李尚东
摘要:催化剂在UNIPOL气相流化床聚乙烯生产工艺中启到聚合反应物的作用。只有存在物料反应,整个反应器才会存在放热现象。如催化剂停止注入反应器后,反应器内放热反应逐渐减弱,反应器温度将不易维持,这就要求通过调温水系统温度调节来保持反应器温度的正常。催化剂停止注入反应器约25分钟,需将与反应器温度TICA4001-26串联的调温水温度TICA4002-2变为自动控制,以在无催化剂注入的情况下将反应器温度控制在正常范围,不造成停车。
关键词:催化剂;反应器温度;调温水温度
陕西延长中煤榆林能源化工有限公司聚烯烃LLDPE装置采用美国Univation公司的UNIPOL气相流化床聚乙烯生产工艺,装置年生产能力为30万吨。2016年7月至8月,由于反应器内存在块料,催化剂注射管频繁被砸弯,这就要求频繁更换,在更换注射管期间需中断催化剂,中断时间不等约25至40分钟。在催化剂中断期间,维持反应器温度至关重要。通过经验与总结,现将催化剂中断后反应器温度控制方法介绍如下。
1淤浆催化剂简介
UCAT-J催化剂是钛-镁系催化剂改性后的催化剂,用于流化床生产聚乙烯。相比于其它催化剂,UCAT-J催化剂提高了活性,降低了助催化剂的消耗,提高了H2结合能力,催化剂残余较低,改进了反应的稳定性和可操作性。该催化剂不易中毒,用于乙烯和辅烃的共聚,生成的薄膜有突出的机械性能和较好的光学性能[1]。
1.1 原浆催化剂的组成
催化剂活性高,未经处理的催化剂叫原浆。原浆是四氢呋喃(THF),氯化镁(MgCl2)和三氯化钛(TiCl3)的混合物。Ti是聚合反应的活性中心,它影响催化剂进料率,反应器中热量产生和催化剂产率。氯化镁可提高催化剂活性,并能稳定催化剂使分子量分布变窄。UCAT-J催化剂原浆有俩种颗粒尺寸,14微米的颗粒用于生产低密度树脂,25微米用于生产高密度树脂。
1.2在线还原系统
原浆作为催化剂送入反应器前必须还原,在还原过程中变为活性聚合活性催化剂,还原步骤需要加入T3(三正己基铝)、DC(一氯二乙基铝)。T3控制树脂性能,己烷萃取率,堆密度与熔流比;DC控制催化剂活性,H2响应与共聚单体响应。在线还原有一个很大的有点是通过改变还原比来调节进料速度,以达到适合的反应活性及生产不同的聚乙烯树脂产品。
2淤浆催化剂中断(超过25分钟)对反应器的影响
2.1淤浆催化剂中断对反应器温度的影响
催化剂中断后,聚合反应减弱,反应器放热减少,反应器温度快速降低,如不加以控制,反应器温度波动过大,存在停车风险。
2.2淤漿催化剂中断对反应负荷的影响
催化剂活中断后,反应器内残存催化剂快速被消耗,反应负荷将受到较大影响,成为造成反应器温度波动的因素。同时,PDS系统与排放气回收系统也将受到影响。
2.3淤浆催化剂中断对乙烯分压的影响
催化剂活中断后,乙烯分压将快速升高。由620KPa升至700KPa以上,波动较大。正常控制范围为设计值偏差不超过10KPa。
2.4淤浆催化剂中断对产品质量的影响
催化剂活中断后,反应器各个组分波动较大,特别是乙烯、丁烯进料量,要求及时调节各组分进料量,保证产品质量。
3造成催化剂中断原因分析
3.1反应器存在块料,流化效果不好
因特殊原因,反应器内存在较大块料,且无法被PDS正常抽出,在反应器内循环,此原因会造成反应器的催化剂注射管被频繁砸弯,更换催化剂注射管而使催化剂中断。
3.2催化剂泵出口压力突增,联锁中断催化剂注入
催化剂为含油78%的混合浆液,冬季,由于温度较低,造成油流动性差,日积月累造成催化剂管线逐渐堵塞,从而造成催化剂泵出口压力突增,联锁停止催化剂注入。
3.3催化剂载气量降低,即HPPN出现问题
HPPN为催化剂的载气,当氮压机出现问题且高压精制氮气缓冲罐C-1117压力降低,催化剂载气量降低后,催化剂无法注入到反应器。
4催化剂中断反应器温度控制方法
催化剂中断超过25分钟后,TICA4002-2与TIC4001-26投串级已无法维持反应器温度。需将TICA4002-2由串级打至自动位,手动给出TICA4002-2的设定值,来控制反应器温度。
调节的主要步骤:
(1)TICA4002-2由串级打至自动位;
(2)将反应器温度TIC4001-26趋势图放至明显处,便于观察温度变化趋势;
(3)根据反应器温度趋势,逐渐调节调温水TICA4002-2的设定值;
(4)如反应器温度下降较快,呈现直线下降趋势,需快速提升TICA4001-2的设定值,0.5-1℃的幅度增加设定值。直至看到反应器温度下降趋势减慢且存在折返现象,这时应逐渐降低TICA4001-2的设定值,防止温度升至过高。
(5)如反应器温度下降,呈现曲线式下降,需缓慢提升TICA4002-2的设定值,0.2-0.3℃的幅度增加设定值。直到看到反应器温度存在折返现象,这时应逐渐降低TICA4002-2的设定值,以减缓温度波动幅度。
(6)反应器温度在一般情况下会偏离设定值3-4℃的波动幅度,正常设定值85℃,调节期间可能在82-88℃期间波动。
(7)在调节期间专人负责将反应器温度设定值TIC4001-26同步于TIC4001-26的实际值,防止触发联锁。
(8)催化剂重新注入,且反应器温度波动控制到正常范围时,需重新将TICA4002-2与TIC4001-26投为串级状态。在催化剂重新注入反应器期间注意反应器温度不要出现突增现象。
(9)逐渐恢复催化剂进料,逐渐将乙烯分压降低,反应负荷恢复。
(10)恢复PDS出料频率,后续系统的控制。
5结语
严格控制反应参数在正常范围内,防止反应器内产生片料与块料;严格监控催化剂泵出口压力变化趋势,控制伴热温度;加强催化剂中断反应器温度控制方法的培训工作。
参考文献:
[1]刘辉、曹占芳、钟宏等,以学科竞赛为载体的化工原理实验教学改革与实践[J].化工高等教育,2020(1):123-127.