推土机用行星轮同轴度精度的提升

2021-08-26 06:42宋超王丽媛翟展新穆玉芹向俊兵
金属加工(冷加工) 2021年8期
关键词:内孔同轴公差

宋超,王丽媛,翟展新,穆玉芹,向俊兵

山推工程机械股份有限公司 山东济宁 272000

1 序言

某机型推土机行星轮位于推土机终传动内部,每套终传动需要3件行星轮为推土机行走提供传动动力。行星轮通过行星架、销轴及轴承确定安装位置,并与内齿圈、太阳轮轴配合做齿面传动,是行星传动中的重要工件。同轴度精度直接影响齿轮传动精度,超差过大会造成打齿的严重后果。该工件要求同轴度为0.04mm,目前同轴度合格率为90.5%。

2 行星轮结构

行星轮结构如图1所示,外齿为齿面传动,内部含有两个等径轴承内孔,同轴度要求0.04mm。轴承内孔在内圆磨床上加工,工件进行整体渗碳淬火,表面硬度为60HRC。

图1 行星轮结构

3 加工工艺

加工至成品共需要10道工序:粗车→开齿→渗碳淬火→磨一端平面→调头磨平面→磨一端轴承内孔→调头磨轴承内孔→精车内端面→调头精车内端面→磨齿。0.04mm同轴度由两次磨内孔工序保证,其中前置工序两次磨平面为磨内孔工序找平基准。

4 内孔磨削加工过程

目前,磨削内孔采用单动卡盘装夹,通过找正相应基准进行加工。磨削加工如图2所示,具体步骤为:①使用量棒及百分表找正工件齿面至公差0.05mm以内。②使用百分表找正磨制平面至公差0.03mm以内。③磨削轴承内孔。④磨削过渡内孔。⑤翻转工件,使用百分表找正工件过渡内孔及另一端磨制平面至公差0.03mm以内。⑥磨削另一端轴承内孔。

图2 磨削加工示意

在整个磨削过程中,步骤⑤找正工件过渡内孔及磨制平面0.03mm为保证两轴承内孔同轴度的关键过程。

5 行星轮同轴度超差分析

从人、机、料、法、环5个方面对行星轮同轴度超差进行分析,逐一排除内孔磨床旋转间隙大造成工件椭圆、前置工序平面磨床加工造成两平面不平行两方面原因,并对存在隐患的要求找正端面及内孔0.03mm公差存在不可避免误差进行重点分析。

5.1 极限找正误差理论分析

对工艺要求的端面及内孔0.03mm找正公差进行理论极限验证。

内孔极限找正如图3所示。在工件磨制两平面绝对平行的前提下,第一端平面找正时,在工件中部位置φ155mm处按照最大公差0.03mm找正,磨削内孔后则第一侧内孔与平面垂线倾斜角度α1=arctan(0.03÷155)=0.01109°。

图3 内孔极限找正示意

翻转工件,按照与第一端平面相反位置找正第二端平面。磨削内孔后,则第二侧内孔与平面垂线倾斜角度α2=a r c t a n(0.03÷155)=0.01109°。因两孔倾斜方向相反,则两孔相对倾斜角度α=α1+α2=0.02218°,此时计算两孔同轴度x=81×tanα=0.03136(mm)。

如第二端内孔找正0.03mm,则此时理论最大同轴度为0.03136+0.03=0.06136(mm),远超图样要求的0.04mm。

5.2 极限找正误差实际验证

为验证按照工艺极限找正对工件使用存在影响,记录不同找正精度工件使用三坐标实际验证工件同轴度的情况,不同找正精度对应的同轴度见表1。

表1 不同找正精度对应的同轴度 (单位:mm)

从实测同轴度可以看出,随着找正精度的提升,实测同轴度也随之提升,可以判定要求找正端面及内孔0.03mm公差存在不可避免的误差是造成同轴度超差的主要原因。

6 解决行星轮同轴度超差问题的对策

为保证同轴度0.04mm,最直接的措施是将工艺要求找正公差0.03mm提升为0.02mm,但目前工件使用单动卡盘装夹,内孔与平面各使用两块百分表找正(见图4),实际找正难度大,提升找正精度将大大降低加工效率。

图4 找正

由于磨削内孔工艺效率低,且加工难度大,所以需要优化工艺,以车代磨,使用车床一次装夹加工,提升产品质量及加工效率,其优点为:①减少二次找正,消除找正误差。②可取消前置找正基准磨平面工序。③径向进给变为轴向进给,提高了加工效率。

6.1 车削方案

车削方案如图5所示,利用数控立式车床液压卡盘靠平工件端面并夹紧工件齿部,使用1号刀进行上部轴承内孔及端面的加工,使用2号刀进行下部轴承内孔及端面的加工,保证一次装夹实现各部位全部加工。

图5 车削方案示意

6.2 刀具

上部加工选用95°主偏角内孔车刀,下部加工自制95°主偏角内勾车刀(见图6)。为提升齿面硬度,工件采用整体渗碳淬火工艺,硬度达60HRC,故选用高强度的CBN刀片进行上下部加工。

图6 95°主偏角内勾车刀

7 结束语

针对行星轮同轴度超差问题进行原因分析并采取相应的对策,通过批量加工验证对策的正确性和有效性,对后续加工的1260件工件的同轴度精度全部采用三坐标检测,结果如图7所示,可以看出合格率达100%。实际解决了两端轴承内孔的同轴度超差问题,达到了预期目标。同时将原工艺“磨一端平面→调头磨平面→磨一端轴承内孔→调头磨轴承内孔→精车内端面→调头精车内端面”的6道工序合并为1道精车工序,大幅减少了装夹和找正的辅助时间。工艺改进前后加工用时对比如图8所示,可见加工效率提升650%,取得了很好的经济效益。

图7 行星轮同轴度检测结果

图8 工艺改进前后加工用时对比

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