刘合鑫, 张立涛, 安路阳, 尹健博, 徐歆未
(中钢集团鞍山热能研究院有限公司 辽宁省钢铁行业废水深度处理技术工程研究中心, 辽宁 鞍山 114044)
氰基树脂具备优异的耐高温性能、 良好的力学性能及低密度抗冲击性强等特点, 在航空航天、 航海和电子工业领域显示出巨大的潜在应用价值[1-3]。氰基树脂在生产过程中需要使用大量有机催化剂,促进氰基的聚合反应, 因此氰基树脂生产废水中含有大量的有机溶剂、 盐和酸, 属于高浓度难降解有机废水, 该废水水质恶劣、 成分复杂、 腐蚀性强、可生化性极差, 难以生物降解[4-5]。 针对该类废水处理的报道罕见。
在试验研究的基础上, 本文针对该生产废水设计采用电催化氧化-多效蒸发-A2/O-MBR 组合处理工艺。 实际运行结果表明, 该废水处理工程出水可满足所在工业园区废水接管标准要求, 可为类似废水处理工程设计提供一定的参考依据。
辽宁某精细化工企业生产氰基树脂, 产量为300 t/a。 生产过程中产生的废水量为1 500 t/a, 废水中污染物主要为4-硝基邻苯二甲腈、 N,N-二甲基乙酰胺、 醋酸、 盐酸、 硝酸等有机和无机污染物。 该生产废水经过电催化氧化、 多效蒸发、 厌氧、 缺氧、 MBBR 和MBR 组合工艺处理后, 出水要求达到辽宁省地方标准DB 21/1627—2008《污水综合排放标准》中排入污水处理厂收集管网系统的水质限值。
电催化氧化和多效蒸发预处理阶段的设计规模为12 m3/d, 生化处理阶段的设计规模为20 m3/d。
本工程进水主要是氰基树脂生产废水, 出水要求达到辽宁省DB 21/1627—2008 中排入污水处理厂收集管网系统的水质限值。 具体指标如表1 所示。
表1 设计进出水水质Tab. 1 Design influent and effluent water quality
氰基树脂废水属于高盐、 高有机物浓度的工业废水, 参考类似化工废水处理技术工艺[6-7], 采用电催化氧化技术去除废水中COD 和色度, 再通过多效蒸发技术降低废水中的盐含量, 同时资源化回收氯化钠粗盐, 最终使废水中各污染物指标满足生化处理进水要求, 通过厌氧、 缺氧和MBBR 处理,去除废水中的大部分污染物, 再经MBR 膜池降解COD 和截留悬浮物, 最终实现达标排放。
综上所述, 设计氰基树脂废水处理工艺流程如图1 所示。
图1 氰基树脂废水处理工艺流程Fig. 1 Process flow of cyano resin wastewater treatment
3.2.1 电催化氧化预处理单元
氰基树脂废水经提升泵进入电催化氧化池, 通过阴阳极板将电催化氧化池分割成多个电催化氧化反应单元, 本项目采用钛材为基底钌铱双面涂层作为阳极, 石墨作为阴极。 通过极板电解氧化剂H2O2产生具有强氧化能力的·OH, 去攻击废水中的大分子有机物, 使废水中的有机污染物断链形成小分子有机物, 甚至被氧化分解成水和二氧化碳[8-9]。 电催化氧化单元可有效降低废水中色度、 COD、 有机负荷, 提高废水可生化性, 同时提升回收盐的品相。
3.2.2 多效蒸发预处理单元
经过电催化氧化单元处理的废水在蒸发进水池中加入NaOH 溶液将pH 值调节至6~7。 将蒸发进水池的废水经预热器预热至70 ℃后进入换热器,与列式换热管外的蒸汽换热升温至100 ℃进行第一效蒸发。 伴随温度升高, 废水浓度增大, 溶液处于过饱和状态。 第一效产生的二次蒸汽作为第二效的加热蒸汽, 以此类推经三效蒸发后, 高浓液在结晶室结晶, 最后一效的二次蒸汽进入冷凝器, 用水冷却冷凝成水而移除。 含水结晶盐进入离心机分离, 分离液返回系统, 含水量小于10% 的结晶氯化钠盐打包等待外售, 蒸汽冷凝水进入生化系统。由于料液在系统中停留时间较长, 达到设计浓度才会外排。 并且通过循环泵实现废水在系统中自循环, 防止结晶, 有效降低废水中TDS, 同时能得到具有回收价值的氯化钠粗盐, 并提高废水可生化性, 有利于后续处理。
3.2.3 生化处理单元
由多效蒸发单元处理后的氰基树脂废水水质稳定后进入生化系统。 生化采用A2/O-MBR 工艺,设置厌氧池利用厌氧或兼氧微生物来降解废水中的有机物, 同时将大分子、 难降解有机物转化为小分子、 可降解的有机物, 进一步提高废水的可生化性。 缺氧池的设计目的是通过反硝化去除硝态氮。MBBR 池中投加与水密度相近的柔性生物填料, 该填料具有比表面积大、 空隙率高、 生物附着能力强、 生物量大、 水力条件好的特性, 在曝气状态下, 微生物负载于填料上为微生物生长提供良好环境, 充分利用养分和溶解氧。 每一个填料都相当于一个微型生化体系, 同时存在硝化、 反硝化反应。最后废水进入MBR 膜池, 该工艺可以应对高容积负荷、 低污泥负荷, MBR 膜的高效分离作用使污泥与悬浮物被中空纤维膜截留在膜池中, 理论上可以达到污泥零排放。 该工艺的优势在于技术成熟,同时完成有机物去除和脱氮除磷, 而且水力停留时间较少, 工艺流程简单, 各工艺组合保证出水水质稳定满足且优于DB 21/1627—2008 要求的排入污水处理厂收集管网系统的水质限值。
(1) 电催化氧化器池。 尺寸为1.2 m×0.6 m×1.2 m, 水力停留时间为60 min, 碳钢防腐, PP 材质。 内部放置阳极15 片, 阴极15 片, 尺寸均为0.6 m×0.4 m×0.01 m。 设置直流电源, 电压范围为0 ~ 20 V, 最大电流为2 500 A; 进水离心泵1台, 流量为0.8 m3/h, 扬程为20 m, 功率为1.1 kW; H2O2计量泵1 台, 流量为1 ~ 10 L/h, 压力为0.5 MPa, 功率为0.18 kW。
(2) 蒸发进水池。 尺寸为4.0 m × 3.0 m × 3.0 m, 碳钢防腐。 设置液碱(30%)储罐, PP 材质, 容积为1 m3; 液碱加药泵1 台, 流量为1 ~ 10 L/h,压力为0.5 MPa, 功率为0.18 kW; 搅拌装置1 台,转速为1 500 r/min, 功率为0.75 kW; 蒸发器进水离心泵1 台, 流量为0.8 m3/h, 扬程为20 m, 功率为1.1 kW。
(3) 事故池。 尺寸为4.0 m×2.0 m×3.0 m, 碳钢防腐。 设置废水离心泵1 台, 流量为1 m3/h, 扬程为15 m, 功率为0.37 kW。
(4) 多效蒸发器。 采用三效蒸发结晶系统, 尺寸为6.0 m×5.0 m×8.0 m, 物料接触部分材质为钛合金, 蒸汽接触部分材质为304 不锈钢。 系统处理量为12 m3/d, 蒸发器加热面积为180 m2, 预热器加热面积为10 m2, 总功率为31.5 kW。 设置强制循环泵1 台, 流量为300 m3/h, 扬程为2.5 m, 功率为7.5 kW; 冷凝水泵1 台, 流量为0.8 m3/h, 扬程为20 m, 功率为1.1 kW; 出料泵1 台, 流量为0.8 m3/h, 扬程为20 m, 功率为1.1 kW; 配套离心脱水机, 处理量为65 kg, 直径为800 mm, 转速为900 r/min, 功率为3 kW; 母液回流泵1 台, 流量为1 m3/h, 扬程为28 m, 功率为1.5 kW。
(5) 生化调节池。 尺寸为4.0 m × 2.0 m × 3.0 m, 碳钢防腐。 设置废水离心泵1 台, 流量为0.8 m3/h, 扬 程 为15 m, 功 率 为0.75 kW; 液 碱(30%)储罐, PP 材质, 容积为300 L; 液碱加药泵1 台, 流量为1~10 L/h, 压力为0.5 MPa, 功率为0.18 kW; 硫酸(50%)储罐, 碳钢防腐, 容积为300 L; 硫酸加药泵1 台, 流量为1~ 10 L/h, 压力为0.5 MPa, 功率为0.18 kW。
(6) 生化A2/O 池。 尺寸为3.5 m×2.0 m×2.0 m, 碳钢防腐, 水力停留时间为14 h(厌氧段4 h, 缺氧段4 h, 好氧段6 h), 污泥回流比为100%, 混合液回流比为120%~250%, 污泥浓度为3 500 mg/L,BOD5污泥负荷为0.15 kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d),温度为20 ~30 ℃。 设置污泥回流泵1 台, 流量为0.8 m3/h, 扬程为3 m, 功率为0.15 kW; 硝化液回流泵1 台, 流量为2 m3/h, 扬程为3 m, 功率为0.55 kW; 微孔曝气器100 个; 罗茨鼓风机1 台, 风量为1.25 m3/min, 风压为29.4 kPa, 功率为2.2 kW。
(7) MBR 膜池。 尺寸为2.0 m×2.0 m×2.0 m,水力停留时间为8 h, MBR 膜材质为聚偏二氟乙烯(PVDF), 孔径为0.1 μm, 膜通量为15 ~22 L/(m2·h), 膜片尺寸为1 550 mm×655 mm×47 mm, 总共15 套, 使用压力为0~30 kPa。 设置抽吸泵1 台,流量为2 m3/h, 扬程为16.5 m, 功率为0.75 kW; 反洗泵1 台, 流量为2 m3/h, 扬程为16.5 m, 功率为0.75 kW; 罗茨鼓风机1 台, 风量为1.25 m3/min, 风压为29.4 kPa, 功率为2.2 kW; 污泥回流泵1 台,流量为1 m3/h, 扬程为15 m, 功率为0.35 kW。
(8) 设备间。 尺寸为3.0 m×2.0 m×2.0 m, 主要用于安装鼓风机、 出水泵、 反吸泵、 控制系统、清洗系统及现场工作所必须的工具储存。
采用高效电催化氧化技术, 在降低废水中有机物浓度的同时, 去除废水色度, 有利于提高后续蒸发系统回收盐的品质。 此外, 整套废水处理工艺简单, 技术装备化, 建设、 安装及运营简单, 能够有效解决废水处理问题。
工程经调试、 稳定运行3 个月后, 组合处理工艺运行效果理想, 处理出水中COD 质量浓度由21 250 mg/L 降低为152 mg/L, 去除率为99.3%;BOD5质 量 浓 度 由13 500 mg/L 降 低 为200 mg/L,去除率为98.5%; TDS 质量浓度由38 560 mg/L 降低为843 mg/L, 去除率为97.8%; 氨氮质量浓度由189 mg/L 降低为20 mg/L, 去除率为89.4%。 最终出水水质均优于DB 21/1627-2008 要求的排入污水处理厂收集管网系统的水质限值。
本工程总投资122.58 万元, 其中设备购置费102.55 万元, 土建安装费20.03 万元。 污水处理装置 运 行 费 用 包 括 电 费50.20 元/m3, 蒸 汽 费30.50元/m3, 药 剂 费12.70 元/m3, 人 工 费9.72 元/m3,合计103.12 元/m3。
工艺处理过程中可以回收氯化钠粗盐出售, 补偿部分处理费用。 以日处理12 m3废水计, 氯化钠回收率为6%, 盐在系统中流失损耗按1% 计, 即每日生产粗盐710 kg, 盐纯度为85%, 可以作为粗产品销售, 以每吨价格200 元计算, 产生价值142 元, 吨水可盈利11.83 元/m3。 综上所述, 本项目运行费用总计91.29 元/m3。
(1) 氰基树脂废水经过电催化氧化-多效蒸发-A2/O-MBR 工艺处理后, 出水COD 质量浓度为152 mg/L, BOD5质量浓度为200 mg/L, TDS 质量浓度为843 mg/L, 氨氮质量浓度为20 mg/L。 处理后出水各项指标满足DB 21/1627—2008 要求的排入污水处理厂收集管网系统的水质限值。
(2) 因废水中含有大量盐酸, 电催化氧化过程中出现电解盐酸的现象, 因此需对产生气体进行碱液吸收, 碱液定期导入多效蒸发器中, 进行氯化钠回收。