低温热法浓缩工艺(LTE)处理高盐废水工业化试验研究

2021-09-10 06:24郭红兵李瑞基李瑞杰彭建华闫刚刚孙文亮陈宋璇
有色冶金节能 2021年4期
关键词:浓水热法挂片

郭红兵 李瑞基 李瑞杰 彭建华 闫刚刚 孙文亮 陈宋璇 马 磊

(1.中国恩菲工程技术有限公司, 北京 100038; 2.金川集团股份有限公司, 甘肃 金昌 737104)

0 前言

目前高盐废水浓缩工艺主要包括热浓缩和膜浓缩技术。热浓缩工艺主要包括多效蒸发(MED)和机械式蒸汽再压缩(MVR)技术等[2]。MED技术蒸发吨水消耗鲜蒸汽0.30~0.41 t,蒸汽温度高,管内易结垢;MVR技术动力消耗较大,蒸发吨水的耗电量为15~55 kW·h。热浓缩工艺适用于处理含盐量高达100 g/L的工业废水,但运行成本高,且无法采用乏汽作为热源。膜浓缩工艺主要包括电渗析(ED)、反渗透(RO)、纳滤(NF)等技术[2-3]。膜浓缩工艺处理存在预处理复杂、产水率低、运行维护成本高等缺点,且任何膜浓缩工艺均不适用于处理含盐量高达100 g/L的工业废水。如何低成本实现高盐废水的减量化和资源化是制约企业“零排放”的瓶颈。

本文提出的低温热法浓缩技术(LTE),是中国恩菲自主开发、拥有多项发明专利的一种热法脱盐技术,优选乏汽作为热源,也可采用低压蒸汽作为热源,广泛适用于化水制备,高盐、高钙和高氨氮废水处理。该技术实现了盐和水的分离,最高蒸发温度不超过95 ℃,通过串联一系列的水平管降膜蒸发器或垂直降膜蒸发器,并将其分成若干效组,输入一定量的蒸汽,进行多次蒸发和冷凝,得到多倍于加热蒸汽量的蒸馏水[4-7]。若将LTE低温热法工艺与余热发电耦合,则可形成“水电联产”的运行模式。

本文以某有色冶炼厂总溶解固体(TDS)高达100g/L的高盐废水为研究对象,通过降温减压的方法以低压蒸汽模拟乏汽,建立了一套规模10 m3/d的中试设备,对废水浓缩过程进行了全流程研究。

1 试验装置与方法

1.1 低温热法浓缩工艺

本次中试试验采用LTE低温蒸发的技术路线,进行单效蒸发。高盐废水送至低温蒸发装置废水罐内,经循环泵加压至蒸发器喷头,均匀喷淋至蒸发管上,从上逐层向下流,在蒸发管外与管内混合蒸汽进行热交换,部分蒸发,部分回流至废水罐内,废水罐内废水TDS达到设定值时排出。工艺流程如图1所示。

图1 工艺流程框图

蒸发器内产生的二次蒸汽被分为两部分:一部分被引射到蒸汽压缩喷射器,与一次蒸汽混合后作为蒸发器热源,混合蒸汽与废水换热后被冷凝,自流至2#冷凝水罐;另一部分进入冷凝器进行冷凝,冷凝水自流至1#冷凝水罐。冷凝水罐液位高时,启动对应冷凝水泵外排,冷凝水罐液位低时则停泵。

蒸发系统设真空泵,用于初期制造负压条件和运行期间抽出不凝气体。中试试验阶段采用低压蒸汽模拟乏汽。冷凝器冷源采用现有的循环冷却水系统,循环冷却水量12 t/h。

1.2 试验方案

1) 中试连续试验期间,定期同时取样(原水、浓水、产水),分析化验TDS、电导率等指标,记录不同试验阶段的废水处理量、浓水含盐量、产水量、一次蒸汽用量、用电量等基本数据,计算获得相应的浓缩倍率、吨水蒸汽消耗、吨水电耗和吨水运行成本等指标。

2) 核心设备材质研究:中试蒸发器内的汽水分隔板材质为316 L,换热盘管材质为钛管和304不锈钢管。试验期间,通过现场观察、拍照对比,研究不同材质的腐蚀、结垢情况;同步进行挂片试验,挂片采用标准挂片,尺寸为50 mm×25 mm×2 mm,材质分别为:304 L、316 L、2205和钛1;对比试验前后的挂片,并进行拍照、风干、称重,计算腐蚀速率,计算公式如下:

X=(W1-W2)×87 600/A/T/D

(1)

式中:X——试片腐蚀速率,mm/a;

W1——试片试验前称重,g;

W2——试验后试片称重,g;

A——试片面积,cm2;

T——试验时间,h;

D——试片材质密度,g/cm3;不锈钢密度7.92 g/cm3,钛材密度4.5 g/cm3。

2 试验结果与讨论

中试设备连续运行期间,系统实现了“无人值守、无人操作”的自动化水平。模拟乏汽采用的低压蒸汽压力为0.18~0.50 MPa,温度为120~154 ℃;低压蒸汽经过蒸汽喷射器喷射后,与二次蒸汽混合,温度降为62~85 ℃。

中试试验过程中,设定浓缩倍率不低于3倍,但这不是唯一的控制因素,浓水TDS才是核心控制因素。

2.1 废水分析结果

中试期间对高盐废水取样分析。结果表明:该废水可定性为弱碱性、超高盐、低钙、含重金属废水,成分以硫酸钠最多,占比高达87%;Na2CO3次之,占12.5%左右;阴离子以硫酸根为主,重金属镍离子超标。

水质分析详见表1。

表1 高盐废水水质指标

2.2 中试产水率分析

产水量(率)与浓缩倍率、进水水质密切相关。当进水TDS较低,进行高倍率浓缩时,产水量大幅上升;当进水TDS较高时,以最佳运行工况作为产水的依据。中试试验连续运行期间,设定浓缩倍率不低于3倍,实际运行浓缩倍率为2.8~3.5倍,平均浓缩倍率为3.12倍。实际产水率保持在64.7%~72.0%,平均值为68.3%,高于初始设定的60%。

2.3 中试产水水质

连续试验期间,产水水质稳定,电导率为33~55 μs/cm,平均值为47 μs/cm,属于高品质产水,满足一级除盐水标准。低温热法工艺采用热法蒸馏脱盐技术,在换热过程中,换热管汽侧压力大于液膜侧压力,因此浓盐水不会流到产品水中,使产水品质有保证。

2.4 中试浓水情况

检测数据显示,浓水含盐量达350~432.5 g/L,平均值为380.6 g/L;浓水电导率为368.4~444.8 ms/cm,平均值为418 ms/cm。蒸发浓缩过程无盐类物质析出,浓水流经的地面干化后为白色。

中试过程中发现,多次浓水取样隔夜后产生析盐情况,常温冷却结晶现象明显,析出物为芒硝(Na2SO4·10H2O),冷却结晶盐体积约为浓水体积的2/3,进一步说明高盐废水经LTE蒸发浓缩产生的浓水为饱和溶液。

中试试验后期,进行了极限增浓试验,高盐废水蒸发浓缩过程介质温度为60~80 ℃。随着浓缩倍率进一步提高,浓水TDS高达480 g/L,硫酸钠溶液处于饱和状态,试验过程中析出了无水硫酸钠晶体,如图2所示。

图2 硫酸钠结晶

冷却结晶是指高温溶液冷却过程中,因温度下降,溶液溶解度下降而析出晶体的过程。从硫酸钠的相图(图3)可以看出,溶液中硫酸钠质量分数高于32%时,存在一个转折温度32.4 ℃,在此温度前后结晶析出物质发生了变化。低于32.4 ℃时,溶液主要析出芒硝;而高于此温度时,主要析出无水硫酸钠晶体。这说明虽然浓度是控制析出物的首要因素,但温度也是影响析出物种类的关键因素。

图3 硫酸钠相图

2.5 核心材质腐蚀结垢分析

2.5.1 挂片实验结果

中试设备连续试验期间,进行了挂片试验,并拍照对比。换热管为304材质和钛材两种,蒸发器外壳为316L不锈钢材质。中试试验期间,核心设备蒸发器未发生结垢腐蚀现象;试验后,依然光亮如新,如图4所示。

图4 中试试验后蒸发器内部情况

试验数据见表2。结果表明:1) 不同材质挂片腐蚀速率为0.000 02~0.000 1 mm/a,以最不利腐蚀速率计,20年腐蚀量仅为0.002 mm;2)试验后挂片重量损失较少,也进一步佐证了核心设备材质不结垢。

表2 挂片试验数据结果

2.5.2 缓蚀阻垢措施

从2014年工艺研发至今,中国恩菲低温热法项目团队一直专注于系统缓蚀阻垢问题的解决,从试验到工程化应用,总结出控制热源顶温不高于95 ℃、优化设备材料选择和喷淋密度等技术,有效避免了设备的结垢和减缓设备腐蚀等问题。

控制热源顶温不高于95 ℃,是因为低温有助于降低结垢物质的过饱和度,可减少设备结垢风险。在低温条件下,不锈钢材质和钛材耐腐蚀能力较强。

根据高盐废水所含成分,合理选择设备材质,可以有效解决核心设备的腐蚀问题,缓和结垢,同时提升蒸发器的性能。不锈钢的耐腐蚀性是基于钝化膜原理,即其表面形成一层极薄而坚固细密稳定的富铬钝化膜,防止氧原子继续渗入、氧化,从而形成防腐蚀的能力。而钛耐腐蚀性强是由于钛对氧的亲合力特别大,可在其表面生成一层致密的氧化膜,保护钛不受介质腐蚀。金属钛在大多数水溶液中,都能在表面生成钝化氧化膜。因此,钛在酸性、碱性、中性含氯盐水溶液和氧化性介质中具有超强的稳定性,其耐腐蚀性优于现有的不锈钢和其他有色金属。根据水质分析,蒸发设备换热管应优先采用钛材,在温度低于95 ℃且含氯量低于1%的条件下,钛材完全耐腐蚀;且根据相关研究表明,相比其他材质,钛材换热管的结垢风险最低。

实际运行过程中,设备维持在一个恒定的环境里,喷淋过程形成了汽液两相流。优化喷淋密度,高效喷淋可破坏气泡和加热壁面间的蒸发微层,使溶液无法在微层内浓缩,从而导致壁面附近溶液的过饱和度减小,破坏了结垢的最初条件,起到了很好的阻垢效果[8]。

3 中试运行成本分析

采用低温热法浓缩技术,蒸发浓缩以低压蒸汽作为热源,每处理1 t废水消耗电能0.468 kW·h,消耗蒸汽0.578 t,消耗循环水12 t,按电价0.45元/kW·h,蒸汽价格168元/t,水价0.2元/t计算,则电费、蒸汽费用、水费分别为0.21元、97.1元、2.4元,共计99.71元。如果以乏汽为热源,则成本只有2.61元。中试试验满足减量化目标的同时,实现了废水资源化,产水率平均为68.3%,每吨废水处理回收的水资源产生效益1.7元。

4 结论

单效LTE蒸发浓缩设备处理能力0.32~0.45 m3/h,进水含盐量大于100 g/L,蒸发量为0.20~0.31 m3/h,产水率大于60%,且产水电导率稳定小于60 us/cm(达到一级除盐水标准),实现了废水高品质资源化。根据挂片试验和照片对比,核心设备未发生腐蚀结垢现象,且以最不利腐蚀速率计20年腐蚀量仅为0.002 mm。单效LTE蒸发浓缩设备如果以低压蒸汽作为热源,每处理1 t高盐废水,运行费用为99.71元;如以乏汽作为热源,直接运行费用仅为2.61元。

综上所述,中国恩菲低温热法工艺广泛适用于工业高盐、高钙废水处理,实现了废水高质量资源化和低成本运行目标,有效解决了设备腐蚀阻垢等问题。

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