韩咏梅 杨增华
(1.昆明维恒升自控技术有限公司,云南 昆明 650105;2.昆明科瑞琦科技有限公司,云南 昆明 650105)
云南水务投资股份有限公司下属的云南景洪江南污水处理厂,厂区地处热带地区,高温多雨的特殊气候条件,鼠患、虫患情况较为严重。原设计对热带地区特殊情况考虑不周全,没有设计专项设备保护措施,加之运行中维护保养不到位,导致设备生锈,老鼠啃咬电缆破裂短路,部分电路板爬满昆虫,设备故障非常频繁。厂区自控系统分二期建设,建成时间较早,由于故障多发,已基本处于停运状态。为了保证污水处理厂的正常运行,提高污水处理厂的运维管理水平,节能增效,需要进行自动化系统改造。
云南景洪江南污水处理厂是早期建成的污水处理厂,设计日处理量5 万t。主工艺采用CASS 生化处理。该污水处理厂分二期建设,建成投产数十年。现在部分设备和线路老化,经常出现故障;一期、二期建设的自控系统分开设置,缺乏统一协调,控制范围覆盖不全,控制功能不完善,数据读取不全,运行管理较乱,不能达到环保督查要求,急需进行提标改造。在改造实施前,全面摸底检查污水处理厂自控系统情况。PLC 为西门子品牌,有S7-200、S7-300、S7-400多种系列。网络结构是星型网络连接,各PLC 主站通过光纤连接到中控室交换机,中控室计算机通过交换机与各PLC 主站连接。PLC 主站与子站之间,采用Profibus DP 总线连接。一期建设的自控系统控制站包括主站PLC1(S7-300),子站PLC11(S7-300)、PLC12(S7-200)、PLC13(S7-200),由一台中控室计算机控制。二期建设的自控系统控制站包括主站PLC2(S7-400),子站PLC21(S7-300)、PLC22(S7-300)、P23LC(S7-200);主站PLC3(S7-300),由1 台中控室计算机控制,配一台报表计算机。由于一期和二期自控系统相互独立,现场设备和线路故障多;操作人员基本凭经验现场手动操作。现场数据采集不全,数据不准确;设备无法远程控制,设备运行状态没有监控;报表计算机停用。这些情况,影响了该污水处理厂的运行效率,管理工作困难较多。改造目标是将分期建设的自控系统整合成一个系统,消除现场故障,实现远程控制,消除暴雨期间人员现场操作;通过设置合理参数,实现污水处理厂自动运行,提高全厂的运行管理水平。
通过现场考察和协商,针对现场存在的问题,兼顾节约改造费用,确定了自动化改造的总体方案:不改变现有的网络结构和现场控制站的进线结构;边生产边改造,不因改造停产[1];更换、维修老化故障设备;室外控制箱增加防雨棚,或换室外为不锈钢箱;用防火泥封堵线槽和控制柜底,防止老鼠进入;用玻璃胶封堵室内自控设备小孔,防止昆虫进入;修理PLC 柜散热风扇,保证散热;增加新的数采控制设备,完善数据采集和控制功能;修改程序,重做监控画面,新建报表趋势图;建立全厂统一监测和控制系统,中控室2 台计算机设置为冗余,互为热备;报表计算机,显示一期、二期的全部数据报表;实现全厂自动化运行。
2.1.1 实现网络通信的稳定
原自控系统通信经常中断。经过检查诊断,确认通信光纤没有损坏,现场PLC1 柜内交换机的运行状态不稳定,其尾纤插头连接不稳;中控室交换机经常死机。找到故障点后,更换有问题的交换机,重新稳定连接尾纤插头,实现系统网络通信正常。
2.1.2 完善数据采集
2.1.2.1 主要设备的运行监测数据读取和控制
2.1.2.1.1 5台鼓风机,5台提升泵
在配电柜中增加电流互感器和电流变送器,设备的电流值通过PLC 读取,上传计算机显示;设备运行状态,PLC读取并上传计算机;由PLC 通过程序计算,获得这10 台设备的单次运行时间、累计运行时间,在计算机上显示,并依据设定,控制均衡设备运行时间;设备配套的10 台变频器,其频率给定值和反馈值,能准确上传下达。
2.1.2.1.2 2台污泥脱水机
在控制柜中增加电流互感器和电流变送器,把设备的电流值上传中控计算机;PLC 读取设备运行状态值,通过程序计算,在中控计算机显示单次运行时间、累积运行时间。
2.1.2.1.3 紫外线消毒设备
在控制柜中增加一块西门子CP243-1 以太网通信模块,使其与主站通信,在中控计算机显示消毒设备状态及累计运行时间。
2.1.2.2 主要工艺参数的数据读取
增加7 台进、出水流量计的中控计算机累积流量显示。原来PLC 读取瞬时流量,再经过程序计算得到流量累计值,每0.1s 读取一次瞬时流量,随着时间不断累加,得到流量累计值,但是0.1s 时间不够精确,造成中控计算机与现场仪表累计流量值显示差异较大。现改用仪表脉冲信号输入PLC,仪表每10m3流量累计值发送一个脉冲信号给PLC,程序进行累积计算,得到的流量累计值与现场仪表显示值相同。重新施放脉冲信号电缆,调校仪表,在中控计算机准确显示每台流量计的瞬时和累计流量,突出显示全厂总进水流量和出水流量。
2.1.3 恢复设备远程操控功能
现场设备不能在中控计算机远程操控,操作人员需要到现场手动。在PLC 上对故障点位一一核对,对全厂有故障的电动阀、水泵、搅拌器、风机,逐一进行线路检查,更换破损电缆;检查现场电控箱,更换故障元件,箱内重新布线;现场故障点问题排除后,修改上下位程序,重新调试,实现这些设备的远程操作,现场手动操作功能保留。重点核对了脱水机房PLC 控制站点位,对于缺失的状态反馈和控制输出点,施放电缆,接入PLC 备用通道,再进行组态、编程,实现脱水机远程监控。
2.1.4 恢复CASS生化池自动控制功能
CASS 生化池的正常运行,是污水处理厂处理污水的关键,是本次自动化改造的重点和难点。主要做了以下几个部分的修复。
2.1.4.1 滗水器不平衡修复
每套滗水设备带二个滗水器,二者不平衡。滗水器下降滗水时,出现一个已经在滗水,另一个还没有接触水面,机械连接部分受力不均易损坏,出水带渣,滗水速度慢。需操作人员到现场,人工操作滗水器下降滗水,滗水器不能投入自动运行。厂方请专业公司重做滗水器连接杆,调整连接杆长度,修复了滗水器不平衡问题。滗水器不平衡原来情况,如图1 所示。
图1 滗水器不平衡
2.1.4.2 CASS生化池液位计校准
CASS 生化池液位值,是自动启动、停止滗水器的运行重要条件。水池液位检测不准,无法准确判断滗水器距离水面高度,滗水器就不能投入自动运行。原来靠操作人员经验判断,人工启动、停止滗水器。逐一校准了各CASS 生化池的超声波液位计。
2.1.4.3 修复滗水器现场控制箱和配套元件
滗水器现场控制箱,元件和线路老化,以前维修时,为了排除故障,多次改线,箱内线路混乱,连接不稳,滗水器的操控经常失效。滗水器上、下行程开关失效。行程开关是重要的物理保护装置,可以避免滗水器上、下行程超过限位,发生滗水器拉脱或冲顶事故。滗水器现场控制箱原来情况,如图2 所示。更换故障箱内电气元件;更换滗水器上、下行程开关;重新整理和布线现场控制箱。
图2 滗水器现场控制箱线路混乱
2.1.4.4 恢复CASS生化池公用设备控制
原来系统中1#~5#鼓风机,对应为1#~8#CASS 生化池进行曝气提供气源。这些鼓风机一直运行,靠进气阀的切换,对各CASS 生化池分别曝气。当进气阀无法控制,将出现曝气失控,出现有的CASS 生化池曝气阶段不能曝气,而有的在静置阶段有空气进入,导致CASS 生化池不能正常运行。排除鼓风机、进气阀的控制故障,更换损坏的接触器辅助触点,阀门开关到位行程开关,保证阀门的有效控制。
2.1.4.5 CASS生化池自动运行
据工艺设计,每个CASS 生化池的运行周期有时间限制,曝气时间、滗水时间都有相应要求。如果生化池液位低于设定高度,滗水器开始下降滗水,则滗水器下降空行程过长,需较长时间滗水器才能接触到水面,按滗水行程时间规定,滗水器在水面停留时间较短,出水量会减少,污水处理量降低。如果生化池液位超过设定高度,滗水器下降滗水,则滗水器过早接触水面,为了在规定时间内完成滗水行程,滗水器会淹没在水下,机械连接部分承受增加更多阻力,易损坏,且出水带渣,出水水质不达标。与操作人员充分沟通后,重新编制程序。将CASS 生化池上的超声波液位计信号作为控制条件,高液位启动滗水器,控制滗水器的下行速度,空行程快速下行,滗水时较慢速度下行;低液位停机,当滗水到低液位时,滗水器停止下行,停留至设定时间后,自动上行返回。连接现场行程开关,作为滗水器硬联锁保护停机,做软联锁保护,程序设置增加高高、低低液位联锁停机,软件、硬件双保险联锁控制,确保滗水器运行安全。鼓风机、进气阀、污泥回流泵,全部参与CASS 生化池系统的联锁控制。根据八个水池的设备情况,设置不同的运行时间和参数,分别联机调试,实现全自动运行。污水处理厂最重要的CASS生化处理系统,实现了全自动运行。
2.1.5 恢复进水系统的自动化运行
该厂有5 台进水提升泵,3 台大功率泵,2 台小功率泵。原来全部由人工操作控制进水量,操作人员根据现场视频图像,观察进水水池液位,凭经验启、停止提升泵。修复了进水水池液位计,在中控计算机显示液位,重新编制程序。高液位启动大功率进水泵,运行一段时间后,出水量小,水池液位下降不能达到设定值,再依次启动其他小功率水泵。液位降到设定低位,依次停泵。5 台水泵,可单独人工启、停,也可以全自动运行。水泵各自有运行累计时间,先启动的泵,先停止运行,水泵均衡运行时间,实现了进水系统自动运行。
2.1.6 恢复粗、细格栅系统的自动化运行
排除现场故障,恢复粗、细格栅远程手动的功能;增加皮带运输机与粗、细格栅联锁;以格栅前后液位差为条件,液位差达到设定高值,格栅机启动运行,据设定时间,皮带运输机启动,运送垃圾到收集桶。液位差值到设定低值,格栅机停止运行,据设定时间,皮带运输机延后停止运行,保证皮带机上没有垃圾堆积。实现了格栅系统自动控制运行。
2.1.7 完善中控室计算机系统
中控室计算机系统,做成全厂统一的控制中心。全厂一期、二期的PLC,全部通过中控室的交换机,与中控室计算机通信。原有的3 台计算机,其中2 台做成冗余,互为备用,监控功能相同;另外一台计算机,作为数据报表显示监测使用。重做上位计算机操控监测画面,显示水质参数、工艺过程参数、设备运行状态;设置监测数据趋势图、数据报表、报警界面;设置人性化的操作界面,操作人员可以根据工艺运行情况,远程操控设备,也可在参数设置界面,设置运行参数,系统投入自动运行。重新制作组态的工艺流程图、上位监控界面、操作界面。改造后自控系统结构图,如图3 所示。本次改造完成后,帮助厂方消除了一个严重的安全隐患,原来自控系统不能正常使用,操作人员需到现场操作。景洪属热带气候,时常暴雨倾盆,操作人员到CASS生化池走道上操作设备,有滑倒落水的危险,也有雷击的危险,现在只需在中控室计算机上进行操作即可。改造完成后,协助厂方制定了操作维护规程,对全体人员做了技术和安全培训。
图3 自控系统结构图
景洪江南污水处理厂建成时间较早,项目分期建成,中间经过多次改造,设备线路老化,资料图纸不全,电缆管线走向不清,设备品牌多样。这是一次非常艰难的改造,凭借多年的污水处理厂工程经验,克服困难,一步步解决了问题。
前期充分调查,确定适用的方案,改造实施中不断调整,是改造成功的关键。1)了解熟悉厂区设备情况,网上查找设备图纸资料,向原设备供应商索取资料,分析故障原因,确定解决方案[2]。2)与厂方技术人员充分沟通,了解设备运行情况,该厂工艺运行特点,确定程序修改方案。3)与厂方操作人员交流,了解操作流程,操作习惯,确定操作界面和画面显示方案。4)与厂方管理人员交流,了解运营需求,设置合理报表显示,设定运行维护规程。5)根据热带地区特点,防鼠、防虫、防潮湿、防高温,采取封堵、散热、防锈处理。
充分了解厂方需求,了解工艺运行规律,熟练运用上位软件,实现自动化监控目标。1)上位运行画面中,要调用项目外的另外一个程序,用ProgramExecute 函数来实现较方便。2)组态王中建立进、出水水质日报表,以分钟为单位定时存储历史数据[3]。日报表每小时填充一次数值,把分钟单位记录的历史数据,用GetHistAveData 取平均值得到填入,日报表数据较为准确。3)报表查询数据时需用到标准日历控件Microsoft Date and Time Picker Control 6.0,再用控件属性CloseUp1 在命令语言编辑框中编写脚本程序对选择的日期进行处理[4]。4)组态王建立报表时,要注意判断查询时间,等于和小于当前时间2 种情况,避免出现查询报表时未到的日期出现数据的情况。
经过3 个月的艰苦工作,综合应用电气、仪表、自动化、计算机软件等专业知识,根据长期的污水处理厂工程经验,结合厂方的运行管理需求,分析厂方日常操作运行记录,按照设定的改造原则、改造目标,在实施中,根据不断出现的新问题,及时调整方案,改造过程精细管理,现场施工人员与公司后方支持协调运作,改造工作与生产同步进行,按厂方生产安排,合理安排停机、改造、调试时间。
自动化改造顺利完成,该污水处理厂实现了自控系统集中统一监控运行,各项指标符合国家标准,改造达到了预期效果。