袁 飞,马一行,卫鸣志
(1. 上海环保<集团>有限公司,上海 200433;2. 上海奉锦环境建设管理有限公司,上海 201422)
自2008年1月1日开始,《太湖流域城镇污水处理厂主要水污染物排放限值》在江苏省太湖流域正式实施[1],我国各地污水处理厂建设陆续迈进“一级A”时代,近年更是部分地方标准提出了“(准)IV类水”标准甚至“双五”标准。据住建部最新统计数据,截至2019年底,全国城市和县城污水处理厂共4 140座,日处理能力为21 450万m3,年处理量为620.86亿m3。其中,执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)一级A标准的占53.2%[2]。
近年来,城镇污水处理厂处理水量逐年呈上升趋势,但进水各指标浓度整体呈下降趋势[3],其中,BOD5的下降尤为明显也尤为关键,面对不断提高的排放标准,碳源不足的问题日益突出。统计数据显示,城镇污水处理厂进水BOD/COD的平均值为0.4,进水可生化性在中等水平;碳氮比偏低,生物脱氮存在碳源不足的问题;BOD/TP维持在28左右,理论上可以满足生物除磷的需求,但由于生物脱氮利用了进水中的大量碳源,可能导致生物除磷所需的碳源缺乏[3]。很多污水处理厂呈现出生物处理段去除效率不足的窘况,混凝剂、碳源等药剂大量、过量投加的现象较为普遍,化学品药剂所带入水体的潜在环境风险巨大。
对于大多数城镇污水处理厂而言,一级A排放标准的各项指标中,经二级生化处理后大部分指标没有太大困难,但总磷(TP)稳定达标可能需要依靠化学除磷,而总氮(TN)指标往往是城镇污水处理厂提标后稳定达标的关键指标,其中,硝态氮和溶解性不可氨化有机氮则是达标难点。
该项目为《上海市2015年—2017年环境保护和建设三年行动计划》中的一个典型中等规模城镇污水处理厂,设计日处理量为12万t,其中,一期为5万t,二期为7万t,于2017年底完成提标工程。排放标准由原《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918—2002)二级标准提至一级A标准。原工艺为“预处理+AO”的二级生物处理,提标后采用“预处理+AAO+高效混凝沉淀+V型滤池”的工艺流程(图1),增加了部分生化池和深度处理段,服务区域和进水水质不变,仍以生活污水为主,混合部分工业污水(约占30%),与南方大多数城镇污水处理厂水质相近、特点相同(表2)。
图1 工艺流程简图Fig.1 Process Flow Chart
提标过程中,该污水处理厂生化池AAO各部分都进行了重新设计、加建及改造,高效反应沉淀池+V型滤池的深度处理段为新建。依据设计文件,AAO各区水力停留时间分别为1.0、4.8、11.0 h,内回流比为250%,厌氧区进水处设置碳源投加点,高效反应沉淀池前端设置加药区用于除磷药剂投加。自提标工程通水试运行后,进水BOD/COD约为0.3,碳氮比时常低于2.5,如不加碳源,该厂TN指标始终略超排放限值且上下波动(表1)。为使正式运行期间出水稳定达标,单月碳源投加费用最高达到60余万元(表2);同时,深度处理段的除磷药剂投加费用最高也达到30万元/月。企业经营不堪重负,因此,进行工艺优化的探索和技术改造势在必行。
表1 2017年未加碳源水质数据 (单位:mg/L)Tab.1 Water Quality Data without Carbon Source Dosing in 2017 (Unit: mg/L)
表2 2018年加碳源后水质数据 (单位:mg/L)Tab.2 Water Quality Data with Carbon Source Dosing in 2018 (Unit: mg/L)
(1)需最大可能地发挥生物脱氮和生物除磷效能,以减少对化学药剂的依赖,因此,有必要进行AAO生反池的改造,关键是为聚磷菌、硝化菌、反硝化菌创造最适宜的生长环境。
(2)确定TN为达标难点和首要目标,依据出水TN的构成分析(表3),发现硝氮超过90%,因此强化反硝化段是关键。
表3 TN构成分析Tab.3 Composition of TN
(3)对于进水有限、外加昂贵的碳源,做到最佳地有效利用。
(4)因为后反馈数据滞后,深度处理段的化学除磷易造成过量投加除磷药剂,可增设在线仪表,提供前反馈数据,实现及时合理地调整药剂量。
(5)污水厂生化系统一旦被破坏,恢复过程十分困难而缓慢,因此,保持生化系统的平稳运行特别重要。
足够的停留时间对于保证反硝化进程的完全非常必要,在改造前,测得缺氧区末端硝氮值较高,平均值为6 mg/L左右,说明未实现充分反硝化。同时,根据运行水量,通过计算,发现后续好氧区停留时间远远超过8 h,且好氧末端的氨氮值很低,基本在0.5 mg/L以内。因此,将有富余的好氧池第一廊道前半段改造成可切换缺氧区,将缺氧段停留时间从4.8 h增加到5.7 h。
反硝化菌在缺氧条件下,通过硝酸盐作为电子受体完成呼吸作用,释放出氮气(N2),因此,营造出适宜硝化菌生长的缺氧环境尤为重要。为保持缺氧段溶解氧(DO)在0.5 mg/L以下,应减少内回流带入缺氧区的氧。采取将好氧区最后一廊道后半段改为消氧区的措施,即停止曝气并增设搅拌器(图2),并合理控制末端DO从原来的2~4 mg/L稳定在1.5 mg/L以内。
图2 生物池流程示意图Fig.2 Schematic Diagram of Biological Pool Process
内回流比对生物脱氮效率影响较大,合理控制内回流比非常重要。原回流泵无变频装置且无计量仪表,无法根据水质水量情况实时且准确地进行内回流比的调整,因此,有必要增加内回流泵变频装置并配置流量计。
生物脱氮除磷都需要足够的碳源,在进水碳源不足的情况下应减少预处理单元对营养物的消耗和去除,并尽可能将碳源保留到缺氧段,供反硝化菌的生长需要,因此,可以采取增设单体超越管和多点进水的措施。本项目根据进水水质浓度设置可选择性超越初沉池,同时,在厌氧区前的进水管道旁通一根管道,接入缺氧区前段实现多点进水,将有限的进水碳源获得最大的利用效率。
外加碳源价格昂贵,必须充分有效利用。首先明确需强化的目标,针对反硝化或释磷的不同反应区,有针对性地设置投加点才会效果明显。因此,改变原单一的投加点,在厌氧区、缺氧区中、后段分别设立碳源投加点位。
对于深度处理段的除磷单元而言,污水厂出水口的TP在线仪表数据具有滞后性,为保证不出现任何时刻的超标可能,绝大多数污水厂选择定量或过量投加除磷药剂的稳妥方案,必然造成药剂浪费。如果在化学除磷前(如二沉池出水)增设在线TP或正磷仪表(图3),工艺人员(或PLC控制系统)可以根据该仪表即时TP数据与TP目标值的差值,实时调整深度处理段除磷药剂计量泵的频率,实现投加量的更精准控制,可确保出水稳定达标的同时不过量投加药剂。
图3 TP过程仪表安装位置示意图Fig.3 Schematic Diagram of Installation Position of TP Instrument
对于混合部分工业污水的污水处理厂,进水发生超出设计值的异常情况并不少见,为避免超设计进水对生化系统造成恶性冲击,改造部分池体为可切换的事故池,以应对突发恶劣水质情况,有效缓解生化系统受冲击风险,保持其良好、平稳的状态十分重要。
针对污水厂各种突发情况,特别是存在可能冲击生化系统的风险因素时,应制订可行的应急预案随时应对。
该项技改是一系列的改造措施,也是在实践中边摸索边改造、逐步实施和完善的一个过程,自2018年5月起开始实施,历经约一年的时间。通过上述工艺优化的技术改造后,在缺氧区停留时间延长、缺氧区DO及好氧末端DO的有效控制、及时并合理调整内回流比、进水COD过低时初沉池超越及有效减少生化系统冲击的组合作用下,该厂生物脱氮除磷效果明显提升。在进水营养物同样不足的情况下,日常运行中基本已不用投加碳源,二级生物处理段的TN去除率稳定在70%~80%,TP去除率能达到80%~90%,各项出水指标均稳定达标并远远优于排放限值,表4为该厂(一期5万 t/d)2020年某周的《水质分析周报》详细数据。
表4 水质分析周报(一期)Tab.4 Weekly Water Quality Analysis (First-Stage Project)
为更好地了解改造后生物处理段的TN、TP去除效率,统计了2020年全年各月平均水质数据(表5)。
表5 2020年月平均TN、TP数据统计Tab.5 Statistics of Monthly Average TN and TP in 2020
此次技改措施于2018年5月起实施,6月开始逐步显现效果。如图4所示,TN去除率从技改前的40%~60%(投加碳源)上升到技改后的70%~80%(基本不投加碳源)。
图4 技改前后TN去除率对比Fig.4 Comparison of TN Removal Rate before and after Technical Reconstruction
由表6可知,碳源及除磷两项药剂的费用从2018年上半年度的335.01万元大幅降至2020年上半年度的52.43万元,药剂单耗则从0.317元/m3下降至0.081元/m3。技改前最高单月药剂费超82万元,技改后最高单月仅14万元,最低仅1.9万元,其中,4月的少量碳源投加是因为进水超过设计值的突发事件所致。全厂的月度药剂消耗从90万元下降到25万元,全年节约药剂费用约780万元,自2018年5月技改实施以来,该厂提质增效效果显著。
表6 技改前后费用对比表 (单位:元) Tab.6 Comparison of Costs before and after Technical Reconstruction (Unit: yuan)
(1)城镇污水处理厂可通过技术改造提高生物脱氮、生物除磷的效率,避免或减少外部碳源和化学除磷药剂的投加,提质增效效果显著,且大大减少化学药剂投加所带入水体的潜在环境风险。
(2)TN是污水厂提标的难点,促进反硝化作用是提高生物脱氮的核心,通过水力停留时间、DO、回流比等的合理调控,创建适宜反硝化菌生长的环境尤为重要。
(3)在充分发挥生物除磷的基础上,适当增加过程仪表,为化学除磷单元提供前馈数据,可有效控制除磷药剂投加量。