 600×1 000×0.85×0.95)=298 kW。电费按0.5 元/kWh 计算,年运行小时数按8 000 h 计算,年增加电费约119 万元。
热风炉分散管的系统阻力一般在200~300 Pa左右,一般可以认为,直燃炉导流的阻力控制在200 Pa 以下是合理的。
热风炉的热烟气进入SCR 烟道的温度在600℃左右,但经实测,并不能有效的引燃烧结烟气中的CO,这主要是因为引燃CO 的反应时间与温度的高低有直接关系,理论分析计算的结果如图4所示。
图4 引燃CO 的反应时间与温度的关系
从图4 中可以看出,对于CO 为4 000 ppm,温度为900 K(627 ℃)的情况,消除CO 需要10 s 的时间,目前烟道中烟气的流速普遍在10~15 m/s,也就是说要消除4 000 ppm 的CO,需要烟气在627 ℃的环境中行进最少100 米才有可能,这显然是做不到的,这就是为什么热风炉不能引燃CO 的原因。
当温度达到800 ℃(1 073 K)以上后,对于CO为4 000 ppm 烟气,消除CO 的反应时间下降到10-2秒以下,按10 m/s 的风速,烟气只需要在800 ℃以上的温度区域内行进0.1 米,甚至更短的距离就可以消除CO。而在烟道内具有800 ℃以上温度的区域必定是火焰,只有火焰的高温才能消减烧结烟气中的CO。
所以,想要尽可能消减烧结烟气中的CO,也需要火焰尽可能充满烟道截面,也就是需要烟道内的火焰尽量宽和长,而无火焰或短火焰都很难消减烧结烟气中的CO。
热风炉火焰稳定的机理是保持炉膛内的温度在800 ℃以上,这样进入炉膛的高炉煤气可以稳定的燃烧,但直燃炉的燃烧环境和热风炉完全不一样,为保证温度场、消除CO,直燃炉的火焰需要裸露在烧结烟气中,火焰四周都是在放热,所以简单地将热风炉的燃烧器插到烟道上作为直燃炉燃烧器,会产生频繁灭火、燃烧不完全等问题,必须对燃烧器的结构进行改良,形成适应直燃炉的火焰。
此次改造,对传统热风炉燃烧器的结构和原理进行了升级改进,在保证烟道中长火焰的同时,不灭火而且充分燃烧。
SCR 直燃炉可以节能这个命题已经深入人心,但是之前都是理论计算的数据和结果,本次改造第一次以实际数据证明了直燃炉的节能效果,我们可以得出结论,直燃炉相对于热风炉可以节能20%以上是真实的、可信的,是能够大幅度减排CO2的。
但直燃炉是一个新生的事物,在改造中面临一系列的技术难题,温度场均匀性问题、导流板阻力问题、烧结烟气CO 烧失问题、高炉煤气的燃尽问题等,如果这些问题得不到有效解决,极有可能不节能反而耗能,甚至产生其它严重问题,因此在直燃炉的改造中务必要小心处理这些技术难题。经过直燃炉改造的实践,我们认为解决上述技术难题的核心,在于直燃炉的火焰有一定的刚性和长度,在烟道断面上有尽可能大的覆盖面积,不能简单地将热风炉的燃烧器插到烟道上作为直燃炉燃烧器。