黄志勇
摘要:在科学技术不断发展下,公路工程施工逐渐的走向机械化,如何选择最佳施工机械组合,对公路工程整体建设成本、工作效率、安全系数等等影响较大。抗滑桩作为新型边坡治理措施,现已得到广泛应用,但是当前单一的传统施工方法不能满足矩形截面施工要求。下面就从作者实际工作经验入手,分析矩形截面抗滑桩的机械成孔施工技术,希望对相关从业人员带来帮助。
关键词:矩形截面;抗滑桩;机械成孔;施工技术
1 工程案例的概况分析
G4216线宁攀段K362+000K365+300段路基,受菜园子断层影响,岩体破碎,坡表覆盖层、全风化层较厚。下伏基岩多为断层破碎带或断层角砾岩,工程地质条件较差,K364+023-K364+160、K364+920-K365+080,共计5段,对于上述断层破碎带深挖路堑,均进行工点勘察。
2 工程施工要点分析
根据勘察结论,采用斜坡参数反演,对斜坡岩土体力学参数进行校核,并进行边坡稳定性计算。根据计算结果,上述5段边坡均采用桩板墙+抗滑挡墙收坡处治,具体工点设计说明如下:
1)K362+535-K362+613
该段表层主要为残坡积含砾石粉质粘土及残坡积碎石,厚度一般为5~20.0m。下部为断层破碎带,主要为断层角砾岩与炭质页岩、砂岩碎块等,层面产状210°∠28°,边坡坡向为355°,边坡最大坡高为19.08m,受园子断层次生构造影响,岩体极破碎,呈碎裂状,边坡稳定性差,在暴雨等不利工况下,易发生滑动失稳。故在路基坡脚设抗滑挡土墙、桩板墙,保证边坡稳定性。
处治措施:K362+535~K362+539.5段桥下清方段,于距路中线13.54m处设2.5m-5.0m高仰斜式挡土墙。K362+54031~K362+55022段设桩板墙,抗滑桩桩顶与地面齐平;K362+5558K362+60491段设柱板墙,抗滑桩位于路中线距离均为14.9m处,柱后4.0m平台,平台后按12坡比放坡,一級边坡高522m,二级边坡高8.0m,二级边坡平台宽297m,平台上有一斜率为0.21%水渠,坡面均采用拱型人字骨架防护。K362+605785~K362+612段按1:1.15坡比进行放坡,一级边坡高5.41m,平台宽2.0m。
2)K362+700-K362+800
该段表层覆盖层主要为残坡积层含砾粉质粘土、人工填土(耕植土),在工程区范围内广泛分布,厚度0~7m。下伏基岩为侏罗纪下统三叠系上统白果湾群砾岩及断层破碎带,若层似产状为:210°∠20°,存在相对软弱夹层,边坡坡向为355°,边坡最大坡高为7.0m,岩体极破碎,边坡稳定性差,自重作用下,坡脚应力集中易溃脚滑动失稳,且在不利工况下易发生圆弧滑动失稳,设桩板墙及抗滑挡土墙进行防护,保证边坡稳定性
处治措施:K362+700~K362+713.875右側边坡,于坡脚处设3.0-4.0m高的仰斜式挡土墙进行防护;K362+714~K362+800段右侧边坡设桩板墙,抗滑柱位于路中线距离均为14.9m处,桩顶于地面齐平。
3)K362+882-K363+035
该段表层覆盖层主要为残坡积层含砾粉质粘土、人工填士(耕植土),在工程区范围内广泛分布,厚度0~7m。下伏基岩为侏罗纪下统三叠系上统白果湾群砾岩及断层破碎带,岩层似产状为:210°∠20°,存在相对软弱夹层,边坡坡向为355°,边坡最大坡高为7.0m,岩体极破碎,边坡稳定性差,自重作用下,坡脚应力集中易溃脚滑动失稳,且在不利工况下易发生圆弧滑动失稳,设桩板墙及抗滑挡士墙进行防护,保证边坡稳定性
处治措施:K362+700~K362+713.875右侧边坡,于坡脚处设3.0-4.0m高的仰斜式挡土墙进行防护;K362+714~K362+800段右侧边坡设桩板墙,抗滑桩位于路中线距离均为14.9m处,桩顶于地面齐平
4)K364+023-K364+160
该段表层为5.0~13.6m的残坡积含砾粉质粘土,下伏侏罗系下统三叠系上统白果湾群的砾岩和炭质页岩,受断层影响,岩体破碎,多呈碎裂状,似层面产状250°∠40°,原始斜坡横坡较陡,开挖易造成边坡失稳,为保证边坡的稳定性,采用锚拉式桩板墙和挡土墙对边坡进行防护。
处治措施:K364+040~K364+135段设抗滑桩收坡,其中K364+075~K364+085处为错拉式桩板墙。K364+023~K364+040、K364+135~K364+160段为顺接抗滑桩,同时避免土体及破碎岩体溜坍对路基产生不利影响,在其右侧边坡设40~8.0m高的仰斜式挡土墙进行防护,墙后夯填黏土。抗滑桩共2种桩型,1型桩截面尺寸均为2.0m×3.0m,桩长32m;Ⅱ型桩截面尺寸均为2.0m×3.0m,桩长22~32m,实际布置以桩号间隔5.0m布置,桩中心位于相应桩号的法线上,长边与桩号法线平行。桩间设置中挂式挡土板,板厚30cm,板长为2.8m
3 矩形桩机械成孔施工工艺和方法
矩形桩的施工流程是:定位放样——桩顶锁口浇筑——钻孔—修边—清孔——鋼筋笼的下放——混凝土浇筑,成孔工艺还需采用三种不同钻头形式进行取土,为避免成孔过深造成的坍孔,划定出3米至4米为一段进行成孔,以25米的桩长为例,还需进行7-8段的成孔。
3.1 锁口施工
经过施工测量定位,采用灰线画出锁口外部的轮廓线,采用小型挖掘机开挖锁口,安装固定内模、锁口钢筋并且浇筑C20混凝土。
3.2 成孔施工
3.2.1长螺旋干取土
采用旋挖钻机的方式,应用800长螺旋钻头钻按照有关要求交替挖深到4米的深度,在钻进的过程中,注意低速钻进,减少钻进过程的振动,减少塌孔的情况出现。
3.2.2旋挖取土
长螺旋的钻头挖深大约在4米孔深之后,换上1800大孔徑圆形钻头,钻孔的位置位于矩形桩中心处,把矩形桩的四个圆孔之间内余土挖除,这个过程实际上还需注意不要超挖,以有效的避免对下次长螺旋的取土会造成影响。
3.2.3矩形抗滑桩切角取土
在采用圆形钻头取土到规定的深度之后,换上自制的矩形钻头,之后利用锁口梁内侧作为导向墙,采用方形切刀对孔壁进行修整,切除剩余土体,在切削的过程应注意保证垂直度大于1%。
4 施工效果
第一,在成孔结束之后主要是采用了漏孔仪和测绳对孔深、孔径、垂直度等检查,孔深、孔径都不能小于设计值,垂直度则是不大于1%。
第二,以桩长24米矩形桩作为测算的对象,机械成孔还需进行约7段的施工,成孔的时间是2天,对比人工挖孔,在24米桩长则是需要进行24段的施工,考虑护壁拆模的时间,每段则是需要1天的时间,在无天气等因素影响的基础上,还需施工24天,机械成孔的效率也是明显的提升。
第三,机械成孔与人工挖孔相比,能够减少护壁土石方的开挖、护壁混凝土的浇筑施工,尽可能的降低施工成本。
第四,最重要的是解决了人工反复进入孔内施工的安全风险。
结束语:
综上所述,本文主要提出在沙砾石地层干取土机械成孔新方案,并且和人工挖孔方案进行比较,实践分析得知,该工艺不仅在技术方面是可行的,还能够有效的缩短施工工期,保证工程施工安全,对同类工程施工有着借鉴的意义,但是本工艺取土的过程中还需不断的更换钻头,使得工艺更加复杂,还需进一步改进空间。
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