长平煤矿软煤层条件下的掘锚一体机改造分析

2021-10-22 06:28潘李步秦冬冬
煤矿现代化 2021年5期
关键词:大巷长平进尺

潘李步,秦冬冬,杜 可

(山西省晋能控股煤业集团晋城煤炭事业部长平煤业公司,山西 晋城048411)

1 矿井概况

长平3号煤具有“三高、三软、三多、一差”的特征,即高瓦斯含量、高瓦斯压力、高地应力;煤层软、顶板软、底板软;断层多、陷落柱多、煤系地层含水层多;煤层透气性差。

开采区埋深超过700 m,局部接近800 m。瓦斯含量随埋深逐渐增加,受泮沟南向斜、断层、陷落柱影响大,五盘区8~20 m3/t,六盘区东部7.5~11 m3/t。

试验的五盘区胶带机巷煤层埋深720 m,原始瓦斯含量15 m3/t。掘进期间残余瓦斯含量为7.2 m3/t。工作面采用2×55 kW局部通风机压入式通风,风量850 m3/min,工作面甲烷浓度0.3%~0.4%,回风甲烷浓度0.4%~0.5%,瓦斯涌出量3.4~4.25 m3/min。图1为长平矿煤层及地表标高变化趋势图。

图1 长平矿煤层及地表标高变化趋势

2 抽掘模式

长平煤矿坚持大巷开拓和瓦斯治理先行理念,通过底抽巷+穿层钻孔的超前预抽,掩护煤巷快速掘进。

五盘区大巷为“四煤两岩”6条大巷布置,五盘区辅运巷、五盘区排矸巷这2条底抽巷已按照规划于2019年11月掘进到位,实现了盘区大巷超前预抽和快速开拓,同时也为五盘区南北翼工作面底抽巷超前施工开辟了战场。按照采掘接续计划,2020年底五盘区大巷工程全部结束。

五盘区2条大巷底抽巷穿层钻孔和水力冲孔钻孔已全部结束,抽采时间在8-11个月,图2为五盘区大巷“两岩四煤”抽采钻孔布置剖面图,图3为底抽巷水力冲孔钻孔布置及工艺图。

图2 五盘区大巷“两岩四煤”抽采钻孔布置剖面图

图3 底抽巷水力冲孔钻孔布置及工艺图

3 掘锚一体机改造情况

3.1 改造背景

目前,长平公司掘进工作面主要分为3号煤巷和底抽巷2类,采用了2种不同的掘进生产作业线。其中煤巷采用了EBZ150(160)掘进机+CMM2-15(20)钻车;底抽巷采用了EBZ200(260)+180 N·m液钻,2种掘进生产作业线主要存在:①工作面设备多;②机械化程度不高;③工作劳动强度大;④设备管理难度大;⑤作业工序不连续等缺点,距离长平公司“快掘”的目标有较大差距。

基于以上现状,在集团公司的大力支持下,在生产处、机电处、技术研究院以及天巨重工的帮助下,长平公司积极落实、加快推进,抽调专人进行攻关,在多方调研和数据分析的基础上,对现有的EBZ160综掘机进行了升级改造,实现了掘、锚二合一的快速掘进装备,初步达到了煤巷掘进“安全、达标、高效、文明”四方面的变化。

3.2 主要改造内容

图4 为掘锚一体机改造结构图,其改造内容主要为:增加2台前钻臂;改造铲板部(改造前2.8 m,改造后3.2 m);配置电液比例控制阀实现了无线遥控技术(遥控距离可达50 m);新增了移动式钻臂操作平台和机载式临时支护平台;设计面板切换阀实现截割系统和锚钻系统的功能互锁;增加2台后钻臂。

图4 掘锚一体机改造结构图

3.3 试验情况

从2月20日开始,EBZ160M-4掘锚一体机在胶带机巷进行了工业试验,截止目前,已经累计试验3个月,单班最高进尺5 m,日最高进尺8 m,月最高进尺216 m,平均每天进尺7 m。

4 取得的主要效果

4.1 提高了掘进效率

一体机通过减少作业工序,提升了掘进效率,原工作面在每个循环过程中存在4次进退机,用时16 min。一体机存在1次退机,用时1 min。每个循环节省15 min,提高了掘进效率;通过减少了搭架环节,加快了排放孔的施工速度,由于15钻车的平台高度为1.1 m,无法满足排放孔的施工要求,所以需要搭架作业,工序复杂。而采用一体机后,操作平台的高度为2.2 m,很好解决了施工排放孔的要求,目前16个排放孔的时间在4 h,节省了30 min;增加了机载涨拉泵,降低了涨拉时间,一体机采用机载液压涨拉泵,涨拉1根锚索用时1 min,较风动涨拉泵快了2 min,每个循环节省时间20 min;降低了劳动强度,减少了作业人员。一体机共有4个钻臂,其中2个前钻臂施工需要4个人,后钻臂需要2个人,迎头的作业人员由原来的7人减少为6人,实现减人提效。使用一体机后,进尺稳步提高,周进尺最高49 m,日均进尺由原4.5 m提升至7 m,提升效率将近50%;改造掘锚一体机,降低掘进设备成本,购买1台新的EBZ160综掘机需要297万元、CMM-20锚杆钻车需要180万元,共需477万元。如利用现有综掘机改造掘锚一体机需要196万元,降本增效281万元。

4.2 更好的保障了掘进安全

一体机通过切换阀实现截割和锚钻系统的功能互锁,装备实现了本质安全型;设备管理简单化,将原综掘机+钻车的设备合二为一,降低了设备管理难度;一体机遥控操作,割煤简单,提升了50%效率;改善了作业条件,采用了操作平台+机身平台的一体化设计方式,平台面积为(3.8 m×1.5 m),职工操作安全可靠;一体机割煤后,能够及时升紧临时支护,空顶时间为“零”,杜绝了迎头顶板事故的发生,更好的保障了掘进安全。

4.3 促进了掘进作业的标准化

通过推行正规循环,以正规循环作业为抓手,来合理安排各工序,将“两掘一准”中“准”里面施工的防突措施作为核心,在检修班施工完毕,保证了正规循环作业;通过推行标准操作,让“检到位、快中部、慢两帮、少进刀,停中间”的割煤操作标准逐步成为习惯;让“问好顶、敲好帮、升的紧、联好网”的临时支护操作标准,让“水压足、转不停、孔到位、塞到底、涨达标”的永久支护操作标准要领落地生根,让标准操作成为了一种习惯;通过推行标准验收,实施“图纸化”和“数字化”的验收模式,长时间保留基础资料,在推进安全生产和事故问责、追责方面意义重大,确保了工程质量达标。

在掘锚一体化技术的试验过程中,通过团结协作、攻坚克难,阶段性完成奋斗目标,形成了“1646”的掘进文化体系。通过推行安全在迎头、质量在支护、生产在准备、效率在组织、风险在四防(防突、防片帮、防挤压、防水)、标准在数字的正规循环化作业以及通过推行操作抓习惯、检修抓预防、运输抓数量、验收抓质量、辅助抓服务、管理抓作风等一系列措施,最终促进了文明掘进氛围的形成。

5 结论

通过对煤矿软煤层条件下的掘锚一体机的改造,取得了较好的应用效果,不仅提高了掘进效率,而且促进了掘进工作的标准化,文明化。在集团公司3个革命性的引领下,近年来长平公司正以“不待扬鞭自奋蹄”的担当精神,大力开展了一系列重大项目的改造建设工作,这些重大项目的突破,必然会带动长平公司煤炭板块实现高质量发展。

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