海上油田工艺舱原油乳化异常分析及处理

2021-10-14 09:22蔡尚峰孙建路冉从俊
石油工业技术监督 2021年9期
关键词:核桃壳化验乳化

蔡尚峰,孙建路,冉从俊

中海石油(中国)有限公司天津分公司 秦皇岛32-6作业公司(天津 300457)

1 概况

浮式生产储卸油装置(FPSO)是集海上油气处理、储油和卸油、发电、供热、控制、生活功能为一体的浮式容器状生产系统[1-3]。渤海湾某油田FPSO生产处理流程包含原油处理系统、水处理系统、伴生气系统、药剂系统和工艺舱系统等。

工艺舱系统分为油、水工艺舱。油工艺舱主要有应急泄放、外输扫底转液、浮油沉降分离、主机原油缓冲存储等功能,油工艺舱包括一级原油处理舱T-101A,二级原油处理舱T-101B,合格原油缓冲舱T-102,水缓冲舱T-103;水工艺舱功能是对生产水进行沉降处理,包括一级水处理工艺舱T-301A,二级水处理工艺舱T-301B,一级污油舱T-551A,二级污油舱T-551B。具体位置分布如图1所示。

图1 FPSO油水工艺舱简图

合格油缓冲舱T-102主要作用是为油田主机储存合格原油,以供发电使用。T-102合格原油来自T-101A和T-101B舱顶溢流补充。T-102为主机供油的条件是原油化验含水杂质在0.2%以下,正常情况下化验水杂控制在0.05 %,如果超过0.2 %,容易导致主机故障率升高,影响油田电力供应。

在一次为主机补油过程中,化验发现原油乳化达到0.6 %,后续跟踪也一直在0.5 %之上[4-5]。为保证主机正常运转,必须及时解决T-102合格原油乳化异常升高问题。

2 工程实例分析

油田对油工艺舱各层位进行取样化验排查,发现油工艺舱T-101A、T-101B、T-102乳化现象都较平时大幅提高,具体数据见表1。图2为T-101A和T-101B各层位流体离心分离数据结果图。

表1 油工艺舱各层位流体离心分离质量分数对比

从图2可以看出,T-101A和T-101B各层位乳化值大幅度提高,虽然通过各级沉降,原油溢流到T-102后,乳化值还是较正常值增长10倍以上,最终导致不能满足主机原油标准。因此T-101A乳化升高最终导致T-102乳化升高[4-7]。

图2 T-101A和T-101B各层位流体离心分离数据

2.1 T-101A高乳化油来源分析

T-101A原油来源有4个:原油系统应急泄放、原油系统正常下舱、货油舱底部转液和水工艺舱浮油。通过排查,近1年原油系统未有应急泄放和流程下舱,取样化验货油系统,底部合格油蒸馏始终控制在1%以内,所以高乳化油很可能来自水工艺舱浮油。

原油系统水相进入水工艺舱沉降分离出的浮油进入一级污油舱T-551A与水系统各级回收的污油混合之后形成水工艺舱浮油。

表2为T-551A浮油流体离心分离数据;图3为浮油流体离心分离实物图。由表2可以看出,在2018年9月26日和10月2日浮油含油在40%~50%左右,乳化一般约20%;11月22日发现油工艺舱原油乳化异常升高,开始加密对浮油进行化验,发现T-551A浮油乳化从20%上升至50%~70%,含油下降至30%~40%,含水从50%下降到0~15%。从上述分析得出结论,T-551A浮油乳化的异常变化最终导致T-101A乳化升高。

表2 T-551A浮油流体离心分离质量分数对比(2018年)

图3 T-551A浮油流体离心分离实物图

2.2 一级污油舱T-551A浮油乳化异常分析

排查浮油乳化异常升高期间油、水系统的变化因素,主要有以下2个方面:

1)破乳剂BH-16X和BH-17Y中试实验。为提升油系统处理效果,降低乳化,提升外输油品质,油田联合技术服务公司在油系统试用新型破乳剂,通过瓶试比选结果,最终确定药剂BH-16X和BH-17Y为中试加注进油系统流程试验药剂。在这两次实验过程中,流程稳定,下舱水中含油都在正常范围(800~1200mg/L)内波动,未出现异常情况,中试结束后恢复到油田原有药剂BH-10X注入,因此该因素可以排除。

2)核桃壳滤器反洗水进入T-551A。反洗水回舱流程由进T-301A改造为进T-551A的原因:核桃壳滤器反洗水量大,反洗频率高(每1h反洗一次,一次反洗25min,排量140m3/h),反洗水进入T-301A对一级水工艺舱扰动大,影响下游生产水系统处理效果,T-301B出口水质水中含油处于300~400mg/L较高水平,为优化水系统处理效果,提升注水水质品质,提出反洗水回T-551A改造。改造后,减少反洗水对T-301A冲击,T-301B出口水质水中含油降低到250~300mg/L,有效减轻下游水系统处理压力。

通过分析,反洗水进T-551A,也会导致一级污油舱T-551A剧烈扰动,产生不易沉降分离的乳化物[7]。所以初步猜测是由于反洗流程改造导致T-551A浮油乳化激增,并提出将反洗流程切回进T-301A,分析是否为该原因导致。

3 解决方案

将核桃壳滤器反洗水流程切回至原有进入T-301A的流程,通过试验分析,判断是否为流程改变导致高乳化产生。

流程切换后,T-551A浮油流体离心化验数据见表3。从表3可以看出,通过2个月的恢复,T-551A舱内的浮油乳化含量、含油量、含水量都逐步恢复至2018年10月之前的正常水平。取样化验结果表明,油工艺舱T-101A、F-101B乳化也在逐步降低并恢复至正常水平,满足了T-102溢流补油要求。

表3 T-551A浮油化验质量分数对比(2019年)

反洗流程切换回T-301A,油工艺舱乳化问题得以解决,水系统处理效果恢复到之前水平,也能满足流程工艺要求,生产水水质处理结果能够达到注水水质标准。反洗水保持进入T-301A。

4 结论

1)通过对油田生产过程中,合格油缓冲舱T-102原油乳化异常(乳化含量从正常0.05%上升至1%)原因分析,发现油工艺舱乳化异常升高的原因为一级污油舱T-551A浮油乳化异常上升导致,浮油乳化含量从正常约20%上升至60%。

2)针对一级污油舱T-551A浮油乳化异常进行分析,确认是由于核桃壳滤器反洗水流程改造进入T-551A导致浮油剧烈扰动,产生不易分离的乳化。

3)核桃壳滤器流程切回到原流程,浮油乳化恢复正常,T-102原油合格,满足油田主机供油需求。

猜你喜欢
核桃壳化验乳化
地质化学化验的误差及成因分析
浅谈提高油料化验工作效率的几点建议
煤炭化验的质量影响因素与应对措施
铁矿石化验质量控制对策分析
高锰酸钾改性核桃壳基生物炭对水溶液中Cu2+的吸附性能
口腔溃疡用核桃壳粉漱口
用核桃壳制作工艺帆船
核桃壳基吸附材料的制备及性能测试
绞股蓝总皂苷自微乳化给药系统的制备
乳化沥青厂拌冷再生在干线公路的应用