章心林
摘要:油井生产结蜡是不可避免的,生产时需要采取定期热洗、电加热、加药等方式化蜡,但是有时候出现因洗井周期过长或者加药不及时出现蠟卡情况,蜡卡后作业时,洗井不通,井内憋有高压,导致作业时冒顶,出现井喷的风险,极易造成环境污染或者人员伤亡。
关键词:蜡卡 井喷 冒顶
引言:
**厂每年有约30口井因蜡卡后洗井不通导致作业,因洗井不通,井内憋有高压,只能倒扣起杆管,作业时存在冒顶、井喷的风险,极易造成人员伤亡、环境污染。还有个别严重蜡卡井,小修设备无法提动管柱,需要交大修施工,但井内憋压,存在井喷风险,只能交带压大修,增加近8倍费用(小修费用10万,带压大修80万),造成了很大成本压力。
1 结蜡定义
蜡从原油中析出并凝结于井壁的现象。当含蜡原油流经井筒时,由于压力和温度降低便形成结蜡现象,使油管断面变小以致堵寨,影响油井正常生产,甚至造成油井停产。
2 压裂方案
区块整体体积压裂;平台井工厂化压裂,井组增油;大排量套管压裂造复杂缝网;暂堵压裂解决层间差异和平面矛盾;优化压裂液和支撑剂降低成本;致密层开展蓄能体积压裂试验。
根据试验井压裂后初期产量高,递减速度快的情况、明确了工艺改进方向。采用大排量、大液量套管压裂,施工排量由8.0m3/min提高到10-12m3/min,增加滑溜水用量200m3。优化支撑剂组合,在裂缝前端铺置70-100目小粒径支撑剂,支撑微裂缝。
3 研究的主要内容
3.1 研究蒸汽热洗技术,提高洗井温度。
3.2 研究油管内部循环洗井装置,解决油管内蜡卡问题。
3.3 研究抽油杆防喷装置,控制起杆时的井控风险。
3.4 研究起管防喷装置,控制起管过程中的井控风险。
4 应用效果
2018.12.4—2018.12.15完成龙606块第一批5口井8层平台化压裂施工,累计加入支撑剂215m3,加入滑溜水4750m3,压裂液2294m3,平均加砂强度2.85m3/m,平均液体强度95.21m3/m,平台化施工减少车组搬迁时间,降低车组行驶成本,提高总体施工效率。
节省压裂车组费:龙606块单层压裂成本87万元/层(龙606-6),平台化压裂后降为75万元/层,单层节约费用12万元,5口井8层共计节约费用96万元。
节省压裂时间增油效益:单井压裂每口井需要3天时间(2天准备液体,1天施工),平台化压裂后,节省了液体准备时间,5口井8层原压裂方式需要24天时间,平台化压裂后用时12天,节省12天工期,以目前该区块5口井日产油26.4吨计算,增油316.8吨。
原油价格以3245元/吨计,生产成本以1754.31元/吨计。
经济效益=(1-30%)×分成系数×∑〔提高原油产量×(原油单位价格-原油单位生产成本) 〕- 投入=316.8×(3245-1754.31)=47.2万元。
合计产生效益:96+47.2=143.2万元。
社会效益:深井平台化整体压裂技术在龙606块成功实施,降低了区块总体开发成本、提高了压裂开发效果,为龙606块探索出了一条高效开发的新模式,也为其他整装区块的效益开发积累了经验,具有广阔的应用前景。
5 结论
运用深井平台化整体压裂,钻井时集中打井,节约征地费用,压裂施工时节省压裂准备时间,减少压裂设备搬迁费用,大排量、高液量体积压裂补充了地层能量,可溶桥塞分层压裂技术,实现了储层充分改造目的,科学合理的焖井、放喷、以及生产制度,保障了区块的高产稳产。