化灰机附属装置改造

2021-08-18 02:06何国庆
纯碱工业 2021年4期
关键词:角钢生石灰进料

何国庆

(中盐内蒙古化工股份有限公司盐碱分公司,内蒙古 阿拉善盟 750333)

制碱车间化灰机是石灰消化的主要设备之一,为一卧式钢制回转圆筒,设备型号为φ2500×19200,生石灰和复用水在机尾进料弯头进入,灰乳及返砂在另一端排出;每小时消化近110 m3的灰乳,供给蒸氨工序。由于产能提升,使用中不断出现制约生产的瓶颈,在停产大修中,对设备本体及附属装置加以改造,达到了节能降耗,有利操作的目的。

1 外转筛加装喷淋水管

由于化灰机机尾出料装置喷淋水管安装一根,灰乳频繁堵塞转筛,影响灰乳浓度。化灰机外转筛是组合件,由12片丝径1.5 mm,孔径1.7 mm×5 mm的不锈钢筛网组成,安装在转筛侧面的喷淋水管为φ57×2600,喷淋水出水压力达0.3 MPa,高压清洗是防止外筛网堵的唯一办法,当筛网堵塞,石灰乳浓度不好控制漏灰时,被迫停机用盐酸清洗。几乎每月酸洗一次,年消耗酸100 kg,消耗量大,喷淋水管改造前只有φ57×2600的一根钢管,管上均布出水孔φ4。

改进办法:重新制作同样的钢管一根,使两根管并联成45°角喷射水,增加喷淋面积,喷淋眼为φ4双排孔均布。经过1年的使用,原来每月清洗一次,现在可以三个月清洗一次。

2 化灰机出气方箱改造

化灰厂房蒸汽大,冬季能见度低,操作巡检非常困难,地面到处结冰。化灰机原有出气方箱尺寸是2 000 mm×1 000 mm×800 mm的长方体,上方装有两个出气钢管,两个钢管均布,外形尺寸为φ800×6000。改造方法是拆除旧方箱和出气管,将方箱上方出口合并成一个出气口。首先设计一个等腰梯形方箱,装设在筒体上方形成一个集汽罩,然后从集汽方箱上焊接一个φ1200×6000的排汽管。提前做钢管内外防腐处理,排汽管自重1256 kg,用槽钢在楼顶上固定排汽管,焊好排汽管后在房顶固定拉筋。在楼顶上方对准排汽孔正中凿圆孔洞尺寸为φ1400,拆除原排汽管,吊出厂房外。为了便于操作工观察筒体转筛孔的堵塞情况,设计长为2 000 mm×400 mm的活动舱门,清理完后,上紧门板,减少蒸汽泄漏。因为钢管增粗,增大了气体流速,减少了管壁结疤,增大了抽汽能力,石灰消化产生的气体集中排出,能够防止冬季冷凝水结冰,操作环境得以改善。

图1 出气方箱改造

3 改进灰乳溢流管线

进料弯头上开有φ159的进水管,生石灰由振动给料机加入,进料弯头伸入筒体300,从外部焊接固定,筒体旋转,进料弯头和筒壁有10间隙,在弯头上焊接有二层挡灰圈,但是随着化灰机的旋转,少量的灰乳总是溢流在弯头以外,根据生产要求,在弯头下方装有一个方形漏灰槽,配有冲洗水,底部连通φ89×20000长的管线,以此通过冲洗水将溢流灰乳排出到杂水池中。

由于长年运行,管线长,角度不够,管壁结疤,灰乳淤积不流动,堵塞后用锤敲击管线疏通不明显,除了拆卸管线,无法疏通,堵管后因不能及时清理,造成厂房地面大量积灰,员工行走非常不便。为解决这个问题, 进行了管线改进,倾斜度不够,重新设计管路流程:倾斜度不够导致灰乳淤堵,要想畅通要缩短管线,必须保证溜槽横管的倾斜度,在二楼楼板通向一楼泵房处开一个150 mm的孔,选择好最佳位置,配置一个7 000 mm长的竖管,和横管形成垂直联通,引导灰乳流入杂水池,从而缩短管线,并且靠自身的落差,使排灰管线顺畅,在管线弯头处开有观察清理口,在巡检中随时可以发现堵塞,及时用冲洗水清理,省去了拆卸管线。

4 加料装置-ZG50加灰机振动头调节

化灰机进料弯头上方安装给料机,安装使用河南鹤壁千山的振动给料机,建厂时按设计安装选型型号ZG50,功率450 W,振动频率3 000次/min,振动幅1.5 mm,灰仓的生石灰,自流而下,通过加灰机振动供给化灰机,根据使用量,操作工随时调整振幅,满足蒸氨需求。

ZG50加灰机的设计能力,水平安装处理量为50 t/h,倾斜10°时,处理量为70 t/h,工作电流显示为7 A,实际电流8.4 A,功率为0.45 kW,蒸氨灰乳用量现在平均为110 m3/h,生石灰加入量约60 t/h左右。根据安装角度,加灰机水平时,基本可以满足生产需求。随着产量的逐年增大,按照以往的安装调整方式已不能连续正常生产了,其中在一个月内烧毁了四个线圈,造成生产波动。

加灰机线圈频繁烧毁的原因是因为过载而烧线圈,电器故障多,振幅调整最大后,经常烧保险,检修频繁,夏季生产振动头温度过高超过60°,因生石灰出料温度高,当满负荷生产时,操作工为了满足灰乳用量,将加灰机旋钮电流提到极限,最高10 A时,线圈直接烧毁,因振幅调到最大时,对加灰机来说满负荷工作,线圈发热,振动头内硅钢片极易损坏。

调整办法:调节加灰机振动头的感应间隙,用输入最小的功率来产生最大的下灰量。因为加灰机簸箕的倾斜,直接影响下料量和进度,在停产大修中,将簸箕倾斜-10°,通过四个螺旋张紧器来完成调节量,即前方吊钩向下调整50 mm。同时调高后方的张紧器50 mm,调节最佳位置是生石灰物料不产生自流为止,仓内导料槽内溜口与簸箕板保持80 mm间隙,以供振动头自由调节量。

加灰机的振幅调整:振动头的动静铁芯,通过电磁线圈产生涡流,将振动头产生的频率传递到簸箕上去,它产生的频率越大,下料速度会越大,动静铁芯由四条M20×90的螺栓固定,通过2条M12×50的张紧 螺丝调整其间隙,经过大量的调整,感应间隙为1.5 mm之间,间隙过小,线圈容易烧,间隙太大,下灰速度跟不上。更换调整时对灰乳浓度影响大,大修时,对下料溜子和进料弯头做了改进,正常满负荷工作时电流为4A,加灰量达到60 t/h,用灰量单塔55 m3/h,冬季化灰水温度低,造成灰乳温度低,保持灰乳浓度正常值164 tt内,可以将控制电量调节到5 A左右,即可满负荷生产,加灰量不受影响,因为现场螺旋张紧器留有足够的前倾后仰量,对电磁线圈和振动器内硅钢板都会保护,按计划检修,平均使用6个月后进行开盖检查其内动静铁芯的间距即可。

图2 加灰机振动头改造

5 化灰机筒体内搅拌角钢采用搭接焊接钢板

因为生石灰在消化反应过程中,伴随着回转体的转动和抄板的搅动,使正在消化的块状生石灰直接与衬板、抄板等相摩擦,造成衬板、抄板厚度减薄,甚至磨透。严重磨损,降低了使用周期。出料角钢、抄板使用3年就出现抄板角钢头部磨损、磨透缺陷。为了增强消化能力,改进出料角钢,将∠75×8的角钢拆除,取而代之的是搭接焊接而成的异形角钢,组焊出料角钢尺寸为∠85/8×∠75/6 ,L=1000 mm, 共计154根按图纸分布,改造前是成品∠75×8角钢,改进成为钢板搭接焊接,提高了耐磨性,大修提前预制,焊接时使凸出面与生石灰接触,第二年停产进筒体检查,凸出面10mm刚好磨平,不仅延长了使用寿命,而且使搅拌能力更加增强。过去使用两年就出现出料角钢磨损现象,现在能够使用三年,达到了预期目标。

图3 搅拌角钢采用搭接焊接钢板

使用效果:经过以上改进办法,化灰机操作环境得以改善,生产能力提高,使用效果明显,稳定了化灰机灰乳的制备,尤其随着负荷的提高,蒸氨塔母液蒸量基本为270 m3/h,灰乳用量都在120 m3/h以上。

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