基于CFD技术的3 300 t多用途船螺旋桨整改分析

2021-10-15 05:41
江苏船舶 2021年3期

钱 俊

(安徽杰涛船舶工程有限公司,安徽 合肥 230041)

0 引言

当前国内小型船舶通常采用图谱法、回归公式法或参照母型船数据估算法进行船舶推进性能设计,如采用荷兰MARIN水池的Holtop84方法、Hollenbach98方法、Davidson回归法等来估算船舶阻力性能。以上估算方法的精度一方面受到数据样本积累数量的影响,另一方面仅仅代表了所收集样本的平均水平,有可能偏于保守。特别是对于改动非常大的船型,经验积累或母型船的试验数据统计的参考意义不大,容易导致船舶阻力性能估算结果误差,进而影响螺旋桨的设计和机桨的匹配。

本文基于CFD技术,根据数学模型,采用数值方法模拟船舶航行时的流场,分析计算船舶阻力及其他运动特性,可用于优化船舶线型、螺旋桨设计,进而提升船舶推进效率。

1 某3 300 t多用途船试航问题

某3 300 t多用途船是一型适用于印度尼西亚水域(限制在离岸200 n mile以内)的兼杂货与集装箱装载的双机、双桨、双尾鳍船。该船推进系统由主机、齿轮箱、定距桨组成。主机型号为XCW6200ZC:功率698 kW,转速1 000 r/min 。鉴于船东对120只集装箱全部按25 t/箱的重箱来设计的非常规要求,又需兼顾成本、经济性和等同于无限航区的完整稳性衡准要求,导致该船设计时线型肥大,方型系数高达0.89,远大于常规货船,且艉部线型过于饱满。而推进系统选型、螺旋桨设计时对该船的船体阻力性能只是参照经验公式进行估算,并未通过船模试验或CFD技术对船体水动力性能进行测算、分析。该船建成后,试航时出现以下问题:

(1)该船主机的最大转速不能达到额定转速1 000 r/min。常规情况下,螺旋桨设计应有3.5%的转速储备,即主机达到额定功率698 kW时,转速应达到1 035 r/min。但实际试航时,左机平均转速为948 r/min,右机平均转速仅为898 r/min,且双机均冒黑烟,各缸平均排温已高达450 ℃以上(台架试验报告中,主机110%负荷时各缸排温约450 ℃)。

(2)螺旋桨转速不稳定,波动大于10 r/min,且艉部振动明显偏大。

(3)试航中,船舶压载状态下的平均航速仅为9.9 kn(逆流7.5 kn,顺流12.3 kn),按常规经验推算到满载状态下,设计航速应在9.0 kn,远低于合同约定的10.6 kn,已远超1.0 kn差距的弃船条款。

2 原因分析与补救措施

在排除螺旋桨破损、被异物缠绕、轴系安装不当等因素后,直观判断螺旋桨设计偏“重”,即:机桨不匹配,桨直径或螺距偏大,导致带动螺旋桨轴转动的主机负载加大。排温过高的现象和爆压测试表明主机已经超负荷了,没有更多的富余功率来支撑主机转速的进一步提升至其额定转速。同时,艉部振动超标、航速严重不达标。为了保证3 300 t多用途船能达到合同约定框架内可接受的船舶性能指标,通过船舶建模CFD计算,对该问题进行复查、分析,以给出适当的修正、补救措施。

2.1 修桨方案

通过船型建模CFD计算,该船在满载与压载状态下有效功率值

P

见表1。反馈原估算值较表1计算值高出30%~40%,且螺旋桨的设计点选择也欠妥当。根据其估算,螺旋桨设计过“重”达13.5%,因而需要对桨采取切割直径及修削随边的双重措施,以减轻桨的负荷,使螺旋桨在主机额定功率下达到额定转速,并有一定的裕度。修桨方案见图1。

表1 CFD计算的船舶有效功率值

图1 螺旋桨修桨方案(单位:mm)

2.2 船尾加装整流鳍

试航时发现该船螺旋桨的转速忽高忽低,约在8%~10%的范围内波动,且艉部振动过大。这说明该船的艉部流场异常,在螺旋桨的上方及前方有缓水区域。同时,从图2中CFD的桨盘面伴流图(

v

=9.5 kn与

v

=10.5 kn是原设计状态下的2种常用航速)来看,螺旋桨处于不均匀、不稳定的伴流场,且螺旋桨供水不足。

图2 桨盘面伴流图

根据经验,采取在船尾设计加装整流鳍的方案。在螺旋桨轴的上方安装一对有一定拱度并具有一定长度的整流鳍,用以加速艉部进入螺旋桨盘面上方及前方的水流,以降低伴流峰值,改善伴流分布和螺旋桨上方及前方的缓水区域,达到稳定螺旋桨转速、改善艉部振动目的。

2.3 加装舵球

鉴于航速的合同硬性指标要求,在上述2种改善措施的同时,本文研究了舵球对螺旋桨水动力性能的影响。舵球填充螺旋桨后方的空间,有利于削弱后方轴线处的低压区,也有助于提高桨盘面处伴流场的均匀度,有利于改善螺旋桨空泡、激振等性能。舵球可以提高节能效果约3%~5%,且投资少、安装方便,因此本文设计加装了舵球的方案,见图3。

3 补救措施的效果

采用了上述3项补救措施后,该船再次进行了试航,测试的结果(见表2)基本符合预计目标。主机转速可以达到设定的额定转速1 000 r/min且转速已相对稳定,运转平稳,艉部振动明显改善,航速也大幅提高。根据试航测速结果,再根据压载状态可以推算到满载状态下的航速为10.35 kn,虽然仍不满足合同约定的指标(10.6 kn),但也不足以作为弃船条款进而影响船舶交付。

图3 舵球设计方案(单位:mm)

4 结语

对于任何一个新的船型,即便是小型船舶,在没有成熟设计作为参照的前提下,仅仅依靠经验、常规估算是不科学的,也是有风险的。CFD技术能够对船舶阻力进行科学计算,进而得到准确的数据,避免出现螺旋桨设计不当与机桨不匹配现象。同时,采用CFD技术可分析艉部流场与螺旋桨轴向伴流峰值情况,进而根据需求设计安装整流鳍。整流鳍的采用加大了桨盘面水流的速度,改善了艉部的流场,稳定了该船螺旋桨的转速,并改善了其艉部振动。

舵球是一种改善船舶推进性能、提高节能效果的简易节能装置,可以在小型船舶上推广应用。

表2 试航测速报告